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槽控机系统安装调试说明及简单故障处理
一、槽控机系统的安装∶
⒈按图纸要求布置好槽控机的位置,根据计算站的位置,合理布置好总线重复器、电流驱动器的位置, 使通信总线布局时不要有分支出现,组成一个开环的局域网络。电流頻率转换器的位置应尽可能靠近直流大电流测量仪。自动语音报警用的扬声器应均匀分布在电解厂房内。
⒉电源线及信号线的布置:应根据尽可能让强、弱点分离的原则布置,特别是通信线和电流頻率信号线不要交叉连接,它们的屏蔽线也应分别连接,不要交叉连接。动力电源应采用隔离的380VAC电源,逻辑电源应采用隔离的220VAC电源,槽压线接母线上,电机输出线采用硅橡胶电缆接电机,打壳、下料的输出线接电磁阀,效应灯输出线接效应灯,要注意它们的公共线的连接。当然还有效应报警器和母线上、下限信号线的连接以及自动语音报警线的连接。
二、单台槽控机的调试∶
⒈认真检查槽控机内部接线是否有短路和断路现象。
⒉在纯手动情况下,检查阳极升降(电动机的正反转)以及打壳、下料电磁阀的动作情况。纯硬件定时器工作是否正常。
⒊在自动情况下,采用触摸开关操作,按成品检测报告上的内容依次检查,若出现问题请按以下的故障处理办法处理。
三、槽控机系统的调试∶
⒈线路检查,注意CANBUS的极性。
⒉通信线路以及电流頻率信号线路的阻抗匹配:使总的线路阻抗为60Ω左右。
⒊主显板通讯号的设置必须与上位机相对应。
⒋合上所有的电源,若通信连接成功,即可从上位机发送参数,调整工艺参数,系统就调试完毕。
四、槽控机系统基本故障处理∶
(一)、硬件部分
4.1 V/F板故障:
4.1.1电源故障:
A 15V、5V电源灯灭,可能是NR5D15S5B电源坏。
B 7V基准电源在调整时出现0.3V的跳跃:稳压二极管2DW234坏。
C 7V基准电源在调整时出现不稳定漂移:运放LM725坏。
4.1.2 槽电压A/D转换故障(槽电压数码显示错误),按以下顺序检查:
A 检查上位机参数是否有错误。
B 槽电压输入为0,槽电压数码显示不为0:IC2 3脚有7V或5V、2V(1.5V)电压,IC3 LM725运放坏;IC2 6脚电压为0,IC1 ADVFC32坏。
C 槽电压有输入,槽电压数码显示有偏差;用测试仪自动校正V/F板后,槽控机自诊断一次。诊断前后数码显示电压正负偏差 0.2V-0.4V 则X5045存储器坏;IC2 2脚电压与3脚电压有偏差,IC2 LM725坏;IC2 6脚电压正确,数码显示电压为0,一般为IC5 6N137光耦坏或电阻R24、R25、R26开路,数码显示电压不为0,但有偏差,电容CY1或IC1 ADVFC32电压频率转换器坏。
1.3 V/F 板不工作
A 程序工作指示灯D1、D2不闪烁,数码电压、电流显示为0:检查存储器PSD211是否插错或损坏。
B 程序工作指示灯D1、D2闪烁,但不正常,数码电压、电流显示为0,晶振QUZ坏或电容CC1或CC2坏。
1.4 CAN通讯故障
A 数码显示电压电流忽有忽无,槽控机内CAN总阻抗不匹配,增加或取消匹配电阻即可。
B V/F板CPU工作正常,数码显示电压、电流为0,用测试仪自动校准V/F板时系统不工作:SJA1000坏PCA82C250坏,先换PCA82C25O再换SJA1000。
4.1.5 槽电压通路的损坏。
表现为槽电压指示错误,输出不随输入变化。测IC2 6脚为输入电压的1/2,则模拟部分无故障,故障在开关部分。模拟部分的故障主要发生在模拟开关IC4或线性放大器IC2、IC3。模拟部分损坏以后往往破坏它的控制极5、6、12、13脚电位。或者破坏基准电压。IC4/4066的控制极在正常情况下,只有12脚是高电位,基于5、6、13脚为低电压。出现故障以后,5、6、13脚也会有高电位。排除故障的方法是更换4066。更换后重新校准电压。开关部分损坏通常为U5/X25045中的EEPROM所存数据被破坏,校正的方法是重新校准槽电压。
4.2 信号采集板故障
4.2.1 显示电源跳闸信号
A 复位按钮按下后仍有电源跳闸信号:二极管D4、D5坏;稳压管IN4742击穿,电容C4接近开路,无AC220V电源复位按钮坏。
B 复位按钮按下后电源跳闸信号小时,按钮释放后显示电源跳闸信号:光耦晶闸管S1坏(断路),操作板上R11或L16或光耦U9-1 TLP521-2坏。
C 用复位按钮复位后电源跳闸信号小时,进行某一项操作后出现电源跳闸信号:电容C4接近开路。
4.2.2 无电源跳闸信号显示
紧急跳闸按钮释放后,电源跳闸信号小时:复位按钮短路,光耦晶闸管S1击穿。
4.3 动作板故障
4. 3.1 打壳、下料输出指示灯亮,无输出
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