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合成气C―1101氧压机平衡管线振动分析及减振措施.doc
合成气C―1101氧压机平衡管线振动分析及减振措施
[摘 要]本文主要介绍了针对管线振动原因,进行深入分析,对平衡管线支架进行技术改造,并采取新的隔振方案,彻底解决了管线振动问题,消除了安全隐患、确保了装置的平稳运行。
[关键词]氧压机;振动;分析;改造
中图分类号:TH45 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0006-01
1、设备简介
化工二厂合成气装置C1101迷宫式氧气压缩机由瑞士布克哈德(Burckhardt)制造,机组型号2E250-1B-1,立式一段压缩,单作用迷宫活塞做功的往复式压缩机,属装置关键设备。
2、存在问题
2013年5月,通过监测发现氧压机出入口两侧的平衡管线振动较大,超出了机组管线振动标准30mm/s,尤其是平衡管的弯头处振值最大达到80mm/s。威胁着机组的安全平稳运行。
3、故障分析
3.1、平衡管路结构分析
从现场两根平衡管线的布置情况看,平衡管弯头处的振动尤为剧烈,达到80mm/s,往复式压缩机管路内输送的气体可视为静止的,称为气柱。气柱可以压缩和膨胀,是一个弹性体。气柱有一定的质量,故其本身是一个振动系统。气柱本身具有的频率称为气柱固有频率。压缩机管道及其组件构成一个系统,该系统本身具有的频率称为管系机械固有频率。当压缩机产生的脉动流体沿管道输送时,遇到弯头、变径、控制阀、盲板等元件后将产生随时间变化的激振力,受此激振力的作用,管道结构及附件便产生一定的机械振动响应。当激振频率与管系机械固有频率相重合时,管道会发生共振,使管道发生剧烈振动。故压缩机管道设计既要避开气流共振,又要避免结构共振。
3.2平衡管道支架结构分析
从现场情况看,平衡管线上共有四处安装了管道支架,四个管道支架的支座与管线下面没有设置防振垫片,存在很大的间隙,最大部位间隙达到了2cm,起不到良好的支撑作用。因此,平衡管道支架的设计和安装存在重大缺陷,起不到良好的固定和防振效果。
4、平衡管线隔振方案
4.1、采用金属橡胶材料作为隔振单元进行管线的隔振
(1)金属橡胶的概念
所谓金属橡胶是一种均质的弹性多孔物质,制备金属橡胶元件的原材料是直径为0.05-0.3mm的不锈钢或钢丝。其制作工艺独特,用一定的工艺方法,将一定质量的、拉伸开的、螺旋状态的金属丝有序地排放在冲压(或碾压)模具中,然后用冷冲压方法而成型的。它的原材料是金属丝,既具有所选金属固有的特性,又具有像橡胶一样的弹性。
(2)金属橡胶的隔振特点
1、 具有橡胶的弹性和多孔金属的孔隙特性;
2、 独特的阻尼特性为精密仪器、仪表提供专属的精确隔振;
3、 三维等刚度隔振器,对隔离空间任意方向的振动和冲击能力近似相同;
4、 全环境适应性、存储、使用寿命长:耐高低温(-80℃--1000℃)、耐盐雾、霉菌、潮湿、臭氧、油脂、真空、日照、核辐射、尘埃和各种有机溶剂腐蚀;
5、 变刚度特性:载荷与变形关系呈现非线性,即出现刚度渐软效果,会降低系统空间方向的“固有频率”。使本品随外激励量级的增加,“固有频率”减小,因此具有良好的隔振效果;
6、 变阻尼特性:在共振区内阻尼显著增大,能有效抑制共振峰值,在隔振区内阻尼迅速减小,因而具有优良的阻尼减振特性;
7、 结构紧凑、体积小、重量轻;
8、 低蠕变特性:避免因隔振器蠕变引起导线、导管因冲击而扯断、开裂,以及设备下沉、倾斜而导致的刚性碰撞;
4.2、加强平衡管线支承
为防止管线支承部分的承压变形,对管线支座的型钢补加支撑筋板,以增加装配板面的刚度,实现螺栓的合格安装与预紧。
金属橡胶隔振成型后厚度10mm,宽80mm,长240mm(可调整)。金属橡胶材料设计要求使用丝径直径Φ0.1~0.15mm的不锈钢合金金属丝(1Cr18Ni8Ti),螺旋倾角35~40?,螺旋卷的外径Φ1~1.5mm,相对密度为0.2~0.3,成型压力均匀,铺设平整,通过螺栓紧固安装,以保证管箍内壁与金属橡胶,金属橡胶与管线外壁紧密接触。
5、故障处理及效果
2013年8月,利用合成气装置停工大检修时机,利用焊接的方法对管线支座的型钢补加了支撑筋板,以增加装配板面的刚度;同时,对新加工的金属橡胶隔振元件进行了安装调试,并对管卡和螺栓进行了合格安装与预紧。2013年9月,合成气装置开工后,对管线振动进行测试,获取频谱信息。经过测试,平衡管线的平均振值18mm/s,符合机组管线振动标准,机体及其零部件振动均符合设计标准,机组共振情况消除。
往复式压缩机的管道异常振动对安全生产有很大的威胁,强烈的管道振动会使管路附件,管道的连接部位等处发生
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