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2010年分组讨论会程序.doc

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2010年总结分组讨论会 时间:元月3日下午2:00 地点:总调度会议室 参加人员:李总、李副总、王总、钢厂、制氧厂、机修厂、质计部、研发部、总调、设备部。 在讨论会上各单位对2010年工作进行了全面回顾,在完成全年工作任务的基础上,充分分析了本身的工作不足与欠缺之处,理清了2011年工作思路。 一、制氧厂: 全年认真落实经济考核责任制与精准化管理,完善工艺考核制度,坚持每周四对设备例行保养完成了全年任务。对2010年故障停车进行了分析。11年需对设备点巡检标准项目进行再具体、再细化、保证设备运行,加强人员培训,提高人员素质,并着重研究氧气超18kg放散问题,探索提高氧压;在液氧贮槽利用上提高液氧比例;提高氮气利用率,解决了氮气不足的问题。要对2010年修旧利废做详细总结,并汇报氮压机检修及200m3液氧贮槽问题。 二、质计部: 主要问题是: 1.验收不到位 2.管理不合格把关不严。 11年工作思路: 按规程验收,注重细节 加强队伍建设,加强员工素质教育 钢坯检验,严要求,严检查 加强质量事故统计考核 11年李总要求做好以下工作: 原材料检验验收方面,人员熟悉标准及取样方法提高责任心,防止掺杂使假。 进程检测要准确及时,服务好生产 出场产品把关,检验人员要熟悉标准、 计量方面要做到进出准确公平 做好日常质量监控,尤其是对成本质量影响较大的项目 有计划的,降低检验成本,删繁就简,以便用效果验证,研究如何使检验工作前移。 在11年工作中李总的三个要求: 提高检验的准确度,提高人员素质 违章立制,用制度防范失误发生 加强队伍建设 三、机修厂: 机修厂2010年通过工时考核的制度与规范化,全员积极性提高。在管理方面加强了组建设,加强了人才的培养和使用。设备方面细化点检,落实制度,连转率达到了95%。 存在的问题: 作风粗暴 思路不敏捷 设备精度不高 二级加工不好掌握 原材料场地小 11年工作思路: 制定措施,目标分解到人 内部管理加强,识才,培才,用才工作 实现粗加工向细加工转变 11年李总要求机修厂要做好以下工作: 积极完成公司任务,服务好全公司 完成全年产值工时指标 研究如何使机修厂员工人均工资达到公司最高。 四、研发部: 问题:1.质量异议处理不及时 2.产品开发不够主动 11年工作思路: 11年在提高现有产品质量基础上开发新品种;解决20Mn2、Q235cq推方裂,并做好高强度液压支柱管研究。研究20Mn2车桥管减重,尝试大包下渣检测工艺;做好专利管理工作。 李总要求研发部2011年还要做好以下工作: 围绕高质量车桥管,液压支柱管与钢厂管厂结合好创新工艺 建立用户质量信息,产品质量信息数据库 质量异议处理实行动态管理 组号新产品开发专利管理工作,25Mn重点攻关 搞好质量攻关 五、钢厂: 2010年工作中存在问题 (一)质量指标不理,外发质量异议增多。铸坯检验废品率仍较高,按缺陷分类:裂纹占0.359%、低倍占0.197%、重接占0.297%、成份占0.143%、凹坑占0.088%,裂纹废品率高的主要是。低倍废主要是一期方改圆后二冷配水二段配水冷却强度高,低倍组织柱状晶粒粗大形成裂纹,再就是三期中包加挡墙烘烤不好成气孔。成份废主要是P高废客观铁水条件是一方面,主观上没有摸索出一套脱P操作好的办法,整个脱P操作控制不稳定。重接主要是假重接由浇钢液面波动操作造成,凹坑废主要集中在280、310大断及含AL钢套眼状态下形成表面凹坑增多与超标  外发质量异议主要有三大方面,一是150、160、20#钢圆坯在穿孔过程中穿裂,主要原因是一期连铸机方改圆后液压力表量程太大,拉矫压力调整精度不够(压力要求0.6MP)造成钢坯中间内裂。第二是20Mn2车轿管由于钢坯外表面缺陷导致钢管缺陷形成推方裂。第三是中包挡墙烘烤不好导致开浇第一炉皮下气孔。所有这些因素的造成主要是钢厂领导质量意识不高,出现问题没能快速反应,没有从根本上查找原因,推诿扯皮,导致问题扩大给公司造成巨大损失,11月份发生重大质量问题一起。   (二)工艺控制不稳定是造成质量波动重要原因,工艺控制是质量保证的关键,特别是流水作业流程,产品最终质量的保证主要靠过程工艺控制,在今年一期方改圆后,整个生产组织发生了根本变化,园坯生产从原来两个精炼炉对三期连铸转变成一机对一机,炉机匹配节奏发生了变化,三期连铸能力强,一台精炼炉难以匹配,导致出现精炼时间短,精炼效果差,质量问题增多。   原料条件发生变化不能满足工艺要求,生产的钢坯质量问题严重。如石灰生烧,铁水S高,萤石等;不能满足工艺的要求的情况下,形成质量波动,造成连铸套眼,铸坯表面缺陷增多,夹杂物增多等问题。虽然中包温度合格率有所提高,但上钢温度仍有不稳定现象,中包整个过热度控制比较高,而且使中包温度容易出现大起大落的现象,

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