张集煤矿17216工作面水力冲孔抽放效果考察研究.docVIP

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张集煤矿17216工作面水力冲孔抽放效果考察研究   【摘要】张集矿北一6煤处于突出危险区内,且6煤层为松软低透气性煤层,抽放难度大。为提高突出危险煤层的抽采效果,简化穿层钻孔布置,决定在17216底板巷向17216工作面打向上穿层钻孔,以水力冲孔为手段,以强化增透为目的,开展水力冲孔和穿层钻孔相关参数的试验研究。   【关键词】松软低透气性煤层;增透措施;水力冲孔   1、概况   张集矿6煤为突出煤层,6煤厚4.5m,煤层平均倾角30,属半暗~半亮型煤。实测6煤层瓦斯压力在1.25MPa~1.69Mpa,瓦斯瓦斯含量在5.0m3/t~6.64m3/t之间;测定的6煤坚固性系数f值在0.6~0.8之间;6 煤层未卸压时钻孔瓦斯流量衰减系数平均0.48d-1,透气性系数为 0.054m2/MPa2·d,说明北一6煤为松软低透气性难抽放煤层。为提高突出危险煤层的抽采效果,简化穿层钻孔布置,决定在17216底板巷向17216工作面打向上穿层钻孔,以水力冲孔为手段,以强化增透为目的,开展水力冲孔和穿层钻孔相关参数的试验研究。   2、水力冲孔布置   2.1试验的主要设备   水力冲孔增透设备主要包括:冲孔钻头、高压旋转水尾、高压水泵及水箱、高压钻杆及胶管、高压闸阀等。本次试验钻孔施工采用ZYG-150型液压钻机,Ф50×750mm光钻杆,岩孔施工采用Ф94复合片钻头,穿煤采用PZCK-C-4喷头。水力冲孔采用 RB125/31.5型乳化液泵,工作压力31.5Mpa,流量125L/min。连接管路使用1寸20Mpa的高压胶管。   2.2水力冲孔钻孔的设计方案   本次水力冲孔试验一共布置两组以考察水力冲孔的影响半径,分别为间距5m和7.5m的两组孔,冲孔位置都选在17216底抽巷。   第一组钻孔布置在17216底抽巷30#~31#钻场之间,各钻孔之间的距离为5m,第二组钻孔布置在29#~30#之间,各钻孔之间的距离为 7.5m。两组中的1#孔为水力冲孔,2#~4#孔为测压孔,钻孔布置设计参数见表2-2-1,钻孔布置平面图见图2-2-2。   钻孔号 方位角(°) 孔径   (mm) 倾角(°) 见煤   (m) 止煤   (m) 孔深   (m)   30#~31#   钻场 1# -90 133 46 18 22.5 23   2# -90 75 46 18 22.5 23   3# -90 75 46 18 22.5 23   4# -90 75 46 18 22.5 23   29#~301#   钻场 1# -90 153 40 15 19 22   2# -90 75 40 15 19 22   3# -90 75 40 15 19 22   4# -90 75 40 15 19 22   表 2-2-1 钻孔布置设计参数表   第一组、第二组2#、3#、4#测压孔施工完毕后立即封孔测压,两组测压孔压力表趋于稳定后的读数如下表2-2-2。   组 第一组(30#~31#钻场间) 第二组(29#~30#钻场间)   测压孔孔号 2# 3# 4# 2# 3# 4#   压力(MPa) 1.46 0.8 0.42 0.42 0.35 0.23   表2-2-2 冲孔前测压孔压力表读数   2.3水力冲孔实验情况   每组1#孔,水力冲孔钻孔施工记录如下表2-3-1   组数 施工地点 孔号 方位   (°) 倾角(°) 孔径(mm) 实际孔深(m) 见煤情况   第一组 30#~   31#钻场 1# -90 46 133 20.7 10m 见 6 煤水力冲孔,冲煤4.67 吨   第二组 29#~   30#钻场 1# -90 40 153 20 9m 见 6 煤水力冲孔,冲煤3 吨   表2-3-1水力冲孔钻孔实际施工参数记录表   3、水力冲孔效果   第一组水力冲孔(30#~31#之间)水力冲孔结束后,立即进行合茬抽采,抽采负压30MPa,抽采浓度为30%~40%之间,压力表观测结果见表3-1所示,考察孔抽采率如表3-2所示。第一组 1#水力冲孔合茬抽采后,4#钻孔在冲孔抽采40天后,瓦斯压力依然保持在0.39MPa,残余瓦斯含量为3.35m3/t,与水力冲孔前变化不大,分析认为4#钻孔(与抽采孔的距离为15m)不属于冲孔抽采半径范围。   日期 30#~31#之间压力表读数(依次由内向外) 日期 29#~30#之间压力表读数(依次由外向内)   4# 3# 2# 4# 3# 2#   2010-8-2 0.42 0.79 1 2010-10-24 0.21 0.33 0.40   2010-8-5 0.42 0.79

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