停机不停炉的处理.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
单元机组停机不停炉技术的应用 enterlsb 原创|栏目:应用方案| 2006-10-12 14:15:34.967 | 阅读 86 次 单元机组停机不停炉技术的应用 [摘 要] ? 采用停机不停炉的机组停运方式,可有效、合理地缩短机组发生主蒸汽、再热蒸汽系统泄漏时 的临时检修工期,减少机组停、起用油。某电厂300 ?MW ?机组每成功应用一次该方法,产生的直接经济效 益在100 ?万元以上。因此,在对锅炉蒸汽系统泄漏进行检修处理时,对具备采用停机不停炉方法的机组, 使用该方法非常有益。 [关键词] ? 燃煤机组;停机不停炉; ?蒸汽系统; ?泄漏; ?检修工期   现代高参数大容量单元机组锅炉发生主蒸汽、再 热蒸汽系统泄漏需要停炉处理时,由于设备蓄热能力 强、散热速度慢、较高的汽包温差控制要求等,如果通 过常规的机组滑参数停机方法,在锅炉停运后需要长 时间的自然冷却、强制通风冷却、放水等,才能使泄漏 点具备检修条件。同时,由于过热器减温水接自主给 水管道,减温水流量受给水压力的影响很大,机组滑参 数停运过程中,在较低负荷(蒸发量) ?情况下,主汽温度 很难控制。此外,常规方法在检修工作结束恢复机组 运行的起动过程中,由于汽轮机的缸温已有较大幅度 的降低,还需要暖机,这样必然造成机组停运及起动过 程需更多的燃油。 针对上述情况结合现场实际,对于机组主蒸汽、再 热蒸汽系统发生泄漏时,机组停运方式及运行操作过 程进行了细致的分析和总结,提出了采用停机不停炉 的新的机组停运方式,并在某电厂锅炉中进行了实际 运用,取得较好的效果。 1 ? 设备概况 某电厂2 ?号DG1025/ ?18. ?2 ?II ?型锅炉,为亚临界 压力、中间再热、自然循环单炉膛、全悬吊露天布置、平 衡通风、燃煤汽包炉。机组采用二级串联美国费希尔 公司(FISHER) ?旁路系统,容量为320 ?t/ ?h ?(额定参数 时) ?,相当于锅炉最大蒸发量的31. ?2 ?%。控制系统为英 国欧陆公司的TCS ?T1000 ?,具有自起动功能,有就地 和遥控两种运行方式,对高、低压旁路后的蒸汽参数具 有较好的调整、控制功能。锅炉旁路系统一些其它参 数见表1 ?。 表1 ? 某电厂2 ?号机组旁路系统参数   项目入口参数 (MPa/ ?℃) 出口参数 (MPa/ ?℃) 减温水压力/ ?温 度/ ?流量 (MPa/ ?℃/ ?t ?·h ?- ?1) 高压旁路阀17. ?4/ ?537 ?2. ?4/ ?318 ?19. ?3/ ?172/ ?45. ?8 低压旁路阀2. ?23/ ?537 ?0. ?78/ ?190 ?2. ?1/ ?39/ ?100. ?3 三级减温减压器0. ?785/ ?190 ?0. ?0127/ ?50 ?2. ?1/ ?39 2 ? 单元机组主蒸汽、再热蒸汽系统泄漏 的常规处理办法   主蒸汽、再热蒸汽系统泄漏的常规处理办法是,以 机组滑参数停机、停炉的方式尽可能地降低泄漏点的 参数,或者紧急情况直接事故停炉,然后通过自然通 风、强制通风相配合对泄漏点及其周围进行冷却。机 组运行规程规定滑参数停机中主蒸汽参数的最低值 为:汽压3. ?9 ?MPa ?、汽温330 ?℃~360 ?℃。当机组发生 主蒸汽、再热蒸汽系统泄漏时,若按常规方法处理,从被允许(事故停炉除外) ?到锅炉停运要220 ?min ?以上; 停炉后,通过自然通风18 ?h ?后,起动一台引风机的强 制通风来冷却炉管,这一过程一般都需要一天以上。 这样,从发现泄露到检修人员开始工作需要近两天的 时间。按机组临修7 ?天计,减去机组检修结束后的各 项试验时间,检修人员实际检修工作的时间可能不足 3 ?天(包括搭、拆脚手架时间) ?。另外,随着蒸发量逐渐 下降,汽温、汽压较难控制(尤其汽温) ?,不稳定的汽温、 汽压必然造成汽轮机差胀、轴向位移、振动(轴承、轴 瓦) ?等主要监控参数的不稳定。实际机组停运时,主蒸 汽、再热蒸汽参数较难实现规程所规定的停机曲线,尤 其是汽温。因此,常规的处理方法存在相对较多的弊 端。 3 ? 停机不停炉方法 3. ?1 ? 使用条件 通过分析,机组蒸汽系统泄漏时采用停机不停炉 的停运方式有利缩短检修周期,降低机组起停用油,但 是在实际生产中,只有在一定条件下才能采用该种停 机方式。 (1) ?机组必须配备有两级以上且容量足够的旁 路[1 ?] ?,同时保证旁路系统在机组停运过程中能正常投 入; (2) ?机组泄漏量不是太大,尚能维持锅炉汽包水位 或给水流量,以及凝汽器及除氧器的水位(指机组补水 量) ?,并且不能出现任何一项致使紧急停机的条件; (3) ?锅炉必须有足够的点火和助燃油枪,燃烧充 分,在滑停过程中油枪定期切换,保证炉膛

您可能关注的文档

文档评论(0)

fuhuang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档