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关于电镀喷涂企业环境审核案例(如何降低水资源消耗)
关于电镀/喷涂企业环境审核案例
(如何降低水资源消耗)
推荐机构:广东中鉴认证有限责任公司
认证类型:环境管理体系
审核员:邓双凤(组长)
一、案例发生的背景
2009 年 7 月及 2010 年 7 月本人先后两次担任审核组长对“XX
五金制品(珠海)有限公司”的环境管理体系进行了现场审核工作。
XX 五金制品(珠海)有限公司为一台资企业,主要从事铁线配件及
钣金配件等五金制品的生产,包括客户来料电镀、喷涂处理。主要基
础实施和设备包括:公司有自建厂房,有拉丝机、冲压机、折弯机、
清洗槽、电镀设备和喷涂设备,先进的污水处理设备及废水理化检测
设备等;所涉及的主要环境因素为电镀件前处理及喷涂件前处理的废
水排放,水、电资源消耗等。
二、案例发生的主要过程
在 2009 年 7 月现场审核情况了解到:
1. 主要生产加工流程为:
喷涂工艺:铁丝加工/钣金加工→工件表面处理:(酸液除锈→-次水
洗→二次水洗→碱液除油→-次水洗→二次水洗→表面调整→磷化
→一次,二次水洗→纯水洗→烘干)→喷涂→固化→检验包装
电镀工艺:铁丝加工/钣金加工→工件表面处理:(酸液除锈→-次水
洗→二次水洗→碱液除油→-次水洗→二次水洗→纯水洗)→电镀→
纯水洗→干燥→检验包装
2. 生产过程废水控制方法:
电镀/喷涂废水经过废水处理站进行了处理,主要处理流程为:
酸碱综合→化学反应→絮凝沉淀→过滤→活性炭吸附→检测→排放
(配有环保局 pH 在线检测仪)。
3. 了解到废水排污总量控制在规定的范围内,也抽查了当地环保部
门近期每季度对废水排放的检测报告,检测的结果皆显示符合应执行
的广东省地方标准:DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段二
级标准。
三、主要的审核发现、沟通过程
审核组前往污水处理站现场(附图一~图四)进行审核,追踪结
果如下:
? 污水处理设备配有自动控制系统和在线检测 PH 仪(有校准);
? 查看了操作作业指导书及应急预案;
? 了解操作人员日常控制过程;
? 抽查了废水处理过程的加药记录;
? 调阅了污泥处理的五联单记录;
? 检查了日常废水排放前理化检测记录(如:pH 值、化学需氧量 COD、
悬浮物、SS 等)未见超标情况;
? 相关过程管理规范,记录完整,且符合控制的要求。
图一:污水处理系统 图二:污水处理系统
图三:污水处理控制系统 图四:污水排放池
审核组至污水排放口进行继续追踪(附图五~图六),发现:
? 废水排放口有排污标识;
? 目测所排废水干净清洁,流入地下城市管网;
? PH 在线检测仪显示检测结果正常;
? 现场抽取了废水样本,采用 PH 试纸现场检测,显示 PH 值 6-8
之间,再次证实了污水处理效果良好;
? 负责人告知,每日排放废水 500 吨左右。
图五:污水排放口标示 图六:污水排放水
在与领导层沟通过程中,审核组根据以往工作经验以及了解到的
类似企业的审核情况,提出了以下改进建议:
由于企业 a)日常生产用水量很大;b)废水处理效果良好;c)
过程控制规范;d)能确保废水达标排放,建议对废水进行回收再用:
1) 可回用于电镀/喷涂工序的工件脱脂(酸洗/碱洗)后的第一次水洗,
因上述水洗工序对水质的要求不是很高,主要初次清洗工件表明残留
酸、碱液;
2) 可用于日常清洁环境卫生用水,如生产场地的地面冲洗清洁,冲
洗厕所等。
审核组所提建议得到公司领导层高度赞同和认可,并马上与审核
组共同探讨了初步改善方案,包括建立废水储水装置和废水回用系统
等具体措施。
四、受审核方主要的改进方法及其成效
2010 年 7 月审核组再次来到企业审核,公司领导非常高兴地介绍
了自上次审核后的改进状况,并带审核组进行了实地观察,根据上一
次的改进建议,企业采取了以下改善措施(附图七~图九):
? 在车间楼顶建立了储水调整池、沙滤罐、活性碳罐、储水罐等配
套设施;
? 将可回用的废水经再次酸碱综合、沙滤、活性碳吸附后,重新使
用;
? 通过车间楼顶高度压差(可省电)直接送至车间再利用,主要用于
了工件酸/碱清洗后的第一次水洗及生产车间卫生用水。
图六:储水调整池 图七:废水储水罐循环回收系统
图八:上清液经管道到车间使用
经上述措施处理后,公司原每日排放的生产废水 500 吨中近 300 吨
进行了回用(60%),既节约了水资源,又减少了废水排放量。
1) 节省资源(水费)估算:以每日节省自来水 300 吨计,每月可减
少水消耗 7500 吨(以 25 个工作日
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