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【2017年整理】废渣装置开工总结
原料车间废渣装置开工总结
催化剂长岭分公司废渣装置是湖南省、市两级环保局督办项目,是解决催化剂废渣填埋的重要手段之一,该装置自2007年2月5日开始运行,至今已有5个多月时间,在这期间该装置基本能够连续运行,整个设备系统基本上符合设计要求,PLC自动控制系统运行也较为稳定,但也存在不少问题与不足,现把前段时间的开工情况总结如下:
开工至今的生产概况。
废渣装置是2006年6月开始动土施工,于2007年2月5号正式开车试运行,至7月24日运行已有170天,其中因各种原因停工共计97天(真空受液罐破裂停工54天、真空泵出厂存在装配问题运回厂家检修停工18天,综合滤液供应不足耽误7天,其它原因停工18天),合计过滤废渣4115m3,共生产干粉16585包(至7月19日),干粉每包均重20.5kg
废渣装置的生产能力目前达不到设计要求,开工初期平均流量大约为2.61m3/h,改造后装置平均流量大约为3.91 m3/h,最高平均流量可达
表一:废渣装置化验分析基础数据表(设计能力为312.5 Kg/h)
批号
比重(g/cm3)
PH
烧残(%)
滤饼含水量(%)
成品含水量
(%)
2-1
1.0479
9.17
5.89
76.6
17.6
2-2
1.0450
8.68
4.85
67.1
11.0
2-3
1.0497
6.95
5.57
74.1
10.7
2-4
1.0487
7.47
4.48
79.2
9.22
2-5
1.0493
7.47
4.50
78.5
9.35
2-6
1.0471
7.39
2.65
63.9
20.4
2-7
1.0485
7.48
3.96
83.2
23.7
2-8
1.0485
7.24
4.05
81.5
24.9
平均
1.048
7.75
4.5
75.51
15.86
2.61m3/h对应的处理能力为:2.61*1.048*1000*4.5%=123.09 Kg
占处理能力为:123.09/312.5=39.4%
3.91 m3/h对应的处理能力为:3.91*1.048*1000*4.5%=184.4Kg
占处理能力为:184.4/312.5=59.0%
5 .0m3/h对应的处理能力为:5*1.048*1000*4.5%=235.8Kg/h
占处理能力为:235.8/312.5=75.4%
开工期间存在的问题及解决方法。
1.过滤系统存在的问题及解决的方法:
装置开工以来过滤系统是出现问题最频繁的地方之一,但也是采取整改措施最多的地方之一,并且这些整改措施对整个装置的平稳运行起到了关键性作用。归纳起来主要是以下几个方面:
1.胶带式过滤机过滤时抽不到真空。
装置2月5日开工,到2月7日,三日期间过滤机在真空泵运行正常的情况下,始终抽不到真空,物料无法过滤,经过车间管理干部和过滤班操作工反复查找、琢磨,终于发现问题所在:是由于过滤机在安装过程中,把胶带两边的挡料板装配过于靠里,使得在过滤时,真空全部从胶带挡料板外侧跑出,从而使过滤机无真空,物料无法过滤。
解决方法:将所有胶带过滤机的挡料板全部外移5CM。
解决效果:胶带式过滤机恢复真空,彻底解决过滤机无真空状态。但生产能力不足2.0m3/h
2.胶带式过滤机过滤效果不好。
装置开工初期过滤机的过滤效果不好,达不到连续生产的要求,经过分析、试验,发现是多方面的原因造成的,一是因为胶带机胶带跑偏,将部分机孔堵死,影响过滤效果。二是因为物料刮不干净,部分物料被滤布带走,重新进入污水。三是因为过滤机有时真空度过小,尤其在-0.002MPa时,影响过滤效果,物料一旦水吸不干,整个胶带滤布被水封死,又会出现真空度过高,造成真空泵跳闸,甚至抽破真空受液罐(真空受液罐的极限压力是-0.008MPa).
解决方法:一是对滤布进行重新选型,滤布孔径由12μm改为20μm,增大过滤孔径弹性。二是对胶带过滤机胶带位置进行调整,并对不正的胶带机孔进行新的扩孔,重新扩孔98个,保证98%以上的机孔在真空盒中心位置。三是新增加一块挡水板,解决滤液形成滤饼后,如果滤饼含水在90%以下时,裂开跑真空,过滤效果差的问题。四是在洗布水泵前加过滤网,控制洗布水悬浮物在一定范围内,防止影响洗布效果。五是在过滤机的下料段加装一节带有细孔的风管线,利用风压对滤饼进行吹扫,保证过滤物料充分进入绞龙,不被滤布带走。
解决效果:胶带式过滤机基本达到设计能力要求,能为干燥系统持续提供符合要求的滤饼。生产能力由前期的2.61m3/h上升到3.91m3
3.真空泵电流超高,容易跳闸。
真空泵在开工以来,电流经常超高,造成真空泵频繁跳闸,最多的一次达到每班跳闸5次,严重影响到装置的正常持续生产和真空泵的使用寿命。经过反复排查,试验,发现是真空泵
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