MCS系统精调优化调节品质..docVIP

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MCS系统精调优化调节品质.

MCS系统精调优化调节品质广安发电有限责任公司,四川广安638017??刘扬志摘要:详细阐述了广安电厂2×300MW机组DCS系统模拟量控制系统(MCS)系统完善化调试(简称精调)的必要性、目的和意义,介绍了几个主要系统的调试方法、步骤及取得的效果,可为MCS系统的组态、设计、调试和优化提供借鉴和参考。关键词:MCS;精调;优化;品质中图法分类号:TK323文献标识码:B文章编号:1003-6954(2002)增-0038-061 完善化调试的必要性广安电厂2×300MW机组新建工程是国家“九五”重点能源建设项目,DCS系统采用ABB-BAILEY公司的INFI-90OPEN系统,技术先进,属于90年代发达国家水平。该工程设计有170余套模拟量自动调节系统,即MCS系统。MCS是一项系统工程,它由INFI-90控制系统、执行机构、测量设备、热力生产过程构成的闭环系统,它根据机组热力生产过程的特点及要求,确定控制方案、控制任务和控制目的,通过测量热力生产过程的大量参数和信号,经INFI-90控制系统内部运算后控制执行机构,从而实现自动控制功能。两台机组移交试生产后运行并不完全正常,还不能与成熟机组一样正常地参与商业运行。为提高全厂的自动化水平、提高自动投入率、改善调节品质、规范管理、强化机组经济技术指标,为机组安全、稳定、经济运行创造条件,因此,机组非常有必要对机组模拟量控制系统(MCS)进行完善化调试。2 完善化调试目标在主机有关系统和各控制系统设备运行正常,且有调节余量的情况下,作机组增、减负荷扰动试验,考核调节系统动态特性,完善化调试目标是:主要调节系统投入率100%;其他调节系统投入率≥95%;机组自动投入率≥98%;协调控制系统指标达到部颁《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》的要求,即:稳定工况:主汽压力±0.3MPa;主汽温度±4;再热汽温±5;汽包水位±25mm;炉膛压力±100Pa。负荷扰动(含内部扰动):主汽压力±0.5~0.8MPa;主汽温度±8~10;再热汽温±10~12;汽包水位±40~60mm;炉膛压力±150~200Pa。3 给水控制系统调试情况3.1调试内容1)测试汽动给水泵、电动给水泵的流量控制特性,修改控制系统组态,提高给水泵(汽泵、电泵)并列运行的稳定性,避免“抢水”。2)给水全程调节各切换点无扰切换,优化调节品质,使水位波动较小。3)汽包水位测量压力补偿计算中的环境温度核查,必要时对不同季节可分别选择不同的环境温度。3.2给水泵控制静态特性试验3.2.1步骤1)机组负荷约180MW稳定运行,2台给水泵并列运行。令A泵切手动,由B泵自动调节汽包水位。2)手动改变A泵转速,减至20%流量处,稳定后记录有关参数。3)将A泵流量依次增加到40%、60%、80%、100%处,稳定后记录有关参数。4)将A泵流量调至与B泵相当,投自动。5)B泵和电泵试验方式一致。3.2.2参数记录在各泵试验时,对各试验工况点,记录M/A输出%、泵转速和流量、小机转速设定反馈值和电泵勺管位置反馈值。3.2.3注意事项注意监视汽包水位,改变转速应缓慢。3.2.4试验记录主流压力13.9MPa,汽包压力14.8MPa,主流温度538.2,再热汽温533.5。3.3调试完善由于电泵转速0~100%对应0~6000r/min,汽泵转速指令0~100%对应3600~6000r/min,流量0~625t/h对应0~100%。由于各泵转速-流量静态特性不一致,在各泵入口流量控制小回路PID调节器的输出端增加一函数F2(X)用以校正转速-流量特性,如图1。 图1校正转速-流量特性 其中F1(X)为增益函数,偏差大时大幅调整,偏差小时小幅调整或不调整。F2(X)为转速-流量特性函数,它是根据各试验点流量对应的百分比作为X,转速对应的百分比作为Y而得到,其设定值见表1。 表1泵设定值 设定点 电泵 A汽泵 B汽泵 流量(%) 转速(%) 流量(%) 转速(%) 流量(%) 转速(%) 1 32.3 59.214 31.84 21.975 31.2 22.089 2 40.16 60.27 40.96 25.208 38.56 24.937 3 60.96 63.64 62.72 35.04 61.44 33.917 4 80.96 67.914 79.6 45.147 81.28 45.758 5 96.8 71.657 97.12 55.83 97.28 55.929 3.4汽包水位采用单室平衡容器测量其表面温度设计按60进行压力补偿,测量水位比实际值高150~200mm,与水位电视和电接点水位计不吻合,不能满足控制要求。经实地测量:单室平衡容器表面温度在140~150,用60补偿显然不恰当。所以,采用110

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