PLC控制交流伺服电动机的位置控制系.doc

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PLC控制交流伺服电动机的位置控制系

PLC控制交流伺服电动机的位置 控制系统 论文摘要:本文以某厂铝电解电容器生产过程中的一道关键工序——电容器套管自动烫印裁切为例,从系统参数分析计算入手,设计了基于三菱FX2N系列的PLC控制交流伺服电动机的位置控制系统,给出了定长及速度控制的算法和软件程序。 关键词:PLC 交流伺服电动机 位置控制 引言 可编程控制器(PLC)是采用微机技术的通用工业自动化装置,是面向用户的专业控制计算机。它可靠性高,抗干扰能力强,编程直观、简单,适应性好,功能完善,接口功能强,通讯联网能力也越来越强。随着微处理器和微计算机技术的发展,PLC不再仅有逻辑判断功能,同时还具有数据处理,PID调节和数据通讯功能,已广泛应用于机械、电子、纺织等各行各业。 某电容器制造厂有一道关键工序——电容器套管自动烫印裁切,该工序要求电容器套管间隙性定长送进,完成自动烫印及裁切。图1为电容器套管定长控制与裁切示意图。该系统中交流伺服放大器驱动伺服电动机,通过减速器带动一对滚轮旋转,从而实现电容器套管带料的定长送进。下面将从系统参数分析计算入手,设计了基于三菱FX2N系列的PLC控制交流伺服电动机运动系统,并给出了定长及速度控制的算法和软件程序。 (图1)套管定长控制与裁切示意图 系统硬件设计及系统参数计算 1、硬件设计 位置控制系统中交流伺服放大器选用三菱公司的MR-J2S-40A,其属于通用交流伺服系统MELSERVO-J2-SUPER系列,具有位置控制、速度控制和转矩控制三种模式,本系统采用位置控制。 交流伺服电动机选用三菱公司的HC-KFS-43,其编码器的分辨率Pt=131072脉冲/转,具有很高的控制精度。 本系统中采用的PLC选用三菱公司的FX2N-48MR脉冲输出模块采用FX2N-1PG 对于FX2N系列PLC,本身不具备内置定位指令,但可以通过FROM/TO指令与扩展单元FX2N-1PG脉冲输出模块进行数据交换,向伺服放大器发送指定数量的脉冲串,从而完成对伺服电动机的简单定位控制,其最高波特率为100K,一台FX2N系列的可编程控制器可以连续多达8个FX2N-1PG脉冲输出模块,从而最多可实现8轴的运动控制。下图2为一实际的FX2N系列PLC的交流伺服控制系统接线图,其中PLC的输入继电器X0用于控制电动机的停止,X1用于控制电动机的正向启动,,X2用于控制电动机的反向启动;脉冲输出模块的FP输出前向脉冲;伺服放大器I/o接口CNIA的PP/NP分别用于接收正反向脉冲串。 图2 交流伺服控制系统硬件配置图 2、系统参数计算 电容器套管带料的送进长度L取决于伺服放大器接收的脉冲数n,而送进速度则L取决于伺服放大器接收的脉冲频率f,设定: 旋转编码器的分辩率:PT=131072脉冲/转 伺服放大器的电子齿轮比:CMX/CDV=56 (电子齿轮比用来对伺服放大器接收脉冲串放大或缩小一定的倍数,从而改变发送给伺服电动机的脉冲串数量和频率) 机械减速器的传动比I=1/10,主动滚轮的直径D=50mm。 若设电容器套管带料的送进长度为L,对应的交流伺服放大器所需接收的脉冲数为n,则: L=[( n*CMX/CDV)*I..*3.14*D]/Pt (1) 即:n=L* Pt/(3.14*D*I*CMX/CDV) (2) 若设电容器套管带料的送进速度为v,对应的交流伺服放大器所需接收的脉冲频率为f,则: L/V=n/f (3) 即: f=n*v/L (4) 如若设电容器套管带料的单位送进长度为1 mm,则公式(2)可计算出向伺服放大器发送的脉冲数为149。对于电容器套管带料的单位送进速度为1 mm/S,则公式(2)可计算出向伺服放大器发送的脉冲频率为149赫兹。套管带料的送进长度和速度可由发送的脉冲数和脉冲频率得到。 控制系统的程序编制 系统控制如图3所示。PLC扩展特殊单元时,依照扩展顺序将各特殊单元按NO.0, NO.1, NO.2,等顺序编号, PLC特殊功能单元通信时,必须指明特殊单元编号,特殊单元中的缓冲寄存器BFM用于存储有关数据。FROM指令用于时特殊功能模块缓冲寄存器中的内容读入PLC,TO指令用于从PLC对特殊功能单元的缓冲寄存器写入数据。 特殊功能模块的缓冲寄存器,同样需要进行编号,不同编号的缓冲寄存器存放不同的用途的数据。表1所示为FX2N-1PG的BFM列表。 表1 FX2N – 1PG 的 BFM 编号及含义 缓冲存储器BFM编号 含义 高16位 低16位 #0 脉冲速率 #2 #1 进给速率 #3 参数 #5 #4 最大速度

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