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宣钢复吹转炉底吹砖快速热更换技术实践.doc
宣钢复吹转炉底吹砖快速热更换技术实践 时间:2014-10-31 关键词:透气;供气;更换;冶金;钢水;宣钢;安装;冶炼;图;低碳钢 1、引言
复合吹炼技术己成为转炉炼钢工艺必不可少的技术手段,被广泛应用。底吹透气砖是实现转炉复合吹炼技术的核心,底吹畅通是保证复吹转炉冶金效果的关键。转炉的底吹系统是否正常,底吹效果是否理想是评价顶底复吹转炉冶金效果非常关键的指标。只有在底吹系统正常的前提下,配合顶吹氧枪供氧,才能保证冶金熔池的搅拌效果,确保炼钢吹炼过程平稳,喷溅减少,使终点钢水C-O浓度积接近平衡,成分、温度的均匀程度提高,钢中残留氧下降,渣中FeO含量降低,终点可控性好,成本降低。根据宣钢多年转炉复吹实践,炉龄提高后底吹砖寿命未能同步提高,冶金效果在1000炉以后开始降低,最终底吹由于各种原因被迫停止。这已成为制约宣钢充分发挥复吹转炉炼钢优势的主要问题,对于底吹砖的发展提出了新的更高要求。
2、复吹转炉底吹现状
2.1、工艺参数
宣钢目前冶炼的钢种涵盖高中低碳钢,其中对底吹效果最为敏感的低碳钢主要有焊丝钢、带钢、易切削钢等,产量占比10-20%。工艺参数见表1:
表1:复吹转炉工艺参数
转炉公称容量t
110
有效容积m3
96
出钢量t
100-105
熔池深度mm
1260
冶炼周期min
32-37
底吹气源供气压力MPa
≥1.4
最大供气流量m3/h
350
单块透气砖供气流量m3/h
30-80
设计供气强度Nm3/min.t
0.02-0.08
底吹气源
N2-Ar切换供气
为了使底吹透气效果均匀可靠,减轻单块底吹砖的供气负荷,选用四块。底吹砖在炉底位置分布见图1。底吹砖采用多金属管定向毛细管式镁质透气砖供气,这种砖每块有20根内径Ф2mm的4×5排列的不锈钢管,嵌入在镁碳砖中,每根钢管均伸入镁碳砖下部的不锈钢气室,气室又与外部供气管道相通。底吹气体在底吹阀门站经压力和流量调节后,通过转炉耳轴上的旋转接头供给炉底上的四块透气砖。供气流量可根据底吹供气模式灵活调节。
?
图
1:底吹砖分布图
转炉更换炉衬后测定的底吹供气P-Q对应数值见表2:
表2:新炉衬底吹P-Q测定数值
单块砖流量m3/h
30
40
50
单块砖压力MPa
0.25-0.32
0.28-0.35
0.32-0.42
单块砖流量m3/h
60
70
80
单块砖压力MPa
0.38-0.47
0.43-0.52
0.48-0.57
2.2、底吹存在问题
目前应用溅渣护炉技术的高炉龄复吹转炉底吹冶金效果,成为宣钢炼钢技术难题一方面保持透气砖长时间裸露,底吹效果好,但由于其工作条件恶劣,往往蚀损速度大于炉底耐火材料,维护不好容易漏钢,存在安全隐患。一般寿命在1500炉左右底吹停用,对炉役中后期的冶金动力学条件产生不利影响。另一方面炉役中后期的溅渣护炉工艺易导致炉底上涨,透气砖基本是不裸露透气。轻微上涨底吹砖上部被渣层覆盖,对底吹砖起到保护作用;严重上涨气体很难从底吹砖上部的渣层中穿过,基本上从渣层与炉衬砖之间的缝隙中通过,多数在炉底拐角处穿出,容易带来安全隐患。使底吹长期处于小流量或半通半不通状态,搅拌作用明显下降。第三方面底吹系统管路进入杂物,或接头发生漏气,管路被砸断等造成供气中断,造成的钢渣倒灌堵塞底吹砖,很难复通。实际生产中往往出现4块底吹透气砖中只有1-3块是通畅的,甚至最终完全取消复吹工艺,影响底吹砖的维护和复吹效果。
3、底吹砖热更换技术
随着公司的成本压力和品种钢质量提升,对底吹流量有了更高的要求,需要得到高的复吹比和良好的效果。为此,探索复吹的有效性势在必行。透气砖处于完全裸露状态能形成集中的柱状气流吹入钢液中,搅拌力强,使钢液在转炉中实现有序循环,能够满足这一要求。宣钢根据冶炼品种和炉衬维护特点,本着安全第一思想,2011年合作开发了底吹砖快速热更换技术以达到所需效果。
3.1、热更换技术介绍
底吹透气砖的热更换是指在转炉热状态下对透气芯砖进行整体更换,以提高复吹效果和全炉役保持复吹工艺。本技术包括底吹砖的砌筑、更换,专用工具的准备等。有以下几个关键点:
(1)更换单个供气元件比更换整个炉底要省时省料、方法也简单,但需要快速更换专用设备。如穿孔捣碎旧透气塞和孔形修正由底吹砖穿孔机完成,插入新透气塞由底吹砖插入机完成,炉底喷补及密封由喷补机完成。
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