鍋炉长周期运行经验总结.docVIP

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鍋炉长周期运行经验总结

锅炉“长周期运行”经验总结 光大环保能源(苏州)有限公司 2010年8月30日,一个值得光大环保(苏州)公司生产人员永远记住的日子,在这一天,#3炉计划性检修,至此,3#炉自3月25日起连续稳定运行158天,期间锅炉平均机械负荷率100.4%,热负荷率100.6%;打破原有保持的114天运行记录,提高运行周期44天。同时,#1、3、5炉全部打破原有运行周期纪录(#2炉因过热器爆管中断),五台炉整体运行周期全部超过去年平均运行周期。为了这一天的到来,凝聚了苏州公司领导的多少心血、凝聚了战斗在一线的运行、检修人员的多少汗水,大家的努力没有白费,年初看来不可逾越的生产任务在一步步靠近,整个生产团队的精细化管理水平在大幅度提高,在取得阶段性成绩后,我们并没有止步,在对前期工作进行阶段性经验总结的同时,制定了下一阶段的目标与计划。 总结经验,总体归纳为以下关键的四点: 领导重视 原因分析到位 管理措施到位 运行控制、设备管理的执行到位 一、现状分析 锅炉长周期稳定生产是制约我司运营水平提高的关键桎梏,受困于锅炉的整体设计缺陷、供应商制造质量等先天不足,苏州公司锅炉运行周期长期偏低,徘徊于2-3个月左右。 苏州公司2009年锅炉运行周期统计表 被迫计划停炉 第一次 第二次 第三次 第四次 全年平均 停炉原因 #1炉运行周期 82 65 105 36 72 炉膛结焦、烟道积灰,炉膛负压无法保持 #2炉运行周期 116 36 70 47 67 炉膛结焦、烟道积灰,炉膛负压无法保持 #3炉运行周期 89 40 95 114 75 炉膛结焦、烟道积灰,炉膛负压无法保持 #4炉运行周期 43 75 22 47 1.炉膛结焦、烟道积灰 2.焚烧炉夹道着火。3.过热器爆管 #5炉运行周期 46 20 40 30 34 炉膛结焦、烟道积灰 过热器爆管 备注:1、临时缺陷处理中压火不中断运行周期。 2、#4、5炉于2009年6月投运,故障率较高。 二、影响长周期运行的要因及对策 三、“长周期运行”的组织实施 四、“长周期运行”相关措施及执行情况 (一)、运行管理方面 1、思想统一 运行部门多次召开会议对全员进行宣讲教育,让大家充分了解对“设备长周期运行”的意义,以及对于完成生产任务所起到的重要作用。同时多次组织分析影响长周期运行的因素及对策,使每一个运行控制人员都熟知调控措施及方法。 2、完善相关制度,加强对关键控制点的考核,每日检查、及时奖惩。 运行部门先后总结下发《控制锅炉积灰结焦措施》、《保证吹灰质量的措施》及《交接班提前介入法》等制度,在具体实施当中分别采取一系列措施:分时期严格控制锅炉一烟道温度不超限制(初期不超950℃,为保证满发运行一段时间适当调整到960℃等);锅炉调整要求小幅度高频次,锅炉负荷要求稳定接带,其中一期不超30t/h(逐步从24~30t/h调整到25.5~30t/h),二期不超47t/h(逐步从37~47t/h调整到40~47t/h);保证二次风连续供给,增加扰动效果;利用渗滤液回喷系统辅助控制炉温;控制炉排翻动次数,降低飞灰二次扬尘;从吹灰器动作声音的分类来指导如何调整吹灰系统,以保证吹灰效果;提前15分钟介入上一班次的调整,保证最大程度的交接班延续性和稳定性。加强垃圾仓管理,出台《垃圾仓管理标准》,保证垃圾入炉质量稳定。 3、加强员工培训,提高全员业务技能 通过“百日竞赛”、“技术比武”等一系列活动,使大家的业务技能得到一定幅度的提高,为设备的长周期运行打下良好的基础。 (二)、设备管理方面 1、设备技术改造、优化检修模式。 (1)渗滤液回喷系统改造: 增加渗滤液回喷系统,根据燃烧状况合理控制渗滤液回喷量,使炉温稳定控制在850-950℃区间,有效延缓了锅炉结焦,提高了锅炉负荷,延长了锅炉运行周期。 (2)对二期吹灰装置改造 通过对二期吹灰装置改造,增加了密封风机,在吹灰管道形成微正压,防止吹灰管道因烟气反灌而造成吹灰器管道的频繁腐蚀破管。同时调整了吹灰喷嘴角度,增加吹灰面积,减少吹灰气流过于集中而对过热器管的吹损。吹灰效果得到大幅改善。 (3)炉膛夹道冷却、二期生产水池降温等先后实施了改造 通过对炉膛夹道冷却、二期生产水池降温改造,有效降低了炉排液压缸的工作环境温度,使液压缸工况好转,为锅炉的稳定燃烧提供了保障。 (4)计划检修、定期检修、状态检修等多种检修方式并存,对不同设备采用不同的检修方式。见缝插针的安排各种技改项目,为长周期运行创造了条件。 2、技术部加强对检修单位的管理和考核力度 制定详细的检修作业规范,指导检修人员进行作业,同时加强对消缺率的考核,保证设备消缺的及时性。从制度与技术上为长周期运行提供了保障。 (三)、运行部、技术部

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