帘线钢生产模式下的炉机生产优化.ppt

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帘线钢生产模式下的炉机生产优化

课题成员 2、选题理由及攻关目标 选题理由:在铁水足够的情况下,普通的两炉三机生产组织并不复杂。钢种按照铸机拉速合理快慢搭配,即可组织两炉三机生产。但是如何在帘线模式下开展两炉三机,是调度室面临的新问题。 攻关目标: ★、两炉三机生产组织如何节能降耗 ★、生产帘线钢期间充分发挥转炉及铸机的最大产能 3、现状分析 7月份之前由于设备精炼能力有限,我厂为确保帘线钢产品质量,只能两炉对两机,无法组织两炉三机生产。当时帘线系列日产43~44炉,除去头炉带出品及改判,每日帘线实际产能为38炉。日产钢4800吨,帘线钢约为4200吨。未考虑吊车节奏、生产异常因素等影响,产能有所放大,假设影响为15%,那么帘线钢日产约达4000吨。 经过调查发现存在以下几个问题: 3.1、帘线钢能耗高 表2为帘线钢1~6月份精炼周期统计表(以WLX72A为例) 数据显示1~6月份精炼周期均在118.5min,标准周期为90min. 118.5-90=28.5min 周期超时长达28.5min.增加了电耗及原材料消耗。 3.2、在铁水充足、成分温度相对稳定的情况下,双机帘线日产能为44炉,而转炉实际出钢能力有58炉,这样就限制了生产帘线钢期间转炉的产能。 从表1可以看出,2011年1~6月份帘线钢生产月均周期为13.3天,假设不确定因数影响率达15%,每炉出钢量按113t计算。 13.3×(58-44)=186(炉) 186×113×85%=17865吨 也就是在帘线钢生产期间,转炉产能被限制了约1.8万吨。 4、课题研究 今年我厂设备改造后,6月份新增3#LF炉投产,精炼能力提高,生产组织模式发生改变。在尽量减少对转炉产能影响的前提下,以炼钢为基础、连铸为中心组织帘线钢模式下两炉三机生产。课题小组通过模拟排产及实践优化组合,得出下面组织模式: 帘线钢生产期间: 4.1 1#机和2#机交替重叠组织停开机,3#机普钢间断不连续生产。(生产WLX82A系列是不允许两炉三机生产) 铁水充足、稳定情况下,组织双机帘线模式下两炉三机生产,优先安排1#机的帘线钢在3#LF炉生产、2#机帘线钢在1#LF炉生产、3#机普钢在2#LF炉生产,并且转炉有节奏地安排普钢直飞,以达到节能降耗和加大转炉产能的目的。 4.2、合理的停开机 例1:如下图:这是2011年9月12日丙中班组织的双机WLX72A+3#机大断面普钢Q345B的两炉三机生产模式。 如图可以看出:1#机是接班后浇的第9罐WLX72A,计划该浇次完工艺停机。2#机是当班第一个浇次完快换后第3罐WLX72A,3#机第一罐已经开浇。重叠3炉钢节奏,当班帘线钢均精炼周期控制在105min。 4.4、精确控制工序时间 各工序规范操作,标准化作业,控制好帘线钢冶炼及精炼周期,降低熔剂消耗及LF炉电耗;同时也可以避免由于周期原因造成的钢中Ti、N等夹杂物上升、自浇率下降等质量事故发生。 4.5、加强各个工序之间的协作精神 原料给炼钢铁水要稳定准确,便于炼钢操作;炼钢不但要为连铸工序提供合格成分、温度、节奏的钢水,减少少流、关板、断浇事故,而且也要为精炼工序创造条件,缩短精炼加热时间及精炼周期;连铸也要为转炉提供合格大罐,确保炼钢温度受控,使生产顺行。 4.6、调度室全程实施监控 调度室要对铁水、冶炼、铸机进行实时跟踪,根据炉机匹配的状况控制转炉节奏。 五、目标实现及效益 经过7、8月两个月生产组织优化,在双机帘线钢模式下的开展两炉三机生产,坚持科学管理,强化生产组织,合理使用LF炉,达到优化目的,效益也非常可观,达到了预期目标。 优化前:帘线钢生产期间钢产量为6万吨,除开帘线钢生产周期外, 均日产能在6500吨左右。 月产量:18.5(除去检修和帘线周期)×0.65+6=18万吨, 月大产能在18.65万吨, 优化后:(1)、班产20炉,帘线钢为13炉(均正品),Q345B为7炉。较之前多出了5炉钢。预计月最大产能18.65+1.8=20.45万吨。 (2)、WLX72A的精炼周期控制在110min,较之前节约了18.5min。加热成本约140元/min,纯加热时间约占周期的30%,按此计算

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