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西門子PLC的复合机剥离座改进
基于西门子PLC的复合机剥离座改进
1 引言?贴纸铝箔是香烟包装行业的主要包装材料,由铝箔和纸料贴合而成。用于香烟盒的铝箔要分布均匀并且贴涂轻薄,但由于铝箔的柔韧性不强,易折断,所以不能直接把铝箔装在铝料辊上,只能先把铝箔粘贴在不易扯断的塑料膜上,然后再与原料座上的纸张贴合。这样一来,卷取座上卷取的成品就是纸、铝箔和塑料膜三者的合成。但是用于香烟盒中的铝纸却不能含有塑料膜,因为塑料膜是用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的,它不易腐烂,难以分解,并且对人体有害。所以,必须要在复合机后面再接上一个独立的塑料膜剥离机,从而使原料纸和铝箔粘合在一起。工人要先把卷取座上的产品取下来,再运送到独立的剥离机上。这样一来,就会影响产品的生产效率,占用生产车间的空间,增加企业的投入成本。?2 系统方案及策略?2.1 系统方案?针对上述问题,我们提出这样一种解决方法:将剥离机直接添加在复合机后面,使从烘箱里出来的次成品经过剥离机,在此阶段剥离,从而使塑料膜平整地卷取在剥离座上,便于下次使用;纸料和铝箔的贴合物直接卷取在卷取座;并且使剥离机的控制系统与复合机的控制系统相集成,使其成为一个整体,从而节约成本、提高产品的生产效率。因此,改进后的复合机工作结构图如图1所示。
2.2 控制策略?复合机的放、收卷是一个典型的大时变非线性系统,而且中间经过的生产环节较多,各机组间的张力又相互耦合,因此,若不对生产线的张力进行严格控制,会导致走料的不稳、跳动甚至断料,贴合时的皱褶、拉伸变形,印刷时的不准或重影,卷取时的不平整,影响后续使用等现象的发生从而直接影响到烟箔产品的质量。因此,如何使生产线实现恒张力控制一直是设计人员所关注的重要课题。?从烘箱出来的次成品经过剥离机后,要将塑料薄膜均匀地卷取在剥离座的剥离辊上,而纸和铝箔要均匀地卷取在成品卷取座上,这就要求塑料膜和成品二者的速度保持一致,并且两者的张力要求恒定。因此,我们需要采用精度较高的和编码器构成一个闭环控制,从而保证卷膜速度与成品卷取速度一致;还需要采用一个精度较高、抗干扰较强的张力构成一个闭环控制,从而保证剥离辊卷膜张力恒定,工作原理如图2所示。
?图2 剥离座工作原理图
2.3 张力模型分析
?图3卷膜辊卷绕系统简图
卷膜辊卷绕系统简图如图3所示,设塑料膜张力为f,卷膜辊直径为d0,前一单元m1m2运行中塑料膜线速度为v1,后一单元n1n2运行的线速度变为v2。如果v2v1,则塑料膜被拉伸,张力f变大;如果v2v1,则塑料膜将收缩,张力f变小,塑料膜变得松弛。所以,速度v1和v2与张力有密切关系,根据胡克定律,塑料膜张力f为:
式中:ε为塑料膜的弹性模量;σ为塑料膜的截面积;l为传动点之间的距离;t1为工作起始时间,t2为工作当前时间[2]。?由上式可见,塑料膜在作为张力调节对象时,是一个积分环节。控制张力实际就是在控制线速度差v2-v1,所以,从某种意义上来说,张力控制系统实际上就是一种线速度跟踪系统。在启动过程中,假定v1恒定,应该总是控制在v2v1,以使塑料膜内产生一定的张力,当张力达到合适值时,应该及时调节异步电机使v2稳定,这样,塑料膜就在此张力下稳定运行了[3]。?为了使塑料膜卷取的均匀平整,我们要求塑料膜的卷取线速度和系统的工作速度保持一致,设系统的工作速度为v,所以变频器接收的控制电压的一部分u1可由以下公式得到:?u1=kv×v?其中,kv为比例系数。?在收卷过程中假定v2恒定,则线速度v2=π×d2×n2,v2将随卷径d2的增大成正比例增大,张力f也成正比例增大,这样很容易引起卷绕过程中塑料膜的过度拉伸而导致变形甚至断裂。
?图4 系统网络结构图
所示,在工作过程中,为了使张力保持恒定,则要求卷膜线速度并不完全与系统工作速度一致,变频器接收的控制电压的另一部分u2可由以下公式得到:?u2=kx×upid?其中,kx为pid输出限副比例,upid为pid输出电压值[4]。?卷径公式d2如下:?d2=n×d×2+d0?其中,n为计数器计数个数,d为塑料膜厚度,d0为初始卷径。?即可得到变频器接受的控制电压为:?u=u1+u2=kv×v+kx×upid?3 系统实现?3.1 系统硬件配置?由于原复合机的控制器采用siemens公司的s7-300 plc cpu313c完成较复杂的控制,tp27触摸屏作为,方便地实时观测系统的运行情况,设置各种参数。所以,对于后续的剥离机我们也选择相同型号的控制器,从而简化通信程序,提高程序的可靠性。由于s7-300 plc cpu313c自带有24di、16do、5ai和2ao,而剥离座的控制i/o比较少,故不需要添加额外的输入输
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