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真空泵減速机轴承的故障诊断

真空泵减速机轴承的故障诊断 薛启峰,郭青年 (中国铝业山西分公司 氧化铝四分厂,山西 河津 043304) [摘要] 通过状态监测发现真空泵减速机状态劣化趋势,利用 MRS2.0 网络化设备状态点检管理系统提供的 分析工具,经诊断分析,判断减速机输入轴承存在故障;解体检修验证判断的正确性。更换轴承后,机组 恢复正常状态。 [关键词] 真空泵;滚动轴承通过频率;包络;劣化 0 概述 真空泵是氧化铝生产中保证平盘过滤机正常生产的重要设备,平盘过滤机利用液封槽在过滤机盘面形 成母液区、弱滤液区、强滤液区及烘干区,完成氢氧化铝料浆的分离过程,同时控制过滤后氢氧化铝的水 分。2003 年 11 月,真空泵减速机的轴承损坏,使得轴承外圈在轴承座中转动,导致减速机机壳损坏,经 检修仍然无法正常运行,更换减速机后运行正常。自 2007 年 7 月以来,真空泵振动和噪音逐渐增加,为 查找其原因,使用了上海容知测控技术有限公司的 RH701G 精密点检仪,对该真空泵的电机、减速机、泵 体输入端轴承进行检测,并使用软件提供的趋势、频谱、包络、瀑布图等工具,对网络化设备状态点检管 理系统所提供的轴承元件故障特征信息进行分析,进而得出减速机输入轴轴承严重损坏的结论。 1 真空泵机组情况 真空泵机组由电机、减速机、泵体组成,采用刚性基础安装,所有支承为滚动轴承,采用油脂润滑。 真空泵型号为 CBF610-2BG3,转速 298r/min,供水量 13~32m3/h;电机型号为 YKK4004-4,转速 1480r/min。减速机型号为 1C315N,传动比为 5.08:1。 为了检测真空泵机组的振动及温度等参数,在电机输出端、减速机输入端和输出端、泵体前、后的轴 承位置布置了振动测点(见图 1)。 输出端 泵体输入端 泵体输出端 输出端 输入端 图1 真空泵机组振动测点位置示意图 Fig.1 Position of detection points on the unit 2 真空泵机组故障状态分析 2.1 状态判断 自 2007 年 6 月起对真空泵机组各测点的振动进行检测,7 月下旬后真空泵的振动和噪音明显增加,8 月 8 日出现振动异常(见表 1)。 表1 真空泵机组各测点振动速度有效值 Table1 RMS of velocity 单位:mm/s 测点位置 垂直 V 水平 H 轴向 A 电机输出端 4.08 4.89 5.08 减速机输入端 4.80 减速机输出端 3.16 4.75 6.24 泵前轴承端 2.60 2.17 0.88 泵后轴承端 1.63 1.87 0.89 注:由于减速机输入端垂直方向振动偏大,超出测量范围未测到数据;轴向因位置原因无法测量,故 选用减速机输入端的水平方向作为本次分析的基础。 根据 ISO 10816-3 振动监测标准,振动速度正常有效值应小于 2.3mm/s,表 1 的检测数据表明,真空 泵机组各测点的振动值均高于标准值。 减速机输入端的水平速度有效值趋势图表明(见图 2),检测的开始阶段,减速机输入端水平速度值 较小(约 3.5mm/s);7 月下旬后振动速度值增大,8 月 8 日振动速度值急剧增加,达到 4.80mm/s。据此, 判断减速机处于加速劣化趋势状态,需立即作进一步分析,以确定故障部位及程度。 度 流 图 2 减速机输入端水平速度有效值及电机运行电流趋势图 Fig2 Trend of Velocity RMS of detection point 3H Trend of motor electric current 2.2 故障分析 由减速机输入端水平速度瀑布图可知(见图 3),振动值上升主要为 153Hz 和其倍频成分,以及少量 高速轴转频边带,故判断故障部位位于减速机高速轴上。 度 图 3 减速机输入端水平速度瀑布图 Fig 3 Velocity waterfall on the horizontal direction of reducer input end 图 4 为减速机输入端水平速度对比多频谱图,采集信号为 1600 线速度频谱,采样频段为 2~1000Hz, 实际运行转速为 1485r/min。频谱间存在差异,即在 8 月 8 日频谱中,在 400~900Hz 之间出现了明显的 153Hz 倍频异常信号。 2007-08-08T8-36-40 速度有效值 5.01mm/s 2007-08-08T8-30-15 速度有效值 4.92mm/s 2007-06-18T8-27-12 速度有效值

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