煤气化配套用4万等级空分流程比较_NoRestriction.pdf

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煤气化配套用“4万等级空分流程比较 中石化安庆分公司化肥部 方 明 1开封APCI公司情况 性,同时烃类物质也不会在主换热器中积聚。 1.1流程特点 由于从塔内大量取出液氧,相当于液氧 主空压机与空气增压机同轴驱动,减少 100%排放,烃类等杂质在主冷中浓缩的可能 性大大降低,据文献介绍,液氧在0.3MPa压 设备投资。空气中杂质(H20、c02、QH7等) 清除采用PSA或TSA,其中PSA是该公司力以上,烃类杂质在液氧中的溶解度较大,安 专利,但PSA分子筛需进口,PSA属于无热 庆厂产品氧压力为4.6MPa,开封APCI公司 再生,再生的电耗或蒸汽为零,相当于节省空 认为烃类杂质在主换热器内不会浓缩,运行 压机能耗4%~5%,且分子筛工作温度不 相当安全。在线分析及监控系统,由于空气 变,寿命延长,但切换时空气损失大,噪声大, 中的杂质H20、c02在低温下易冻结,堵塞换 对切换阀质量要求高。精馏塔上塔为填料 热通道及塔板筛空,影响空分装置的安全、经 塔,下塔为板式,上下塔垂直放置,冷箱高度 济运行,对杂质的监控较重要,主要有以下几 约为68m左右,上塔底部填料采用铜填料, 方面:①空气中烃类物质的检测;②分子筛出 主要是从安全角度考虑。粗氩塔为填料塔, 口空气中c02分析,露点分析,主要判断分 全精馏无氢提氩,但要与主塔同步上,主要是 子筛工作质量的好坏;③对TSA还设置了蒸 考虑工质的流向。氧氮产品均采用内压缩, 汽再生加热器出口露点分析;④所有产品 即所谓“双泵流程”,用液氧泵、液氮泵取代氧 (Q、N2、污氮)的纯度分析;⑤空压机、增压 压机、氮压机,而且同一台蒸汽轮机驱动主空 汽轮膨胀机流量调节系统等。 压机和复热液氧、液氮所需的增压机。据有 1.3空分装置系统单元的国产化情况 关文献介绍,对于年产30万吨合成氨厂所配 开封APCI公司强调主空压机及增压 空分装置可减少投资200万美元。 机、增压汽轮膨胀机、主换热器、高压绕管换 1.2流程中的一些问题的考虑 热器、低温液体泵、调节系统等要进口,虽然 主冷不采用降膜式蒸发器。尽管降膜式 国内有“2万”等级空分装置单元设备的制造 蒸发器的最大特点是传热效果好,传热温差 业绩,但“4万”等级单元设备还未制造过,考 小,节能,但这种蒸发器可导致N20和C,,H,。虑到空分装置的稳定运行,要进口,其余单元 积聚的风险,因此开封APCI公司建议采用设备可以以合资方式或在国内指定厂家制造 浴式主冷蒸发器,同时还要保证一定的液氧 采购。 液位。另外从安全角度考虑,上塔底部相当 于3~5等当量塔板高的填料不采用铝填料, 2 Linde公司情况 而是采用不易燃的铜填料,这样万一出现主 2.1流程特点 冷局部爆炸不致于导致铝填料二次爆炸影响 主空压机为齿轮式传动径向流组合式, 上塔的安全。内压缩流程提高了主冷的安全 与增压机分开(空气膨胀循环),若采用氮膨 106 胀循环,可以将产品氮压机与循环气压缩机 内压缩流程,氮气输出方式视量定。 合二为一,这样可以节省投资,这对氮气压力 2)从安全角度是否考虑主冷及空分塔 等级要求较多的用户较适宜。分子筛吸附器 的材质问题。Linde公司介绍将压力塔与低 为卧式,双层吸附,第一层为氧化铝,第二层 压塔分开设

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