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提高双曲面铝板吊顶施工质量一次合格率
末端因素四:测量方法不当 验证时间 2014.11.11 验证人 廖俊 验证标准 测量放样点误差≦5mm 验证情况 对测量现场测量点进行复核 结论 要因 标准 测量放线允许偏差±5mm 实测值 6 3 6 4 1 1 5 6 4 7 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 合格率 80% 末端因素五:测量仪器未校准 验证时间 2014.11.12 验证人 白龙 验证标准 测量仪器经过校验 验证情况 检查测量仪器校准证书, 结论 非要因 末端因素六:监控措施不当 验证时间 2014.11.13 验证人 王坤 验证标准 铝板表面平整、洁净、无划痕 验证情况 铝板堆码整齐无变形和划痕,平铺排列整齐 结论 非要因 末端因素七:技术交底不全面 验证时间 2014.11.10 验证人 李亚林 验证标准 交底内容详细有施工工艺、质量要求及验收标准 验证情况 对技术交底进行检查,工艺流程完备,质量标准明确 结论 非要因 末端因素八:龙骨下料尺寸误差 验证时间 2014.11.5 验证人 丁学武 验证标准 允许偏差值±1mm 验证情况 对龙骨材料进行检查,共计检查20根,合格有20根,合格率为100%。. 结论 非要因 标准 龙骨下料允许偏差±1mm 实测值 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 合格率 100% 八、制定对策 序号 要因 提出对策 对策分析 确定对策 1 测量人员操作不熟练 进行常规的测量 对双曲面点的测量不适合 利用三维建模坐标测量 准确率高,误差小 √ 2 高空作业措施不到位 高空升降车 工人操作平台面积从小,操作不方便 搭设满堂脚手架 安全系数高,施工人员操作方便 √ 3 铝板下料尺寸不准确 采用其他材料先做模型 建模程序复杂,投入大 铝板按实测尺寸下料后预拼装复核。 实施简单,准确性高 √ 小组成员对三个要因进行分析讨论,提出解决方案如下表8 制图:王锋 日期:2014年10月12日 针对以上三条主要因素,我QC小组采用“5W1H”法对要因进行研究,确定了对策措施明确责任人和完成时间。对策措施表如下: 表九 序号 要因 对策 目标 措施 地点 时间 负责人 1 测量方法不当 利用三维建模坐标导入CDA中进行测量 误差控制在±5mm。 三维建模导入CDA中,确定选择有代表性的点空间坐标,进行现场测量放样 现场 2014.10.15 王锋 廖俊 2 高空作业措施不到位 搭设满堂脚手架 保证架体距离安装板板面1.7m-1.8m 为施工人员搭设满堂架进行施工,保证每一施工点施工人员操作方便,保证架体距离构件距离1.7m-1.8m 现场 2014.10.15 杨玉泉 白龙 3 铝板下料尺寸不准确 铝板按实测尺寸下料后预拼装复核。 铝板边长允许偏差≦2.5mm、对角线允许偏差≦3mm 制作龙骨模型,预拼装加工铝板 工厂 2014.10.15 王坤 曹兢涛 制图:王锋 日期:2014年10月12日 八、制定对策 九、对策实施 实施一:针对方法不当,利用三维建模坐标导入CAD中进行测量 2014年10月15日,项目部组织技术及测量人员利用三维建模导入CAD中,对20个点龙骨进行测量放样。 九、对策实施 效果检查:通过三维建模进行现场测量后,对现场坐标点测量放样进行检测,全部合格。 制表:王锋 制表时间:2014.10.16 20个坐标点测量偏差统计表 表10 测量放线允许偏差±5mm 测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 偏差值 2 1 -1 0 3 2 4 1 2 3 -2 -1 0 1 3 3 -2 -1 4 3 合格率100% 制t图:王锋 制表时间:2014.10.16 从折线图可以看出 实测偏差值均 控制在±5mm 之内 实施二:针对高空作业措施不到位,搭设满堂脚手架 2014年10月13日,针对高空作业措施不到位,项目部搭设满堂脚手架,满堂架手架严格按施工方案搭设,搭设完毕经验收合格后允许施工人员使用。。 九、对策实施 效果检查:满堂脚手架搭设完毕,项目技术部、安质部会同监理进行了架体验收,满足安全要求,架体距离安装操作面均控制在1.7m-1.8m之内,方便了作业工人施工。通过上述措施,提高了龙骨及铝板安装质量,同时保证了工期。 2014年10月15日,QC小组成员会同测量员先实测龙骨空间点位,由于是双曲面,故单块板的四个角点不在一个平面上,需测算异面点距平面的距离。选择有代表性的点位,在工厂内1:1制作龙骨模型,加工出的
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