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Φ2.4m×10m中卸烘干生料磨的技改措施
Φ2.4m×10m中卸烘干生料磨的技改措施
我厂为干法立筒预热器窑厂,其生料制备系统是由一台Φ2.4m×10m中卸烘干磨机组成的闭路粉磨系统,该磨机的设计能力为30t/h。自1991年4月开始投料生产,由于工艺设计上的不合理,磨机本身缺陷,致使中卸烘干磨产量只有18t/h,而且出磨生料合格率偏低。我厂技术人员针对系统存在的问题,进行了一系列改造,促使磨机产量不断提高,现台时产量已稳定在37t/h左右,超过设计能力23.3%。下面就我们采取的一系列技改措施作一介绍。
1 粉磨系统流程的改进
我厂原生料磨系统的工艺流程如图所示。该系统于1991年4月开始投料生产,磨机台时产量只有18t/h。更严重的是,出磨生料细度合格率很低,只能达到20%左右。影响烧成系统熟料的质量。因为按控制指标要求,生料细度的筛余量必须小于12%(0.08mm方孔筛),若超过这个数值,在熟料煅烧时,料子很难烧透,易产生生烧料,熟料中矿物结晶少、fCaO高,从而造成熟料强度低,且安定性不合格。针对这个问题,我们通过分析、实验,发现问题出在旋风收尘器上。因为收尘系统是采用二级收尘,一级收尘是旋风收尘,它收集到的粉尘细度的筛余量比较大,一般达23%左右,远远超出控制指标,而原设计是把它作为成品,通过螺旋输送机与选粉机出来的成品混合,进入生料库。这样就造成出磨生料的细度合格率低。
我们的改进方案是,把一级旋风收尘器收下的粉尘通过一个下料管送入出磨提升机(如工艺图虚线所示),经旋风选粉机再次分选。改造后,出磨生料细度合格率达到96%以上,磨机产量也明显提高,达到25t/h左右。
生料磨系统工艺流程示意图
?
2 中卸烘干磨机内部结构改造
Φ2.4m×10m中卸烘干磨的磨头原设计有1.5m长的烘干仓,仓内设有扬料板,可烘干水分达12%的原料。由于烘干仓与粗磨仓之间的隔仓板设计不合理,它在运转中受到粗磨仓钢球的打击而变形、断裂,致使大量钢球窜进烘干仓,造成扬料板被钢球打烂,物料在烘干仓内得不到烘干,这样在入磨物料水分含量较高时,经常造成粗磨仓糊球、饱磨、结圈的现象,严重影响磨机的产量。
针对这一问题,我厂对1992年入磨混合生料的水分含量波动情况作了统计(见表1)。从表1中可以看出,入磨混合生料水分含量最高处在春天雨季,其余绝大部分在8%以下。于是,我们决定于1993年2月,对中卸烘干磨机的结构进行改造,其改造方案是:取消烘干仓,改为粗磨仓,增加粗磨仓钢球的装载量。经过几个月的运行,没有发生饱磨、糊球、结圈现象,台时产量达到了28t/h。
表1 1992年入磨混合生料水分含量波动情况表(%)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
水含量超过8%比例
水含量低于8%比例
5.8
6.2
6.5
7.5
8.2
7.4
6.8
6.0
5.9
5.7
6.1
6.4
8.3
91.7
3 配料系统的改造
稳定入磨物料量,是提高磨机产、质量的关键。我厂配料系统的流程是:物料→料仓→板式喂料机→小料仓→电磁振动给料机→电子皮带秤→输送带入磨。这一系统由微机控制,其原理是,微机接收皮带秤反馈来的信号,根据原料配比要求,控制电磁振动给料机的下料时间,由于电磁振动给料机只适用于干燥颗粒状物料,而我厂除石灰石外,粘土、铁粉均为湿性、粘性物料,有时水分达20%。输送时,很容易受电磁振动给料机的激振力而粘结在电振斗上,使电磁振动给料机能力下降,负荷增大,无法正常下料,直接影响到磨机的产质量。
对此,1993年6月,我们对粘土、铁粉配料系统进行了改造,拆除原来的电磁振动给料机,用我们自制的调整短皮带机代替,经试用,效果很好,入磨物料量得到稳定,磨音正常,产质量大大提高,台时产量达到32t/h。
4 选择合理研磨体级配
合理选择中卸烘干磨机中研磨体的装载量、级配和填充率,能够实现磨机的高产低耗。
我们根据入磨石灰石粒度小于30mm,及中卸烘干磨机本身的特点,第一次对磨机进行调整。选择粗磨仓的钢球级配是Φ50~100mm,细磨仓是Φ30~50mm,钢球装载总量40t,其具体级配方案如表2。
根据表2级配方案,中卸烘干磨机的磨音正常,产量提高也明显,但是由于磨机取消了原来的烘干仓,相应粗磨仓的仓长就增加了1.5m,从而使磨机研磨体填充率降低,势必影响粉磨效果。为此,在保证填充率的情况下,第二次对磨机进行调整。相应增加粗磨仓的钢球装载量8t,其具体级配方案如表3。经过半年多时间生产,中卸磨机的产量大大提高,最高可达40t/h,一般稳定在37t/h,超过设计能力23.3%。
表2 中卸烘干磨机第一次调整时研磨体级配及填充率
?
粗? 磨? 仓
细? 磨? 仓
钢球直径(mm)
100
90
80
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