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返矿入炉实验小结解析

以往返矿入炉使用存在的问题 1)返矿和污泥球等含铁物质,容易造成喷溅事故。 2)冶炼过程粘氧枪、烟道、炉口等生产过程中的“ 三粘”事故较多,制约了炼钢生产的顺行 3)冶炼过程操作不稳定,喷溅严重,导致吹损增加,部分炉次钢铁料消耗指标反而升高。 随废钢加入后加入1.5t~2t返矿打底后,由于含有一定量的氧,兑铁过程部分硅锰已经开始氧化,成渣速度提前,由于含铁物质块度比废钢块度小,熔化速度快,前期应适当降低枪位,熔池温度升高后再及时加第一批渣料,碳焰起时快速加入二批料,二批料的加入时间需提前,避免前期溢渣,冶炼过程枪位根据火焰及泡沫渣情况小幅度灵活调整,保证渣子化透,避免返干、喷溅,氧流量控制22000~18000m3/h,后期适当降低,拉碳枪位控制在1.25~1.35m;中后期污泥球或返矿根据化渣情况小批量、多批次加入,一般吹氧后10分钟前加完。 冶炼过程简介 控制枪位趋势图 氧枪过程控制流量趋势图 适量打底返矿入炉,能够替代部分废钢,降低钢铁料成本,同时也能促进化渣,减少渣料消耗。前期加入含铁物质,能够增加FeO的含量,促进石灰快速溶化,快速成渣,保证低温脱鳞;污泥球、返矿等含铁物质成分均匀、粒度小,中期适时小批量加入,能够减少“返干”现象,促进冶炼过程平稳,减少金属喷溅发生,可部分或

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