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稠油底水油藏水平井堵水稳产技术研究.doc
稠油底水油藏水平井堵水稳产技术研究
摘 要:新海27块为稠油底水油藏,以水平井开发为主,由于水平井油层动用不均,大部分水平井高含水。针对筛管完井方式水平井难以分隔堵水的问题,研究了水平井分段堵水管柱和堵剂组合,准确封堵目的层,保证堵水的有效率。堵水后针对稠油开采难度大和堵剂的耐热效果问题,采取注CO2和注热水降粘的方法,通过现场应用取得了很好的稳产效果。
关键词:堵水;动用不均;分段堵水管柱;堵剂组合;水平段
海外河油田新海27块为层状边底水普通稠油油藏,有45口水平井,含水大于95%的井33口,占总井数73.4%,水平井的高含水严重影响断块的开发效果。通过对水平井产出剖面分析[1],发现水平井高含水是由于水平段油层动用不均,油层高渗透部位水淹,出液量高,而中低渗透部位动用差,出液量少。因此需要对水平井局部水平段进行堵水,来提高水平井产能。
该断块水平井堵水技术难点在于,油藏边、底水发育,水油体积比62:1,堵剂要具有良好的封堵性能;此外,水平井全部为筛管完井,割缝衬管(筛管)完井堵水困难[2],割逢衬管(筛管)与岩石壁面之间没有隔挡,流体可以径向和横向流动,在实践上要实现分层堵水成功率很小。因此,此类水平井要堵水,必须在堵剂或工艺技术上有创新。
1、堵水技术研究
1.1堵剂组合
针对该块水平井堵水难点,此次研究应用笼统注入暂堵工艺。在实验室中我们采用以下四种封堵剂,进行配比组合,弱凝胶+液体桥塞配成暂堵剂作为保护段塞,强凝胶+无机堵剂配成封堵剂用于主体段塞。暂堵剂要求进入地层进行暂堵处理后,必须能在一定时间范围内自行破胶液化, 以免堵塞地层[3、4] 。
1.2堵水管柱研制
针对水平段出水的不同位置,为了有效的将不同堵剂注入到目的层段,减少对其他水平筛管段的污染,实现针对性分层封堵,研制了水平井分段堵水工艺管柱。管柱结构包括液压扩张封隔器、节流阀、扶正器、注入阀等[5、6]。其中,小直径长胶筒封隔器外径Φ128mm,内径Φ55mm,承压差15MPa,耐温120℃,有效密封距离为0.8~1.5m。单向节流阀,开启压力为1MPa,耐温120℃,承压差15MPa。
2、堵后降粘技术研究
由于该断块原油粘度大,堵水后会出现油稠不出现象,需要对原油降粘后生产,而堵剂不耐高温问题是一个瓶颈。针对这个问题,我们选择注热水和二氧化碳吞吐降粘生产。
2.1注热水
对油井堵水后采用无机堵剂封口,应用分段注热水降粘工艺,设计量在1000~1200m3。
2.2二氧化碳吞吐
CO2采油机理研究:
⑴CO2溶于油中使其体积膨胀、降粘。
⑵CO2溶于水中改善油水流度比。
⑶液态气化形成CO2具有气驱及解堵能力。
⑷CO2溶于水形成弱酸具有一定的酸化解堵作用。
⑸CO2溶于油中使轻质烃萃取和气化。
CO2可降低原油粘度,适合新海27块水平井的CO2设计量在200~400t,为保证充分溶解于稠油中,焖井时间在20~30d。
3、现场试验
现场对新海27块的两口水平井(海平1和新海27-H12)进行堵水试验,堵后分别注入CO2和热水进行降粘开采。
3.1海平1井堵水
海平1井是新海27块的第一口水平井,水平段长366.71m,完钻井深1971.21m,2004年7月投产,日产液稳定在100m3左右,2010年7月含水96%左右,测井解释水平段出水部位为1750~1795m,约45m井段,产液量占总液量的90%。
该井是水平段的脚尖部出水,2008年7月至9月堵水作业中,用封隔器卡封1740m处,将出水井段封隔,注入弱凝胶2000m3+强凝胶300m3组合堵剂封堵1750~1795m水平段。正挤压力5~15MPa,P套始终低于3MPa,油套压差反映封隔器起到密封作用。堵水后液降明显,液量由100m3/d降至21.1m3/d,液面由70m降至80m。油量由3.7t/d降至0.6t/d,累积生产36d,累降水1426m3。
堵后注热水两次,第1次注热水500m3,液量由4.5m3/d升至17.8m3/d,液面由360m降至740m,油量最高升至5.6t/d,含水最低降至85.6%,累增油18t。第2次注热水1200m3,液量由14.2m3/d升至40.3m3/d,液面由810m升至100m,油量最高升至5.3t/d,含水最低降至86.9%,生产到2012年12月,累计增油1677t。
3.2新海27-H12井堵水
新海27-H12井2007年9月投产,水平段长195.35m,完钻井深1810m,日产液稳定在90~110m3,2010年11月含水97%左右,测井解释水平段出水部位1610
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