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小石坪电站设备检修及试运行情况分析报告
郝燕林
由于设备老化加上年久失修,我站今年设备故障频传,严重影响我站的安全生产工作。为了彻底搞好设备检修,确保所有设备均能正常工作,我站在公司的大力支持下,于2月25日至3月2日对2#水轮机组的发电机主轴进行了大修;3月25日至4月12日对1#水轮机组发电机进行了技术改造。现1、2#机组均已投入运行,现将设备损毁原因、检修情况及检修后的试运行情况分析报告如下:
一、2#水轮发电机组发电机主轴
(一)2#发电机主轴损坏经过、情况及原因
1、经过:我站的2#发电机在2月20日凌晨两点左右完成328轴承的更换,在更换过程过程中发现主轴较以往有所变小,经简单处理后按照检修规程更换了328轴承,并将机组投入试运行。试运行过程中轴承出现声音大、震动大、温度高等情况。2月21日凌晨4点左右停机。
2、损坏情况:撤发电机前端盖,发现328轴承内圈断裂、滚珠圈损坏、主轴原磨损而相套的套及主轴,磨坏。
3、事故分析:3月22日,公司卢德敏经理在得到我站的报告后,
立即从巫山赶到我站,和电站检修人员一起仔细对2#发电机损坏情况进
行了全面检查,并对事故原因进行了全面分析,得出以下结论:经检查
328轴承发现断裂处原有裂痕、8个滚珠有4个有多处破痕,存在严重的
产品质量问题。另外,发电机前端盖328轴承盒和主轴原磨损而所镶套
的套与主轴同心度精度不够。安装发电机时与水轮机主轴同心度偏差
大,是造成事故的原因。对存在的异常情况没有及时地进行处理是事
故扩大的主要原因。并在现场确定了先车轴后镶套,最后再车所镶上
的套的检修方案。
(二)、检修过程
3月23日至25日在巫山、宜昌两地组织检修材料及工具。并在
巫山加工了一个内径¢133.5㎜,外径¢145㎜,长70㎜的无缝钢管
套;还在三溪火电厂借了车床刀架、车刀等检修工具。
3月26日,公司李贤柱经理、卢德敏经理 一行赶到我站,指导
我站2#发电机主轴的修复工作。
在赶到工作现场后,首先将发电机的风叶卸掉,然后将经过加热
后的发电机端连轴器上在发电机主轴上,待发电机连轴器冷后,将发
电机吊装原安装位置,并用百分表、水平仪、塞尺等工具对发电机主
轴进行找正,当确认发电机的同心度已达要求时,上好发电机地脚螺
丝及连轴器的连接螺丝并上好简易车刀架;在车刀架上好后,用百分表检验车刀
是否与发电机主轴平行。以上工作均结束以后,开启水轮机高压闸阀让
发电机缓慢匀速转动,转速控制在100n/min—180 n/min之间。要求将
图1 正在对发电机找中心 图2 正在进行第一次车主轴
发电机原主轴用车刀精加工至比¢133.5㎜大10至15丝。但由于初次加工
经验欠缺,导致主轴上有三道到痕,一道粗细ф133.5-133.2㎜,二道有
ф133.5-133.1㎜,三道ф133.3-129.9㎜。也因为如此我们在巫山加工的内
径¢133.5㎜备用套就无法使用。只好到巫山进行第二次加工,这一次加工的
轴套为100×内¢133.32㎜—133.52㎜(外径¢145㎜)。将轴套加热后迅速
的将其套到规定位置。用电焊将其焊牢(见图三),然后再次将发电机连轴器
上好并用先前一样的方法找中心,在找好中心后继续进行车轴的工作这次要
求比上次要求更高:1、要求经过加工的轴必须光滑,不能像第一次加工那样
粗糙;2、加工精度必须提高,必须把主轴的直径控制在¢140.1㎜至¢140.2
㎜之间。这就要求我们必须更好的控制发电机的转速以及车轴是的进刀量。
图三 镶套并焊好后的主轴 图四 公司领导亲临现场指导
3月1日镶套后的主轴经过车、磨等多道工序终于圆满完成。经测量8点
4对,发电机主轴的外径分别为ф139.98 ф140.06 ф 140.12 ф140.16,
将加热328轴承后套入主轴,并按正常程序进行装配。
(三)、试运行情况
经过大家共同努力,3月2日凌晨1点机组投入空载运行,发电机轴承
发热较重,声音较大,振动较小;早上8时加负荷至200KW,当晚20点加
负荷至400KW运行均较稳定。几日后加负荷至430KW,振动,温度、声音都
有所下降。设备恢复正常运行。现2#机组出力可达480KW,运行均为正常。
二、1#水轮机组发电机技改
(一)1#发电机主轴损坏情况及原因
3月27日早上7点,我站按调度命令加负荷运行,加负荷后经检查运
行正常,7点30分,发电机轴承突然出现高温,轴承声音也随即增大,轴承
盒出现冒烟现象,机房运行人员和在站负责人立即将1#机组停机。并马上报
告公司相关负责人。14点30分,公司分管设备的卢德敏经理一行赶到电站,
在询问当时上班人员一些
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