2、快开在精创的与应用例析.ppt

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* * 浮选精煤脱水新技术 在精创公司的应用 ——新工艺汇报 精创实业有限公司 2014年9月 汇报提纲 1 精创简介 精创公司简介(1) ----基本情况 精创公司简介(2) ----2005-2013年经营指标 生产商品煤:607.85万吨 2014年1-8月:67.54万吨 吨煤加工成本:14.55元 下一步工作重点:人力资源整合 精创公司末精煤产品水分统计 精创公司2008年与2012年浮精水分对比 降低6.3 精创使用快开前后浮精水分对比 2 对快开优化措施 1.入料方式的确定 两端入料→ 单端入料 两端入料弊端:卸料时入料管内有大量积料,影响产品水分;造成中间压力的互冲,延长入料时间。 1.入料方式的确定 2.吹风方式的确定 一端吹风→两端吹风 一端吹风弊端:靠近吹风端的滤板腔脱水快,造成风压的泄漏,中部以后的滤板腔风压不足,水分不易排除。 两端吹风优势:滤饼脱水时由机头、机尾两端吹风,来达到脱水效果最佳。 3.均匀滤饼水分的确定 原因:中部滤饼与机头机尾段的存在差别。 途径:减小机头和机尾段滤板排水管的直径。 效果:可降低两端高压风的损耗,使整体滤板内风压达到平衡,保障中部滤饼水分不会因风压衰减而偏高,降低了能耗。 复合滤布改为单丝滤布。强度大、不易阻塞、不易变形、孔径均匀、易清洗与再生等优点——保证滤布孔隙不被堵塞,降低成本。 4. 更改滤布 5.入料压力的确定 多次实践表明,入料时压力在0.6~0.65Mpa效果最好,此时滤饼厚度适中,脱水效果最佳。入料压力大于0.65Mpa时,滤饼过于紧密,不利于水的吹出。 0.65Mpa 6.吹风压力的确定 穿不透 损失物料 浪费风 损坏设备 结论: 0.35~0.45Mpa 效果最好 7.操作方法优化 将压榨和吹风两个环节合二为一,滤饼脱水效果更佳,在滤饼粒度组成一定条件下,压榨吹风同时进行并适当延长穿流时间,能更好地将滤饼中水分带出,适当增加压榨与吹风次数,进一步降低产品水分。 效果: 1.更好将水分带出 2.更节约风量 8.解决滤液外喷—导液槽 导液槽 由于原设计滤液收集槽宽度和深度过小,在吹风时造成部分滤液外喷现象,卸料时造成部分水混入脱水后的滤饼内,影响产品质量。为此,对导液槽进行了改变,最大限度的消除滤液外喷现象。 9.附属设备改造 将快开下方运输设备由铸石刮板改为胶带输送机,并保证胶带输送机有一定倾斜度,以便及时排除卸包时流出的水,保证产品水分运行。 15° 将主传动轮改用调心轴承,克服了跳链、掉道、损坏快的问题,使设备可以更加可靠稳定地运行——传动部分优化改造。 10.传动部分优化改造 11.加强保养 措施:每天对滤布冲刷、清洗,保证滤孔不堵塞,及时更换破损滤布,确保完好与循环利用。 效果:仅精创一年滤布损耗量,由300降至100。 单丝滤布(缝接点) 12.入料粒度组成的确定 浮选精煤中+0.25的粗颗粒含量达到了61.28%,+0.5mm也有一定的含量,实践得出,精创的快开最适应这种粒度。 粒级(mm) 产率(%) 灰分(%) 累计(%) 0.5 14.35 7.33 14.35 0.5~0.25 46.93 8.13 61.28 0.25~0.125 20.45 10.49 81.73 0.125~0.075 11.59 15.15 93.32 0.075 6.68 15.48 100.00 合计 100.00 9.80 精创公司快开入料组成 三、运行效果 精创三台250㎡快开 运行效果 谢 谢 ! 恳请各位领导、专家批评指正! * * * *

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