邢钢高炉用酸性炉料的发展与质量进步.pdf

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邢钢高炉用酸性炉料的发展与质量进步 刘刚亮 (邢钢技术中心 赵 强 邢台054027) 摘要本文重点介绍了邢钢近年来酸性炉料的发展,通过竖炉生产技术改造、技术操作优化调整,球团矿原料结 构优化调整等,稳定了球团矿生产、提高了球团矿质量,满足了不同阶段高炉炼铁的需要。 关键词 酸性炉料 质量 球团矿 技术改造 原料结构 1 前言 邢钢炼铁目前有400m3高炉两座、350 m3高炉两座、300 m3高炉一座,为其供料的烧结设备主要有180 m2烧结机一台、24 m2烧结机四台、8 m2竖炉两座。目前已具备年产240万吨生铁的实力,配套的原料矿供 应比较充足;自2001年两座8 m2竖炉投产,邢钢结束了采购酸性炉料的历史,经过近几年的竖炉技术改造、 操作调整与加强、原料结构优化等措施的实施,满足了不同阶段高炉生产的需求,为邢钢近几年高炉指标的 不断改进与提高奠定了基础。 2 邢钢高炉酸性炉料近几年的发展 自1998年开始,由于邢钢高炉生产能力的加强,烧结生产已不能满足高炉所需的含铁原料量,因此开始 使用补充酸性炉料,以块矿和球团矿为主。近几年酸性炉料应用情况见表一: 表一、近几年酸性炉料用料情况 品种 !!丝兰 !!!!堡 !竺竺! !竺!! !竺丝生 !竺竺!! 比例% 比例% 比僦% 比例% 比例% 比例% 2004经 比例% 备注 竖炉球 一 印度球 5.0 土球团 3.8 澳矿块 1.7 安平块 1.9 大冶块 2.9 海南块 1.6 武安块 一 唐山球 一 注:竖炉球为邢钢自产球团矿。 1998年开始应用印度球团矿,对高炉生产有很大促进作用,但是价格太高、炼铁成本不能接受;接着开 始应用大量本地土烧球团矿,土球含粉量大、品位低、二氧化硅高、粒度不均匀,影响高炉生产但是价格便宜; 安平块品位最高62%--65%、大冶块次之58%--62%、武安块一般在57%左右,含粉量均较高在20%ljA_k; 2000年以来用过澳矿块,粒度小、含粉量大、成分稳定;2001年以后全部采用自产球团矿。 3邢钢竖炉球团的生产实践 3.1 近几年的竖炉技术改造和技术操作调整 由于应用外购的酸性补充炉料品种不固定、质量波动大,严重影响高炉操作,2000年下半年开始新建两 357 ㈣一¨吣一 一 一 一m _ 2 O 8 7 一 - 5 8 — 2 3 1 2- _ O 5 一 m¨一 ¨¨一∽ 一 座8平米竖炉,由鞍山冶金设计院设计,于2001年2、3月相继投产,结束了邢钢外购酸性炉料的历史,于5 月份达产达效。近几年球团矿的质量见下表: 表=、球团矿的质量变化 近几年随着炼铁生产能力的增加,竖炉生产能力的发挥,炼铁炉料结构更加合理,针对球团矿生产做了 如下几项技术工作: 3.1.1汽化冷却系统改造 汽化冷却系统是竖炉生产的关键部位,由于受汽水混合物的冲击大,在自循环过程中,其压力常超过设 计压力,故将阀门改为25Kg,原设计中对生产无作用的阀门减少6个/炉,从而减少了故障点。由于设计时 离子交换器能力小,又增加了一台;同时加大了蓄水池能力,增加了一条送水管;在汽包上部增加了两个储能 器,进一步增加了汽水分离能力。 3.1.2布料车改造 布料车因设备原因,自投产以来,故障频繁发生,影响竖炉作业率。小车因无制动器,导致惯性较大,使 布料不均匀,影响炉况顺行,因此在小车行走装置上安装了抱闸制动系统,实现自动布料。 3.1.3齿辊卸料机组改造 由于齿辊卸料机的加工精度存在问题及安装尺寸不合适,致使棘轮受力不均,不能正常运转,因此,对其 进行了改造,重新找正和调整,并对油路和冷却系统进行改造,重新加工棘轮,保证安装精度。 3.1.4电磁振动给料机改造 电磁振动给料机工作环境恶劣,粉尘大,温度高,加速了电器元件的损坏,又因其安装角度不合适,制约 了下料量,导致炉况不顺。针对这一情况,对安装方式进行了改造,调整了电磁装置的间隙,对密封进行了处 理,改善了设备的工作环境,并根据实际负荷加大线圈的圈数和线径,对控制箱主电路和控制电路进行改造, 将操作系统移至布料操作室,并根据带冷和下料量的变化情况,及时调整电磁参数,实现了布料、电振和带冷 的集中控制,保证了炉况顺行。 3.1.5导风墙及水梁改造 利用竖炉检修机会,对竖炉导风墙及水梁进行改造,导风墙砖厚降低、砖材质变为LZr65、砖型尺寸改 变、改直缝砌筑为错缝砌筑;水梁壁厚由16mm改为20mm,去掉水梁问的连通管,使水梁中间无缝隙,消除 了连通管受热变形后,顶弯水梁而漏水的现象。 3.1.6润磨系统改造 将润磨系统的螺旋给料机的螺杆加长,并在端部增设尼龙套支撑,保证叶片与外筒的相对的间距,在叶 片外沿加焊合金片,提高了叶片的使用寿命,基本消除了倒料和漏料现象。同时在生产中逐渐将润磨时间及 装球量和进料量进行了合

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