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调速技术在抽油机上的应用分析发表
调速(低速)技术在抽油机上的应用分析
闫敬东
胜利油田技术检测中心
摘要:
针对目前低产液量井抽油机上应用种类繁杂的调速(低速)技术的现状,我们选取了具有代表性的电磁调速电机、变频器、16极永磁电机在抽油机井场进行了节电效果的对比测试。根据测试结果和多年对各种调速(低速)技术节电效果的试验情况,分析了目前抽油机上应用的的8种调速(低速)技术的不同特点。最后得出了如何在抽油机上优选调速(低速)技术的结论。
关键词:电磁调速 电机 变频器 调速 节电
2006年10月胜利油田技术检测中心代表中石化机采测试组测试了5个油田3100口抽油机井,结果表明,日产液量在15m3以下,泵的充满系数小于 0.4的井占33%,这些井上的抽油机电动机仍采用6、8极电机,由于电机最低速度(8极电机同步转速750转/分)和皮带轮最小包角的限制,使这类抽油机的最低冲次只能调到4次/分钟而无法调节的更低,而实际生产只需1次/分钟——2次/分钟,部分稠油区块的抽油机井甚至只需要0.5次/分钟,直接导致了2~3.5次/分钟冲次的耗电损失,从而造成抽油机系统效率很低,单位产量的耗电量很大。为了降低抽油机的冲次,以前在抽油机上应用最多的是电磁调速电机,它虽然能解决抽油机的低冲次调整问题,但不能使抽油机达到最佳的节电效果。为了解决这一问题,近几年科研工作者研究出了多种调速(低速)技术,结果是有些调速(低速应用后)节电效果很好,有些不节电,有些甚至多耗电。为此,对抽油机用调速(低速)技术作出正确的分析评价,指导低产液量井合理选用是很有必要的。
电磁调速电机与调速(低速)技术的对比测试
目前, 电磁调速电机在低产液量井上应用较多,且以应用多年。所以,测试以电磁调速电机的电耗为基准,与其调速(低速)技术进行对比测试。
电磁调速电机实验室测试
为研究电磁调速电机转速与电机效率之间的关系,对一台型号为Y250M-8,额定功率为30kW,额定转速为730r/min的电磁调速电机在实验室进行了测试。实验结果表明随着电机转速的降低,电机转矩和效率均大幅下降,见表1。
表1 电磁调速电机转速与转矩、效率的关系
转速,r/min 650 500 250 200 150 转矩,N·m 146.11 190.91 144.87 82.45 13.79 效率,% 75.41 61.53 31.57 24.8 11.86 电磁调速电机在油井正常生产状况下更换前后电耗对比测试
3个站15口应用电磁调速电机正常生产的油井,经测试可知平均输入功率为8.12 kW;应用调速(低速)技术(变频器+异步电机,16极永磁电,齿轮减速电机)替代电磁调速电机后,在冲次保持不变的情况下测试,平均输入功率为4.83kW,平均节电率为40.5%,平均单井日节电量为79.04 kW·h。测试计算结果见表2。
表2 电磁调速电机正常生产情况下更换前后节电效果对比
站名 实施井数 平均冲次
次/分钟 平均输入功率kW 节电率% 平均单井日节电量
kW·h 电磁调速电机 调速(低速)技术 增减 20# 6 2.75 7.56 5.66 1.90↓ 25.1 45.60 32# 2 1.75 12.73 5.42 7.31↓ 57.4 175.44 33# 7 1.71 7.30 3.96 3.34↓ 45.7 80.16 平均 15 2.07 8.12 4.83 3.29↓ 40.5 79.04 不同冲次下电磁调速电机与调速(低速)技术的对比测试
为研究电磁调速电机和其他调速(低速)技术在同一抽油机井上不同冲次下的耗电情况,以及冲次的变化对调速(低速)技术耗电的影响,我们用调速(低速)技术更换了14台在用电磁调速电机,并在不同冲次下进行了更换前后的对比测试,结果见表3。
表3 不同冲次下电磁调速电机更换前后节电效果对比表
冲次 参与测试井数 平均输入功率kW 节电率
% 电磁调速电机 调速(低速)技术 增减 3.5 4 8.05 6.23 1.82↓ 22.61 3 11 9.26 6.86 2.40↓ 25.92 2.5 10 7.63 5.36 2.27↓ 29.75 2 11 8.66 4.61 4.05↓ 46.77 1.5 11 7.86 3.69 4.17↓ 53.05 1 14 7.54 2.62 4.92↓ 65.25 0.5 4 9.25 1.19 8.06↓ 87.14 总平均 8.23 4.41 3.81↓ 46.37
由表3可以看出,冲次降低时电磁调速电机的输入功率降低幅度较少,且在冲次最低时其输入功率反而增大;而调速(低速)技术的输入功率的下降与冲次的下降近似成线性,因此,调速(低速)技术相对电磁调速电机而言,其节电效果随
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