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烧结矿提铁降硅后在4#高炉中的冶炼效果.pdf
22
Vol N04 安徽工业大学学报 第22卷第4期
Oetober
2005 Anhui
J.of ofTechnology. 2005年10月
University
文章编号:1671—7872(2005)04—0442—02
烧结矿提铁降硅后在4#高炉中的冶炼效果
卫计刚,阮根基
(太原钢铁公司炼铁厂)
摘要:烧结矿提铁降硅后,通过合理的调整,顺利地解决了由于液相减少而带来的强度下降的问题,改善了高炉的透气性,砘铁
渣量减少,有利于强化;高炉操作从装料制度、送风制度等方面作了调整,生产拄术指标有了很大的改观。
关键词:提铁降硅;强度;高炉操作;冶炼效果
4
中图分类号:046 文献标识码:B
(1)太钢4。高炉容积为1650m3,于2000年11月18Et第二代炉役开始生产,由于某些原因,炉基、炉缸
温度上升较快,炉基中心温度最高达270oC,炉缸侧壁温度高达911℃,于2003年被迫进行护炉,限制冶强,
各指标均受到影响。2003年底,公司、厂采取了果断措施,进行炉底穿管后,各层温度基本稳定在一定范围
内,但高炉操作仍经常受到护炉的制约。
(2)太钢烧结生产以自产峨1:3和尖山铁精矿为主要原料,这两种矿品位低,SiO,高,所生产的烧结矿对高
炉冶炼非常不利,2002年12月下旬起尖山矿粉采用反浮选工艺,开始进行提铁降硅的试验,通过1年多的
矿相组成、矿焦比、炉渣性能发生变化,矿石堆比重增大,高炉煤气流的合理分布需重新建立等的影响,取得
了良好的冶炼效果,见表1。
寰1冶炼效果
耳藤■葡葡积诃丽丽厂1两而i万_习丽菊矿—雨可砸矿—原面蔼矿—瓦面丁一面一
0
2002 2.234 108 93.16 351 120 1156 68
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1实施效果
1.1烧结成份变化(见表2)
提铁降硅后,烧结成份中随SiO:含量的降
低,由于液相量不足而易引起烧结矿强度下降,如 墨!堡鱼笙堕丝至竺堡重塑墨至堕堡
品位惕 SIO.4% F£07% 烧络喊度转鼓强度肠
果依靠增加燃料用量,提高烧结矿FeO含量来提年度
高强度撇竺笙垡譬能骢塑苎篓篓=黧 :::, 篡 懑 =1.7
1.8~1.85之间,满足铁酸钙生成的需要,确保烧结矿冶金性能良好。
1.2上、下部调剂结合
利用。所以采取的措施是:不断提高烧结碱度到==——_==二2—=。一一一”一
2002年12月提铁降硅前品位较低,渣量大,炉内透气性差,压差高,为了维持高炉顺行,基本上以双蜂
型气流边缘较松为主,生铁硅含量高,焦比高,煤比低,不适应当前炼铁生产的需要。2003年初起,提铁降硅
后,随原料改善,冶炼性能的提高,上部通过调整布辩角度,得到合适的焦矿比,使得炉料分布合理,抑制边缘
气流,从而高炉得到强化。表3为各个时期渣量、煤气利用、布料指标。
收稿日期:2005-08—133
篁!期 卫计刚等:烧结矿提铁降硅后在4*高炉中的冶炼效果
裹3各个时期渣量、煤气利用、布料指标情况
年度 渣量/(kg/t) 煤气利用率,%
D o o
2002 360 归 装3 o
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