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樁基施工质量预案措施
中铁六局集团有限公司
钻孔桩施工安全预案
CRSG
京通快速路—京哈高速公路联络线工程
第2合同段项目经理部
二00六年一月二十三日
钻孔桩施工质量预案措施
一、工程概况
本工程共112棵水下钻孔灌注桩,其中主线高架桥18轴~27轴共80棵,规划外环西路北沿跨线桥预留桩32棵。
主线高架桥80棵桩直径D=1.5米,其中20#轴、23#轴、24#轴共24#轴棵桩身长度为39米,19#轴共8棵轴桩身长度为40米,18#轴、25#轴共16棵轴桩身长度为41米,27#轴共8棵轴桩身长度为42米,26#轴共8棵轴桩身长度为43米,21#轴、22#轴共16棵轴桩身长度为49米。
规划外环西路北沿跨线桥预留32棵桩直径D=1.2米,其中YL1-3,5,6,8、YL2-3,5,6,8、YL3-3,5,6,8、YL4-3,5,6,8共16棵桩身长度为35米,YL1-1,2,9,10、YL2-1,2,9,10、YL3-1,2,9,10、YL4-1,2,9,10共16棵桩身长度为40米。
二、存在的问题
1、本标段地处1、3标之间,场地狭窄,交通流大,施工作业面狭小,施工作业难度大。
2、由于本工程下部底层为砂层,施工过程中极易造成坍孔等事故。
三、预案措施
灌注水下混凝土是成桩的关键性工序,灌注过程中应分工明确,密切配合,统一指挥,做到快速、连续施工,灌注成高质量的混凝土,防止发生质量事故。
出现事故时,应分析原因,采取合理的技术措施,及时补救。对于确实存在缺点的钻孔桩,应尽可能设法补强,不能轻易废弃,造成过多的损失。
1、导管进水:
原因:
1)首批混凝土储量不足,或虽然混凝土储量已够,但导管底口距孔底的距离过大,混凝土下落后不能埋没导管底口,以致泥水从底口进入。
2)导管密闭不严,水从接头或焊缝中流入。
预防和处理方法:
1)导管在施工前进行密闭性试验,试验压力为导管在灌注过程中所受最大水压力的1.3倍,经计算本工程导管的试验压力为0.65Mpa。导管的密闭性试验合格,经监理工程师认可后方可使用。
2)严格控制首批混凝土的数量,浇筑前,必须有足够的混凝土储备量,经计算本工程首批混凝土的灌注量为5m3。
3)若出现上述a种情况,应立即将导管、钢筋笼重新提出采取复钻清除。然后重新下放钢筋笼、导管,并投入足够储量的首批混凝土,重新灌注。
2、卡 管:
1)初灌时隔水栓卡管,或由于混凝土本身的原因,如坍落度小、流动性大、夹有大卵石、拌合不均匀,产生离析、导管接逢处漏水,造成导管堵塞。处理办法用长导管冲捣管内混凝土,用吊绳抖动导管,或在导管上安装附着式振动器,使隔水栓下落。如果不能下落,则将导管连混凝土提出,进行清理修整,重新下管。
2)机械故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过长,或灌注持续时间过长,最初灌注的混凝土已经初凝,增大了导管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。其预防方法是灌注前仔细检修灌注机械,并准备用机械,发生故障时立即调换备用设备;同时采取措施,加快混凝土的灌注速度。
3、坍 孔:
1)在灌注过程中,如发现井孔护筒内水(泥浆)位忽然上升,溢出护筒,随即骤降并冒出气泡,应怀疑是坍孔征象,可用探测仪探头或测深锤探测。
2)坍孔原因可能是护筒底脚周围漏水,孔内水位降低,以及由于护筒周围堆放重物或机械振动等,均有可能坍孔。
3)发生坍孔后,查明原因,采取相应措施,如保持或加大水头,移开重物、排除振动等,防止继续坍孔。然后用吸泥机吸出坍入孔内的泥土;如不继续坍孔,可恢复正常灌注。如坍孔仍不停止,坍塌部位较深,宜将导管拔出,将混凝土钻开抓出,同时将钢筋笼抓出,只求保存孔位,再以粘土掺砂砾回填,待回填土沉实时机成熟后,重新钻孔成桩。
4、埋 管:
导管无法拔出称埋管,其原因是:导管埋入混凝土过深,或导管内混凝土已初凝,使导管与导管间摩擦阻力过大,或因提管过猛将导管拉断。
预防办法:严格控制导管埋深不超过6m;在导管上端安装附着式振动器,拔管前或停灌时间较长时,均应适当振捣,使导管周围混凝土不致过早的初凝;首批混凝土掺入缓凝剂,加速灌注速度;导管螺栓事先检查是否稳妥;提升导管时不可猛拔。
5、防止沉渣速度过快
由于本工程桩底地层为细砂层,沉渣速度极快,为了保证桩长及灌注质量,必须采取有效的措施加以预防。
1)加强施工的组织管理工作,在钻孔终孔前必须将钢筋笼运至孔旁。清孔完成,验收合格后立即进行钢筋笼的吊放。
2)吊放钢筋笼时,设有经验的起重工负责指挥,减少不必要的时间损失。
3)为减少钢筋主筋的连接数量,钢筋笼分两段进行加工,分段部位选在主筋加密区和主筋非加密区相交的位置。
4)导管应在钻孔旁预先分段拼装,在吊放时再逐段拼装。分段拼装时应仔细检查,变形和磨损严重的不得使用,导管内壁不得黏附有
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