机械故障诊断技术4_旋转机械故障诊断解析.ppt

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机械故障诊断技术4_旋转机械故障诊断解析

图4—23 低压缸前、后轴承上的振动测点信号频谱比较    对上述发现的问题分别作了修正,机器投运后恢复正常,低压缸两端轴承的总振值下降到20μm,检修前原频谱图上反映轴承油膜不稳定的91.2Hz低频成分和反映对中不良的4倍频成分均已消失[图4—23(c)、(d)]。 例4-14 油膜涡动及振荡实例    1997年11月,某钢铁公司空压站的一台高速空压机开机不久,发生阵发性强烈吼叫声,最大振值达17mm/s(正常运行时不大于2 mm/s),严重威胁机组的正常运行。    对振动的信号作频谱分析。正常时,机组振动以转频为主。阵发性强烈吼叫时,振动频谱图中出现很大振幅的0.4×转频成分,转频振幅增加不大。基于这个分析,判定机组的振动超标是轴承油膜涡动所引起,并导致了动静件的摩擦触碰。    现场工程技术人员根据这个结论,调整润滑油的油温,使供油油温从30℃提到38℃后,机组的强烈振动消失,恢复正常运行。    事后,为进一步验证这个措施的有效性。还多次调整油温,考察机组的振动变化,证实油温在30℃~38℃左右时,可显著降低机组的振动。 图4-24 烟机强振时的频谱 a) 北瓦 b) 南瓦 4.8 碰摩分析案例 例4-14 某炼油厂烟气轮机正常运行时,轴承座的振动不超过4mm/s。1993年11月,该机组经检修后刚投入运行即发生强烈振动。 壳体上测得的振动频谱如图4—24所示。除转子工频外,还存在大量的低倍频谐波成分,如2×、3×、4×、4×等,南瓦的4倍频振动特别突出。时域波形存在明显的削波现象。     分析认为烟机发生严重的碰摩故障,主要部位应为轴瓦(径向轴承和推力轴承均由4块瓦块组成)。   拆开检查,发现南北瓦均有明显的磨损痕迹,南瓦有一径向裂纹,并有巴氏合金呈块状脱落,主推力瓦有三个瓦块已出现裂纹。   更换轴瓦,经仔细安装调整,开机恢复正常。 例4-17 碰摩故障实例 1994年7月24日,某厂一台主风机运行过程中突然出现强振现象,风机出口最大振值达149μm,远远超过其二级报警值 (90μm),严重威胁着风机的安全生产。图4-24、图4—24分别是风机运行正常时和强振发生时的时域波形和频谱。 图4-24 风机运行正常时的波形和频谱 由图可见,风机正常运行时,其主要振动频率为转子工频101Hz及其低次谐波,且振幅较小,峰—峰值约23μm。而强振时,一个最突出的特点就是产生一振幅极高的0.4×(40.4Hz)成分,其幅值占到通频幅值的89%,同时伴有1.4×(141.4Hz)、2.4×(242.4Hz)等非整数倍频,此外,工频及其谐波幅值也均有所增长。 结合现场的一些其它情况分析认为,机组振动存在很强烈的非线性,极有可能是由于壳体膨胀受阻,造成转子与壳体不同心,导致动静件摩擦而引起的。随后的停机揭盖检查表明,风机第一级叶轮的口环磨损非常严重,由于承受到巨大的摩擦力整个叶轮也已经扭曲变形,如果再继续运行下去,其后果将不堪设想。及时的分析诊断和停机处理,避免了设备故障的进一步扩大和可能给生产造成的更大损失。 4.9 喘振 例4-18: 某大型化肥厂的二氧化碳压缩机组由汽轮机和压缩机组成。压缩机分为2缸、4段、13级。高压缸为2段共4级叶轮,低压缸为2段共7级叶轮。低压缸工作转速4444 r/min,高压缸工作转速13234 r/min,中间通过增速齿轮连接。正常出口流量应为9400 m3/h。但投产后不久,因生产的原因,将流量下降至额定流量的44%左右,机器第4段的轴振幅达48μm,而且高压缸机壳和第4段出口管道振动剧烈,甚至把高压导淋管振裂。当开大“四回一”防喘阀以后,振幅可下降至40μm,然而机器剧烈振动的现象还难以消除。频谱分析显示,一个44Hz及其倍频成分占有显著的地位,其幅值随通频振幅的增大而增大,转速频率成分的振幅则基本保持不变。 从频谱图(图4-27c)上看出,44Hz低频成分是引起机器振动的主要因素,但属何种原因尚不很清楚。分析4段轴振动信号和4段出口气流压力脉动信号随工况的变化过程,可得到该机故障原因的信息。 图4—27 高压缸4段轴振动和气压脉动频谱  图4—27为高压缸4段轴振动和气流压力脉动的频谱图(压力脉动信号直接从4段出口管线上用压力传感器测取)。当4段出口压力为11MPa时,振动测点测得的通频振幅为37μm,频谱图上除了转速频率219Hz成分外,无明显的低频成分出现,压力脉动的信号也比较小,见图4—27中的(a)和(b)。  在升压过程中,当测点通频振幅增至47μm时,轴振动频谱图和压力脉动信号频谱图上均突然出现44Hz的低频及其倍频成分,见图4—27中的(c)和(d)。  继而在小流量区域出口压力升到14MPa以上时,通频振幅达40μm,44Hz的低频及其倍频成

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