年发电部三季度汽机技术分析(月日)..docVIP

年发电部三季度汽机技术分析(月日)..doc

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年发电部三季度汽机技术分析(月日).

2010年三季度汽机专业技术分析 2010年三季度两台机组安全稳定运行,截止倒9月30日#1机组已连续运行111天,#2机组于9月27日23:00停机,进行小修。连续运行139天。 一、汽机运行状况分析 09年三季度主要运行参数运行参数 1、两台机组给水泵工作油压力表、润滑油温度表不同程度故障共计7次,此缺陷现已消除,目前运行正常; 2、#2机推力瓦金属温度9测点显示错误,解除ETS中推力轴承温度高保护,经热控处理后正常; 3、#2机低旁减压阀调整门反馈显示错误,原因为电动头电板烧坏,更换元件后已正常; 4、#2机凝结水溶氧不合格,经负压区查漏抹黄油后有所好转,但目前仍不合格,原因可能为凝泵机械密封泄漏影响; 5、#2机B真空泵自由端轴承温度达62度,经检修处理后正常; 6、#2机给水泵定期切换时,启动2A给水泵后跳闸,电气专业检查结果为“差动保护动作”,联系电修处理后正常,原因为启动瞬间电流过大造成给泵跳闸; 7、#1机B偱泵盘根甩水小,盘根温度上升,切换偱泵至A运行,经检修多次更换盘根后正常; 8、#2机A疏水泵振动大,联系检修处理后正常; 9、#2机A偱泵绝缘低,电气专业投#2机A偱泵电机电加热处理; 10、试转#1机A低加疏水泵,打开#1机A低加疏水泵入口手动门时,凝汽器掉真空。经判断是A低加疏水泵机械密封损坏,后经更换机械密封处理后正常; 11、#2B循泵盘根甩水过大,停运#2B循泵,经更换盘根后正常 12、因#2机A循泵C相电流显示异常,切循泵至B运行,解除循泵备用联锁并将A循泵停电,经多次处理后恢复正常 13、#2机B给泵勺管卡涩在59.6%位无法开大,切给泵至A运行,原因为液偶执行机构过力矩,联系热控处理经调整后正常 14、#1A偱泵控制柜中1个“端子排”温度偏高(达70°),经电修更换处理后正常; 15、#1A给水泵润滑油冷油器进口油温显示故障,解除#1机给水泵备用联锁,经更换热电阻后正常; 16、DCS盘面潘三矿用汽压力温度测点均坏,经热控检查是卡件问题,更换处理后正常; 17、1机EH油温降至43.4度,EH油位低报警,就地检查系统正常,无漏油现象,就地油位495mm,原因为当日汽温突然变冷,油温下降所致; 18、#1机组TSI电源柜电源模块备用电源跳闸,经检修处理后正常 19、#2机EH油油压低一值压力开关管道接头漏油,退出“#2机ETS中EH油油压低保护动作”、 “#2机ETS中EH油油压低联动备用泵”、 “#2机EH油油压低于11.2MPA硬联锁保护”三项联锁,经检修更换垫片处理后正常 20、 #1机轴封供汽减温水调门波动大,切#1机轴封汽源至除氧器供,手动带紧辅汽供轴封供汽电动门,经处理后正常 汽机专业 2010年10月2日

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