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高炉大修方案优化与实践
使用与维护 第30卷2012年第6期(总第 162期)
高炉大修方案优化与实践
侯玉新 卫 钢
(河北钢铁集团邯钢公司炼铁部 邯郸 056015)
摘【 要】介绍了2000m3高炉主体大修工程,介绍了对放残铁、扒炉、炉壳安装和砌筑等施工方案的优化及
优化后所取得 的效果。
关【键词】 高炉大修 方案优化 缩短工期
OptimizationandPracticeofBlastFurnaceRebuildingProgram
HOUYu-xin,WEIGang
(IronmakingDepartmentofHandanIronSteelCo.,Ltd.,Handan056015)
A【bstract】Introducetherebuildingprogramofa2000m blastfurnace,andtheconstruction
prorgam optimizationandeffects,includingtheresidualiron removal,furnacebodydismantling,shell
installationandmasonryconstruction,etc.
K【eywords]Blastfurnacerebuilding,programoptimization,reductionoftimeperiod
1 高炉概况和大修原因 高炉正常生产,在炉腹和炉身壳体上开孔安装了
邯钢7号高炉于 1998年从德国多特蒙克虎伯 多个点式冷却器,造成炉壳孔洞较多;另外由于炉
(KRUPP)钢铁公司引进,原有效容积为1700m,引 壳外部局部温度过高,采取炉外打水强制冷却,造
进后扩容为2000m。高炉,2000年7月投产 ,利用系 成炉壳变形腐蚀严重,但炉喉封板及炉底封板以
数达到2.4,该高炉 自2007年初开始,炉腹及炉腰 下部分炉壳损坏较轻,为了优化大修工期和降低
冷却壁开始损坏 ,后采取安装点式冷却器进行局 大修成本,确定炉底封板以下部分炉壳及炉喉封
部冷却修复 ,同时每两个半月进行一次炉内喷涂 板利旧,其他炉壳全部更换。
造衬,籍此维持高炉生产。高炉炉顶气密箱、上料 2.2 炉体冷却设备更换改造
主卷扬 电动机及减速机、炉前液压系统、开 口机及 高炉原设计共有 14段铸铁冷却壁 ,1~3段材
泥炮等都是国外制造,这些设备采购困难、订购周 质为RTCr;4段以上材质为QT400—20。为了有效
期长,严重制约了高炉生产,急需国产化改造。鉴 延长高炉的使用寿命 ,本次大修将该高炉将5—7
于以上原因,邯钢决定2008年对高炉进行大修,除 段冷却壁改造为汕头华兴产铜冷却壁 ,各段冷却
常规项 目检修外,对大部分国外设备进行国产化 壁冷却联管及给排水管道、阀门全部更换。
改造。为优化该高炉大修组织 ,高炉大修指挥部 2.3 炉体耐火材料砌筑
对检修项 目和施工方案进行了多次优化 ,经严密 高炉大修采用碳砖炉底 ,耐火砖砌筑至第四
组织施工,在77天内高效优质的完成了停炉 、扒 段冷却壁上沿,对5~7段铜冷却壁进行喷涂造衬,
炉、检修、烘炉、开炉等大修任务。 8~14段冷却壁为镶砖冷却壁,这样不但可有效降
高炉部分工艺设备形式 :无料钟炉顶;外燃式 低高炉检修工期,而且还有利于高炉的工艺操作。
热风炉;炉体冷却为软水密闭循环;炉前设备为全 2.4 炉顶设备检修
液压开 口机及泥炮,9
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