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新型湿式电除雾(尘)器(NWESP)
产品介绍
NWESP结构
新型湿式电除雾(尘)器,是以高档耐腐蚀乙烯基树脂为基体,碳纤维、玻璃纤维为增强材料,通过模压、拉挤、一次成型工艺制成的高效净化除雾(尘)设备。其设备本体主要由上壳体、中壳体、阳极管束组、阴极电晕极线系统、整流板、导流(风)板、喷淋冲洗系统、绝缘子室等部件组成。
NWESP阳极管束组,由内切圆?360(或?400) 正六边形阳极管采用先进的层压粘接工艺复合成型,该工艺使每台阳极管组束具有完美的整体性,强度高,阳极管的同心度、平行度高。
根据工程要求,NWESP外形可设计为方形或圆形布置,如下图所示:
绝缘保护系统
绝缘箱采用热风正压保护装置,阻止热烟气及细微粉尘、雾滴进 入,保证箱体绝缘性更可为靠,避免“污闪”现象的发生。对于应用在脱硫脱硝尾气深度净化的新型湿式电除雾器,因其工艺流程决定其在正压状态下运行。在正压情况下,热烟气及细微粉尘、雾滴在正压的作用下,进入顶部保温箱,并粘附在绝缘子表面上,粘附在绝缘子表面上的粉尘吸潮后将变为半导体,在粉尘层中流过较大的泄露电流,导致其表面发热。这样的过程同样引起了泄露电流的脉冲特性,随着电压增高,局部电弧增多,最后形成串级电弧放电,电弧连接两个电压级,整个粉尘表面发生闪络,出现污闪现象,使绝缘子炸裂或产生裂纹,将导致电除雾器出现故障停运。
为避免其在正压状态下出现污闪事故的发生,我们对新型湿式电除雾器的绝缘保护系统,采用热风正压保护装置,即在工作状态下,热风均匀的吹向绝缘箱内壁空间,由于在其内壁形成较为均匀的热空气隔绝层,从而阻止了热烟气及细微粉尘、雾滴的进入,保证箱体绝缘性更可为靠。
烟气分布系统
对其进气分布进行相应的改进,以适应脱硫脱硝尾气大气量的均匀布气要求,避免烟气走短路而导致除雾效率的降低。针对于燃煤电厂锅炉、钢铁厂等脱硫脱硝尾气排放量大的特点,湿式电除雾(尘)器进口烟气的分布是否均匀,将直接影响到其除雾效率及其运行的稳定性。
鉴于此,新型高气速高效湿式电除雾(尘)器,对气体分布系统做了相应的改进。具体做法为:首先在气体进口管处设计并安装气体旋流装置及气体分布装置,以保证气流在径向均匀分布。其次,在除雾(尘)器下气室,设置布满小孔的两层气体分布花板,花板上方酌情考虑一定粒径填料,适当增加电除雾器下气室的阻力,避免出现烟气短路现象,保证烟气布气均匀。
高压直流控制系统
本净化装置电源采用交流380V电压,通过升压变压器和晶闸管整流控制电路,把交流电变成直流80~100KV特高压,为使电除雾(尘)器高效运转,需加上尽可能高的电压,因此,对导电部分和大地的绝缘,支撑物的构造以及材料等应当予以特别注意。如有水分、粉尘附着在绝缘瓷瓶表面上,或混入湿式电除雾(尘)器的绝缘箱中,电气绝缘就会显著恶化,使有效电压降低,影响正常工作,因此热风系统作用充分体现。
NWESP布置型式
根据工程特点,吸收塔内保留一级或二级机械除雾器,新型湿式电除雾器本体可选择吸收塔顶布置或单独布置方式。
采用吸收塔顶布置型式,安装于脱硫吸收塔顶部。烟气由上往下,经喷淋液吸收完成脱硫过程,含雾滴烟气经机械除雾器预除雾,再进入电除雾(尘)器进一步去除细微雾滴,除雾(尘)后净化烟气从顶部排出返回水平混凝土主烟道送烟囱达标排放,收集的液体及电除雾(尘)器冲洗水流入吸收塔内。
NWESP应用性能保证
经实际运行使用情况表明,NWESP的使用可达以下性能保证:
1、在设计工况下,电除雾(尘)器进口酸雾雾滴浓度不高于750mg/Nm3情况下,电除雾(尘)器出口酸雾雾滴浓度不高于75mg/Nm3,执行《火电厂烟气脱硫工程技术规范》雾滴排放标准,去除酸雾雾滴效率不低于90%。
2、在设计工况下,电除雾(尘)器进口夹带硫铵以及气溶胶颗粒浓度不高于200mg/Nm3 情况下,电除雾(尘)器出口气溶胶不高于20mg/Nm3,执行《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)粉尘排放标准。
3、Hg、As等重金属蒸汽可以气体状态被溶解、凝并入酸雾中一同被去除,对烟气中的Hg等重金属离子去除率可达75%以上。
4、SO3的去除率(脱硫后烟气)95%以上。
5、微细粉尘去除率(脱硫后烟气)95%以上,对PM2.5具有98.2%脱除率,液滴去除率(机械除雾后烟气)大于95%。
6、出口烟羽林格曼黑度小于1级。
7、SO3和水雾的大量去除,可以有效降低烟囱的防腐等级。
8、可以满足更高的环保要求,出口粉尘含量<10mg/Nm3。
9、设计工况下,设备压力降200~800Pa;
10、冲洗水耗:小时累计不高于2t~10t/h;
11、整套装置运行时间相对于锅炉运行时间的可用
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