实施JT窑改造试点项目竣工总结报告.docVIP

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实施JT窑改造试点项目竣工总结报告

实施JT窑改造试点项目竣工总结报告 随着国家经济刺激政策的不断推出,基础设施投资规模的不断扩大,新农村建设和“村村通”工程的全面实施,市场对水泥的需求将不因金融危机而受影响。芜湖市其宏水泥有限公司通过近三十年的发展。“中奔”牌水泥以其稳定的质量和良好的信誉,已被用户所接受,并被市场所肯定。通过JT窑节能环保专项技术改造后,水泥实物质量将进一步提高,生产成本将随着节能量提高而降低,其市场竞争力将更强。本项目实施后可将带来显著的社会效益和经济效益。 项目工艺设计和采用的新技术 本项目采用先进“新型半干法JT窑水泥生产技术”,其技术核心是以熟料立式煅烧炉为创新主线,开发与之相配套的工艺设计、设备设施等。其工艺目标为:改善窑内中心部通风阻力,增大中心通风能力,实现窑内风量和上火速度的可控性。吸收当今先进成熟的装备和技术,形成完整配套的水泥工艺生产线,具有低投入、高产出,低能耗、低排放、高利废的特点。 项目建设内容 1.原料均化系统改造 1.1 石灰石建¢25m*25m=12000吨圆形均化库,采用旋转布料。 1.2 煤炭均化采用平库和堆场均化,尽量加大每批进货量,并采用议定水份低补高扣。 2. 生料系统改造 1.1生料磨采用改造方案,扩大到¢2.4*7m轴承瓦,改配480kw电机;增加磨前热风炉,完善系统密封;更换生料选粉机和收尘器,增设永磁磁选除铁器;生粉采用自动取样机;增设生料在线、控制和磨音控制系统; 2.2 对生料配料系统更新改造,确保计量误差?1%; 2.3 生料质量检测控制设备及仪器:增添一台五元素分析仪、用三率值控制仪在线计算配比直接调控生料微机,以最快捷准确的在线质控系统,保证生料出磨质量合格率(率值、热值、细度)。 另:为保证检测数据正确,三率值控制仪、多元素分析仪、氧弹仪操作室安装空调保持恒温。 3. 窑系统改造 3.1 更换二台¢4.2*8.5mJT窑,配套偏火控制仪、离心风机、成球盘、预加水双向自动自控系统、配外加水渣装置等配套设施。 3.2建造砖混结构的大布袋收尘器。要求系统加强密封,杜绝冷风进入收尘系统;增加熟料热能回收,加强系统保温,提高保温性能。 说明:JT窑除尘器,采用砖混结构,花板全部混凝土 结构,滤袋预埋扎口、气流接触除尘内铁件,全部采用不锈钢材料制作。 除尘器选型和治理标准: LMF—420KJT圆形 过滤面积≥5884m2∕产量30t∕h 过滤风速≤0.5m∕s 设计阻力800-1000(MPa) 适用温度:55°C--180°C 主风机:4-72NO20B 配置动力:(4级)132kw 流量:165000 m3∕h 全压:2300MPa 占地面积:152 m2 直径¢13880mm 总高:20m 选用“南京科宇公司”的产品; 4.辅机系统配置 4.1选型:¢4.2*8.5mJT窑,按台时产量28t∕h选型:¢2.4*7m生料磨,按台时48t、循环负荷?180%选型; 4.2根据主机能力对辅机配套进行填平补缺,凡需更换设备要选性能第一、质量第一、运转成本低、维修量小、费用低的更新产品。 4.3输送设备在更换时应选用节能环保型:水平输送采用FU系列,提升机采用NE系列,库顶熟料输送采用RUS系列。尽可能减少灰尘的无序排放点。 4.4凡不需全速运转的电机均配备变频调速器。 三.项目试运行小结 经过三个月的运行,从现场检测到的数据表明,各项技术经济指标已经达到或基本达到设计要求,下面是三月份的运行数据与原机立窑的对比结果(附熟料、水泥综合能耗统计表): 熟料煤耗 可比熟料综合煤耗:一线106.5kgce∕t,比原机立窑降低29.2 kgce∕t ;二线114.7kgce∕t,比原机立窑降低21.0kgce∕t;已接近4000吨新型干法水平。因处于试生产阶段,暂未达到设计要求。 熟料综合电耗 可比熟料综合电耗:一线36.2kwh∕t,熟料烧成电耗(含生料库底及熟料卸料收尘用电)12.44kwh∕t,可比熟料综合电耗比原机立窑降低15.8kwh∕t;二线36.1kwh∕t,熟料烧成电耗(含生料库底及熟料卸料收尘用电)12.90kwh∕t,可比熟料综合电耗比原机立窑降低15.9kwh∕t;达到了设计要求。达到和接近日产4000吨新型干法指标。 3.水泥综合电耗 可比水泥综合电耗:32.5级水泥可比水泥综合电耗60.5kwh∕t,比原机立窑降低9.5kwh∕t,达到了设计要求。达到和接近日产4000吨新型干法指标。 4.单位产品综合能耗 可比熟料综合能耗:一线111.0kgce∕t,比原机立窑降低31.1 kgce∕t ;二线119.2kgce∕t,比原机立窑降低22.9kgce∕t;32.5级水泥可比水泥综合能耗90.4 kgce∕t,比原机立窑降低20.0 kgce∕t,基本达到了设计要求。达到

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