循环洗油析出结晶物的原因分析及解决措施.docVIP

循环洗油析出结晶物的原因分析及解决措施.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
循环洗油析出结晶物的原因分析及解决措施循环洗油析出结晶物的原因分析及解决措施

洗苯塔底部结垢的原因分析及解决措施 【摘要】本文粗苯生产系统造成循环洗油析出结晶物的原因,由于外购洗油质量未达到规定要求,洗油含萘量过低,脱苯塔塔盘和泡罩材质腐蚀,破坏了正常的操作制度,未能及时发现,操作上未进行相应的调整,引发了煤气含苯升高、系统堵塞和管式炉蒸汽管烧弯等问题。采取了三项技术措施,使洗苯塔后煤气含苯降至0.5 g/Nm 以下,生产基本恢复正常,取得良好的效果 。 关键词 粗苯 循环洗油 萘 苊 结晶物 脱苯塔 1前言 焦化厂粗苯生产采用管式炉加热法富油脱苯工艺。自1999 年脱苯塔更新改造以来 ,系统运行平稳 ,实现了高产低耗。洗苯塔后煤气含苯低于0.5 grN m 3,洗油耗量不高于 50 k ,这两项指标连续多年在焦化行业排首位。但自2007 年 4 月份以后,陆续出现了系统阻力上升、煤气含苯量升高、管式炉蒸汽管道烧弯等现象 ,严重影响了系统的正常运行 ,造成粗苯产量下降、洗油消耗增加。针对上述情况,开展了一系列 的检查 、分析 、研讨 和论证 ,找出了主要原 因并加 以解决 。 2洗油质量要求 洗油是从焦炉煤气中回收和制取粗苯的常用溶剂,大多数焦化厂使用焦油洗油 ,它是煤焦油 中 230℃~300 ℃的馏分。洗油的分子量适中,化学稳定性较好 ,在常温下对粗苯有 良好的吸收能力,而在加热时又能使粗苯从中很好地分离出来。为保证洗油的使用要求,对洗油质量有严格的规定 ,见表 1。 常温下 ,萘 、苊易析出固体结晶,所以应控制其含量 ,以保证洗油具有 良好的吸收粗苯能力 ,减小输送 阻力。但萘与苊等组分混合时,可生成熔点低于各组分的共熔混合物,因此必须保证洗油中含有一定量的萘 ,防止常温下从洗油中析出苊等结晶物。 3粗苯系统运行恶化的表现 3.1煤气含苯量上升 2007 年 4 月份以后 ,洗苯塔后煤气含苯量超过了考核指标 O.5 g/Nm 3,其后波动上升 ,最高达到 4.25 g/Nm3 。,见表 2。 3.2系统阻力增加 贫油冷却器贫油相发生堵塞,堵塞频率逐渐增加,最高达到每天 4 8 次 ,贫油无法正常降温洗苯。贫油泵后压力同期逐步增加 ,自0.5 M Pa 缓慢上升至1.0 M Pa 以上,管路法兰垫受压渗油 、破裂,造成洗油大量泄漏,甚至被迫停产检修。洗苯塔煤气阻力超标(考核指标 ≤500 Pa),单月平均水平最高达到 1 485Pa。 洗苯塔阻力统计如下 : 2007 上半年 :1 245 Pa; 2007 下半年 : 1 270 Pa: 2008 上半年 :1 014 Pa; 2008 下半年 :869 Pa。 3.3管式炉蒸汽管道烧弯 管式炉后过热蒸汽温度最高达到 470 ℃(指标要求 380 ℃ 420 cC ),但富油温度仍在要求范围内(175℃~185 ℃),最终导致管式炉内的蒸汽管道被烧弯曲 。 4循环洗油析出结晶物 针对粗苯系统出现的一系列异常现象 ,进行了全面的调查、分析和研讨。经过对循环洗油的质量进行化验分析 ,发现循环洗油在常温下析出晶体。到 2008年 l0 月份,常压、15 ℃时的固体结晶物甚至达到 50%(质量分数 )。期间虽然全部更换过洗油 ,但结晶物很快再次析出。循环洗油中一旦有结晶物析出,必然造成洗油粘度增加 ,洗油喷洒雾化效果差 ,在洗苯塔内煤气与洗油接触吸收面积减小 ,吸苯能力下降,洗苯塔后煤气含苯上升。同时,因洗油中含有结晶物,其流动性下降,导致系统阻力增高。 5洗油析出结晶物的原因分析 5.1确认洗油中的结晶物是苊结晶 根据前述分析 ,初步判断结晶物是煤气中的萘被洗油不断吸收积累,析出了萘结晶。通过对结晶物进行观察分析 ,发现结晶物的形态呈针状 ,与萘晶体的片状结构不符。经过查阅有关资料,常温下,苊的晶体呈针状。通过色谱分析肯定了这一结论。 5.2苊结晶形成的原因 造成洗油中析出苊结晶的原因不外乎两个方面 :一是外购洗油质量未达到规定要求 ,洗油中苊含量超标;二是洗油中萘含量过低,导致与萘共轭共熔的苊结晶析出。 (1) 对外购洗油进行化验,结果显示 15~C 时洗油不含结晶物,苊含量不超标。可以断定洗油中苊结晶不是外购洗油造成的。 (2) 调查走访洗油供应商,发现供应商在洗油生产过程中增加了提萘工艺,特别是对洗苯效果有重要影响的有效成分一α一甲基萘也被提出。据此判断外购洗油含萘量下降导致了苊结晶的析出。此后 ,有意识地往洗油中掺入部分工业萘 ,系统运行恶化的情况有所缓解 。 5.3循环洗油中萘的流失导致了苊结晶的析出 洗油在循环吸苯的过程中,同时不断吸收煤气中的萘与苊 ,在我厂脱苯塔未设采萘侧线的条件下 ,即使进厂洗油含萘量较低 ,循环洗油中的萘含量应是不断积累而逐步上升的。但化验表明,在进厂洗油含萘量为 5 g/L 左右 的情况 下

文档评论(0)

enxyuio + 关注
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档