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聚丙烯裝置镍角媒超温原因分析及防范措施
聚丙烯装置镍触媒超温原因分析及对策
葛双启 雷鸣麒 亚地卡尔
(克拉玛依石油化工厂 834003)
摘要:聚丙烯装置使用镍触媒脱氧剂对丙烯进行脱氧精制,在活化和进丙烯阶段出现超温现象。本文分析了超温的原因,提出了具体的防范措施,收到良好效果,对今后如何使用好镍触媒具有一定的参考价值。
关键词:聚丙烯 镍触媒 超温 防范措施
克拉玛依石油化工厂聚丙烯装置年生产能力为20kt/a,以气体分镏装置分馏炼厂气所得的精丙烯为原料,采用间歇式液相本体聚合工艺生产聚丙烯均相树脂。在丙烯聚合过程中,微量H2O、O2、COS、CO、CO2等均为有害杂质,这些杂质会导致聚合主催化剂中毒,使其活性大幅度降低,并影响产品质量。因此,在聚合反应前须对原料进行精制,使杂质含量符合要求,其中氧含量的指标为:≤5PPm。
该装置96年12月正式投料运行,其中脱氧工艺采用的是液相常温脱氧(一罐使用,一罐备用),罐内装填南京化工工业公司催化剂厂生产的BH-5型丙烯脱氧催化剂,其活化组分是活性镍。经过两年多的运行,脱氧效果较好,一罐已连续使用两年多。但是在使用过程中由于镍触媒脱氧剂本身的加氢作用,使其在活化再生和开工进料阶段温度不易控制。99年7月份在向重新更换的镍触媒罐中进丙烯置换过程中出现超温现象,脱氧罐内温度高达560oC,脱氧剂局部烧焦结块,进丙烯脱氧罐进出口压降为0.3Mpa,损失较重。本文详细分析了镍触媒超温原因,提出了相应对策,收到良好效果。
1.BH-5型镍触媒简介
1.1 BH-5型镍触媒脱氧机理
镍触媒是黑色圆柱型高效脱氧剂,其有效成份是活性镍,在常温下可与液相丙烯中的微量溶解氧反应,生成氧化物,进而达到脱氧目的,其可再生重复使用,再生时加入氢气在一定温度下与生成的氧化镍反应,生成易带走的水分子,恢复镍触媒的脱氧活性,反应式为:
2Ni(活性镍)+O2→2NiO
2H2+NiO→2H2O+Ni
1.2镍触媒性能
镍触媒技术指标见表1
表1镍触媒技术指标
指标名称 指标 外观 黑色柱状 规格 Ф5×5mm 组成 NiO-Al2O3 脱氧容易 ≥15mlO2/g 脱氧深度 5PPm 抗压强度(侧) ≥98N/cm 椎积密度 ≥1.1g/cm3 积气体含氧量 4000PPm 气体空速 300-500hr-1 使用 常温-300OC 使用液相空速 7 hr-1 2镍触媒超温原因分析
99年5月份检修时将R-6/2内原来旧镍触媒卸掉换装4吨新镍触媒,7月在对R-6/2进行还原再生时,出现了超温,对此,从以下几个方面就超温原因进行了分析。
2.1从镍触媒性质分析
镍触媒是由镍与Al2O3经过一系列工序挤压成型制得的,具有多孔结构。由于镍很活泼,常温时可与氧反应生成氧化镍,所以脱氧剂在第一次使用或反复使用中,均需用H2活化再生,使其恢复脱氧活性。金属镍对H2具有很好亲合性,H2与氧化镍反应生成镍,多余的H2被镍吸附到其金属的晶体中去,因镍触媒具有多孔结构,孔隙中吸附的H2不易被携带走,实验结果表明,用N2吹扫100分钟后,出口气体中还有40PPm的残余H2。镍是加氢催化剂的主要成分,其本身可以催化氢与丙烯反应。镍触媒在活化后进丙烯时,H2在镍的催化下与丙烯发生一系列反应,放出大量的热,因此会出现温升现象,控制不好就会出现超温烧剂事故。
2.2从镍触媒脱氧罐结构分析
R-6/2规格为Ф1200×6000×18,
由上面数据可知脱氧罐高径比为5:1,填装量为4吨,当丙烯在较小空速下通过床层时,极易产生沟流或偏流,使活化和置换不完全,另外测温点分布不利于测得床层的真实温度,罐体中部无测温点,故在丙烯置换时,上下测温点显示正常,而中部却已开始飞温,造成出现超温后不能及时处理的隐患。
2.3氮气供应问题
氮气受处理量限制只能维持正常生产,储备量和富裕量很有限,另外氮气中氧含量达不到镍触媒置换降温要求。出现超温后联系厂调度使用储备氮,量少且效果不好,罐内温度不降,后来只好放弃改用大量液相丙烯携带热量。
2.4物料流程不利于置换
R-6/2脱氧罐物料流程为下进上出,罐顶部设有火炬线和氮气线,底部设有就地放空线。丙烯置换因无专用线引气相丙烯,所以从下进料口引液相丙烯,经阀门减压后汽化进入罐内,再从罐顶部火炬线放火炬。丙烯汽化需大量的热,在置换初期下部床层有温升,一部分热量被丙烯汽化吸收,其余热量被携带走和散失掉。随着丙烯置换的深入,罐下部放热减少,温度下降,丙烯进入罐内因温度低而不能及时汽化,所以在7月27日晚出现下部温度为零下,上部温度是150oC的现象。
2.5大量液相丙烯进入罐中
7月27日晚液相丙烯进入罐中汽化造成下部温度为零下,阀门和管线结霜。低温下丙烯汽化
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