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卧式离心脱水机在潘一选煤厂的应用
李 彪
(淮南矿业集团 潘一选煤厂 安徽 淮南 232082)
摘要:水分是外销煤的一项重要考核指标,也是考核选煤厂是否完成洗选任务的指标之一。为了能够更好的降低外销煤水分,潘一选煤厂引进了WZ1400-A型卧式离心脱水机。本文主要介绍了WZ1400-A型卧式离心脱水机工作原理和结构,故障处理及离心脱水机的单机测试实验。
关键字:WZ1400-A型;卧式离心脱水机;故障处理;测试实验
1、前言:煤的脱水是湿法选煤厂不可缺少的生产环节,它不仅决定着选煤产品的水分高低,也影响到洗水闭路循环的质量。
离心脱水是用离心力来分离固体和液体的过程,用以实现离心脱水所用的机器通称为离心脱水机。离心脱水的形式有两种:离心过滤和离心沉降。
离心过滤是把所处理的含水物料加在转子的多孔筛面上,在离心力的作用下,固体在转子筛面上形成固体沉淀物,液体则通过沉淀物和筛面的孔隙排出,脱水效果与被脱水物料的粒度组成有关。
在选煤厂,过滤式离心脱水机主要用于0~13mm级末煤的脱水,有振动离心脱水机和螺旋卸料离心脱水机两种;沉降式或沉降过滤式离心脱水机,多用于煤泥水的浓缩澄清和0~0.5mm级煤泥的脱水回收。潘一选煤厂新引进的WZ1400-A型卧式离心脱水机,对于0~13mm级末煤脱水效果良好,能够有效降低水分。
2、潘一选煤厂概况
潘一选煤分厂属矿井型动力煤选煤厂,入洗煤种为1/3焦煤和气煤。1986年12月26日建成投产。原设计生产能力为300万t/a炼焦煤选煤厂,经改扩建,设计规模为600万t/a动力煤选煤厂。目前的选煤工艺是:块煤重介浅槽分选+末煤重介旋流器分选+粗煤泥螺旋分选机分选+煤泥筛网沉降过滤离心机和快开压滤机回收联合生产工艺流程,各主要作业环节数质量及处理的粒度范围见表1。设计入厂原煤灰分为40.18%,其中粒径为100mm~13mm部分进入重介浅槽分选,分选量为27.82%;13mm~2mm部分进入重介旋流器洗选,部分掺配,分选量为24.65%;0.045~2mm进入螺旋分选机分选量为12.23%。洗选产品是动力煤,产率为71.43%,设计产品灰分控制在24.00~28.00%。
表1 各主要作业环节数质量及处理粒度范围表
作业环节
数质量情况
处理物料粒度范围
307#浅槽重介分选机
精煤灰分16.26%,矸石灰分86.82%,精煤r=12.70%,
矸石r=15.12%
+13mm
319#末煤重介旋流器
精煤灰分15.04%,矸石灰分85%,末精煤r=17.27%,
末矸石r=7.38%
1-13mm
338#、339#螺旋分旋机
精煤灰分16.57%,矸石灰分:69.58%,精煤r=8.22%,
矸石r=4.01%
0.045~2mm
342#、343#煤泥离心机
重产物r=8.03%溢流r=0.09%
0.15~2
3、WZ1400-A型卧式离心脱水机
图1 振动离心脱水机原理图图2
图1 振动离心脱水机原理图
图2 振动离心脱水机的工作系统图
1-给料管;2-筛篮;3-筛座;
4-受料漏斗;5-机壳
为了能够使末精煤达到更好的脱水效果,潘一选煤厂引进了WZ1400-A型卧式离心脱水机,并于2008年11月23日正式拖入使用。
WZ1400-A型卧式离心脱水机是利用振动离心作用来强化物料脱水的设备,工作原理(见图1)和工作系统(见图2)如图示。在离心脱水机的筛篮上,加以轴向快速振动,既可以使筛面上的物料均匀地向前移动,又促使筛面上的物料层松散,物料所含的水分更易脱除。同时物料层的抖动,有助于清理过滤表面,防止筛面被颗粒堵塞,减少物料对筛面的磨损,提高脱水效果。
WZ1400-A型卧式振动离心脱水机主要由主电机、三角皮带及其皮带轮、振动电机、筛篮、壳体、底座体、电机座、液压站、入料槽等部件组成。其中筛篮回转传动系统由一台45kw电动机通过一级皮带传动降速,驱动筛篮主轴并带动筛篮做旋转运动;筛篮振动传动系统由二台3.7kw性能相同的振动电机产生周期变化的水平激振力,激发筛篮在沿筛篮主轴方向做往复直线振动。
3.2、常见故障处理
表 2
序号
常见故障
原 因
处理方法
1
离心机振幅减小
振动电机是否损坏
检修振动电机
2
有附加响声
个别部位螺钉松动
紧固
3
产品水分高
a)筛缝被煤泥堵塞
b)入料量大而且水分过高
c)粒度过细
a)用高压水冲洗筛网,清理干净
b)增加振动筛的预脱水
c)选用带物料分配盘的筛篮
d)调整振幅
4
离心液中大粒
固体含量增加
a)筛网磨损或损坏
b)筛篮排料口处的封闭橡胶板磨损严重
c)新筛篮缝隙过大
a)停车修补或更换新筛网
b)更换封闭橡胶板
c)改用缝隙小一些的筛篮
5
空运转筛篮或
者壳体摆动大
a)筛篮动不平衡值过大
b)筛篮相对主轴不同心
c
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