全新能源通风系统改造成果及应用.doc

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全新能源通风系统改造成果及应用

达州市全新能源发展有公司 通风系统改造成果及应用 一、矿井概况 达州市面全新能源发展有限公司开采中山煤田铁厂沟井田煤层,该井田位于铜罗峡背斜北段东翼,南北长6.5km,东西宽2.2km,面积14.08k㎡。井田含煤层为下侏罗系香溪统第五亚层,含煤13层。现开采水平为+230m——+350m水平,且正进行+50米水平延深工程,保有资源储量651.55万吨。矿井设计生产能力为9万吨/年。 二、通风改造的必要性   随着生产的发展,原通风系统新庙沟总回风巷,同时又作为排水巷道,被矿井水长期冲刷,已严重垮塌,积水深,致使通风断面小,仅为2m2左右,且矿井通风线路长达6500米,矿井通风阻力达3600Pa,新庙沟风机不能克服矿井通风阻力3600 Pa,实测矿井总进风520m3/m,不能满足矿井正常生产所需风量920520m3/m,严重影响矿井通风安全。根据 “以风定产”的原则,为确保矿井生产能力,改造矿井通风系统,增加矿井供风量,已是当务之急。 三、改造方案和改造方法 1、改造方案 根据矿井整改情况提出三个改造方案: 方案一:新庙沟安装主扇。优点是①不剔刷,不征地;②人员上下班在新风中通行;③无噪音和废气污染。缺点是①交通不便,施工困难;②架设双回路供电困难;③回风巷断面小,阻力大;④通风效果极差;⑤服务年限较短。 方案二:孔家沟安装主扇。优点是①在工业广场施工方便;②易架高双回路供电系统;③回风巷断面大,阻力小;④不征地;⑤通风效果好。缺点是①对环境有噪音和废气污染;②人员上下班在污风中通行;③服务年限较短。 方案三:老河沟安装主扇。优点是①风井位于井田中部,中期和后期通风必选之地;②回风巷断面大,阻力小;③对环境无噪音和废气污染;④服务年限较长;缺点是:①新建风机房征地困难;②双回路供电投资大。 通过技术经济分析、综合对比,初期选择方案二较佳,将主扇搬迁至位于孔家沟的吊水凼附近,开掘回风井和引风道,修建风机房,形成新的通风系统。在不影响安全生产的前提下,便可建设好该工程。投入运行后,对新庙沟风井进行维护,作为排水巷道。中、后期选择方案三,在老河沟安装主扇。 2、通风改造成果及应用 该方案主要工程量有:开掘回风井110米,引风道20米,修建风机房50 m2,架设供电线路,增设变压器,安装主扇风机配电装置,修筑密风墙、风门等通风设施。通过近4个月建设,7月2日试运行成功。实测总进风1200 m3/分,总回风1600 m3/分,完全能浇灌矿井正常通风量,通风效果极佳。 通风系统主扇风机位置变更后,主要技术指标明显变化,回风巷长度减少412米,减少三分之一,回风巷断面增大1.1 m2 ,增大41%,风阻减小103缪,减少66%,等积孔增大0.69 m2,增大72%,通风效果大为改善。 四、结语   通风系统改造实践证明是正确的,已取得明显的经济效益和社会效益,随着影响安全生产的主要矛盾的解决,扭转了安全生产的被动局面,通风效果得到了改善,创造了好的安全环境,保证了矿井的安全生产。 全新煤矿通风系统改造取得显著成效 本报讯 7月2日,全新公司投资120万元的通风系统改造工程,顺利安装完成并一次性试车成功,新风机的正常运行确保了矿井的安全生产,取得良好的经济和社会效益。 全新能源原通风系统新庙沟总回风巷同时又作为排水巷道,被矿井水长期冲刷,已严重垮塌,积水深,致使通风断面小,仅为2m2左右,通风线路长6500米,实测矿井总进风520 m3 /min,总回风量640 m3 /min,实际风量不能满足矿井正常生产所需风量920 m3 /min,原风机不能克服矿井通风阻力3600 Pa,实际抽风量未达到额定能力,严重影响矿井通风安全。??? 对此,我矿组织矿长、技术人员、煤管办的专家经过反复的研究,对矿井的通风系统改造提出了三个方案:方案一是新庙沟安装主扇;方案二是孔家沟安装主扇;方案三是老河沟安装主扇。通过技术经济分析、优缺点综合对比,在目前老河沟征地非常困难的情况下,我矿认为选用方案二(孔家沟安装主扇)较佳,以最短的时间,最小的投入,最好的效果,解决井下通风难题。措施是将主扇风机搬迁至位于孔家沟的吊水凼附近,开掘回风井和引风道,修建风机房,形成新的通风系统。新风从主斜井进入,到230米水平、140米水平、50米水平运输大巷,通过采掘工作面、专用回风上山,到417米水平回风巷。该方案主要工程量有:开掘回风井110米,引风道20米,修建风机房50 m2,架设供电线路,增设变压器,安装主扇风机配电装置,修筑密风墙、风门等通风设施。其最大的特点是在不影响安全生产的前提下,便可建设好该工程,建成投入运行后,对新庙沟风井进行维护,作为专用排水巷道。 通过近4个月建设,7月2日试运行成功。实测总进风1200 m3/分,总回风1600

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