炼铁公司前季度工作总结.doc

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炼铁公司前季度工作总结

炼铁公司2012年前三季度工作总结 身处金九银十的收获季节,面对国内外钢铁市场的严峻形势,炼铁公司深感责任重大,认真贯彻集团公司半年工作会议精神,创新求进,按照董事长提出的“一个基点、三大创新、三个保障、一个机遇”的生产经营总思路,结合自身实际情况和外部环境,深入开展“持续创新 挖潜增效”活动,以不断创新新的理念和行动,完成了集团公司下达的降本增效任务。 一、指标、成本完成情况 炼铁公司2012年前三季度累计生产烧结矿282.09万吨,铁水197.84万吨,铁水成本累计计划2825.74元/吨,实际完成2772.73元/吨,比计划降低53.01元/吨。尤其进入六月份以后,在炼铁公司全体干部职工的共同努力下,降成本幅度不断攀升,通过努力于9月份完成了公司下达的降低吨铁成本220元/吨的奋斗目标。 主要做法如下: 1、以市场为导向,适时结构性调整,优化原料结构降成本。 炼铁公司以原料结构优化小组为主体,以每周三“铁前成本管理例会”为纽带,加强与进出口公司、炼铁与资源研究中心等部门的联动与沟通,认真研究市场商情变化,仔细核算每一笔铁矿石信息的性价比及发展态势,及时调整配矿思路,以性价比最优为原则采购铁矿石,实现铁水成本最低。 以今年3月份配矿思路大转向为例,受铁矿粉市场大环境影响,以巴西粉和低品质印度矿为主体的配矿结构,因低品印度粉的价格上扬而性价比优势逐渐消失,铁矿粉采购思路及时调整,澳州矿开始成为配矿的主体。尤其是进入三季度,市场现货性价比优势开始高于长协矿,以至于当前澳大利亚的低品超特粉以40%的比例,成为烧结生产的主导。累计消耗超特粉14.2万吨,印贸粉48.25万吨,马莱粉3.5万吨,低品澳粉6900吨。 在高炉生产中,在三号高炉与六号高炉相继大中修的情况下,停止使用价格较高的哈块,用价格较低的墨西哥块和印度块代替,用价格较低的乌克兰球团代替昂贵的巴西球团,通过克服因矿石质量带来的各种操作困难,降低高炉原料成本。在以高炉炉况稳定顺行的前提下,累计消耗低品印度块矿20.25万吨,巴西原矿5.2万吨,泰国块矿8600吨,马来块矿16136吨,墨西哥块5.7万吨,低品澳块6.6万吨,俄罗斯球3.6万吨。 2、加强过程控制,精细化操作,优化燃料结构降低成本 1),降低焦比,优化高炉燃料结构 2012年三号高炉和六号高炉相继大中修,高炉生产以稳为主,通过控制合适的冶炼强度,(见图2),坚持富氧大喷吹,前三季度累计完成175.89公斤/吨,比去年同期的174.389公斤提高了1.519公斤。 图2 2012年高炉生产高煤比对比柱状图 2)根据长烟煤和无烟煤价格差及时调整长烟煤配比,获得最佳成本 长烟煤与无烟煤的价格差异160-400元/吨,长烟煤配比增加,高炉燃料比会增加,价差和配比的变化对成本影响很大,炼铁技术人员和采购部紧密合作,紧盯市场价两种煤差变化,及时调整配比,实现效益最大。 3)以燃料粒度破碎达标为突破口,降低烧结工序固体燃料消耗 在燃料破碎系统的配-1皮带上增设一台皮带秤,通过PLC控制系统对燃料破碎系统的四班作业进行监控。通过对破碎流量和时间的平衡控制,提高燃料破碎合格率。降低烧结工序固体燃料消耗2kg/吨。 4)实现焦丁上料筛分,增加焦丁使用量。消化焦化库存焦丁和不合格库存焦炭1457吨,节省了资金占用约182万余元。 3、以降成本为核心,实施全方位降成本 1)降低铁矿石(粉)总库存量,减少资金占用 在年初的经济工作会议上,公司审势度势提出了低库存战略方针,5月底,青钢铁矿石库存已经由年初的111万吨下降到54万吨,取得阶段性成果。进入三季度,通过与国际业务部、财务资产管理部、市场部、炼铁与资源研究中心等部门加强沟通与协作,在铁矿石(粉)的采购工作中,实行“短快灵”采购模式,实现当天定货、当天会签、当天付款、当天拉运、当天使用的快速反应,完成对现货市场无库存衔接,不仅库存量下降迅速,而且为集团公司节省流动资金。9月份购买并使用超特粉6.3万吨,印度粉2万吨,杨迪粉1.5万吨,PB粉1.7万吨,降低配矿成本46元/吨。9月底铁矿石(粉)总量下降到44万吨。 2)废物综合利用,充分发展循环经济降成本 把厂内含铁废料,通过合理搭配,实现原料成本最优,前三季度累计消耗钢渣10.38万吨,铁皮2.2万吨,干污泥2.49万吨,铁精粉2.15万吨,精选钢渣2.58万吨,重力灰10000吨,累计实现综合利用价值2740万元。 强化高炉灰优化处置,降低系统[Zn]负荷。把高炉重力灰和布袋灰全部拉运到废钢处进行精选优化处置,以降低系统有害元素。前三季度,累计外运重力灰33520.06吨,布袋灰23760.96吨;进厂铁精粉14963.24吨,炭精粉8383.06吨,利用率40.76%。 9月份把长期堆积在二高线南马路上的近2000吨不合

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