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仅供中国铝业股份有限公司内部使用
最佳实践:氧化铝供风系统节能优化
中国铝业山西分公司
2015年12月
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目录
案例背景
诊断分析
实施措施
效果体会
一、项目背景
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提供压力5kg/cm2的全厂动力用风,主要用户有料浆槽、赤泥贮槽的高压风搅拌、种分槽的提料、氧化铝包装、浓相输送及全厂其它动力用风单位。
提供压力2kg/cm2的全厂动力用风,主要用户有分解车间、焙烧车间的立盘、平盘过滤机等处。
低压风供风系统:
1、第一氧化铝厂供风系统简介
高压风供风系统:
氧化铝生产用风能供应主要分两个独立的供风系统,即高压供风系统和低压供风系统
2、问题概述:
高压机电机功率:2500KW;低压机的电机功率:1800KW。属我厂第三大耗电大户,节能空间大。
用高压风代替低压风
问题提出
随着低压风用户的减少,低压风风量存在富裕,压缩机经常处在半负荷
运行状态,且压缩机机组特点是满负荷与半负荷运行能耗相差不大。
高压风系统存在的问题主要有:一是用户节能意识差,如空槽不断风,停机不停风,清扫用风接口多等现象。二是各单位清理用风量大。三是管线杂乱,风能沿程损失大。加以管理有一定的节风空间。
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目录
案例背景
诊断分析
实施措施
效果体会
二、诊断分析
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1、对低压风系统用户需求测试
我们实地对分解车间,焙烧车间过滤机生产情况进行了现场测试调整,对不同压力条件下,过滤机滤饼的吹脱情况进行了观察,结果发现:正常生产情况下低压风压力在0.5kg/cm2时,即可满足生产要求。
1.1 压力测试
1.2 流量测试
氧化铝生产中需要的低压风量约为1.5kg/cm2 、200m3/min
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2、高压风系统供风现状分析:
多次进行高压风系统用风情况检查,发现用户存在的浪费现象主要有:空槽不断风,停机不停风用风阀门不维护,吹扫使用高压风。
2.1 用户存在浪费现象
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清理用风接口多
清理临时用风频繁
清理用风不当使用
二、高压风系统现状分析
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2.2 管线沿程损失大
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2.3 清理风用户多
综合以上分析:用高压风代替低压风,具有可实施性。
高压风管线遍布全厂,经统计约有一半用户为清理用风,经调研,部分清理风用户可用移动式小空机代替。比如
诊断分析结论:假如我们通过对供风系统的节能优化,能富余出4.5kg/cm2高压风70m3/min,即可满足所有低压风用户的需求。
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3、可行性分析
假如我们通过对供风系统的节能优化,能富余出4.5kg/cm2高压风70m3/min,即可满足所有低压风用户的需求。而高压供风系统存在这样的节能空间。
经简略核算
项目可行
结论
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目录
案例背景
诊断分析
实施措施
效果体会
三、实施措施
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措施一:强化高压风系统管理
1、高压风系统管网清查浪费点
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2、制定下发高压风系统管理措施:
高压风系统暂行管理规定
1、杜绝风系统所有漏点,每查出一个,扣罚责任单位200元。
2、风系统所有控制阀门定期维护,确保灵活好用。
3、冬季风包防冻排水需做节能调整,控制在一个合适的开度。其他季节实施定期或微开排放。
4、所有过滤机用风风压控制在≦0.5kg/cm2。各种槽子液位较低时需及时调整阀门开度,减小进风量。
5、过滤机、槽子搅拌及其它用风必须做到停机停风,空槽断风。否则查出一次,扣罚责任单位500元。
6、各单位在开或关DG100及以上风阀门时,需提前联系调度,通知高压站岗位及时做出应变调整。7、为确保三级供风的节能运行,各单位严禁私接风管。需要时须有分厂及空压站协商指定位置.
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措施二:高压风系统管线整理,减少沿程损失
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措施三:减少清理风用户
移动式小压缩机代替临时清理用风
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措施四:高低压风管线合叉:
1、分解车间立盘,平盘用风管线合叉
2、焙烧车间平盘用风管线合叉。
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以上四项措施实施后,于2015年10月22日13:05分,2#低压机停止
运行,宣告低压风管网系统退出氧化铝生产流程。
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目录
案例背景
诊断分析
实施措施
效果体会
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四、效果体会
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61万元/月
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