车辆制动装置__第十一章精编.pptVIP

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6、风缸 一、705试验台构造 705型试验台设有储风缸、副风缸、制动管容量风缸、压力风缸等。 7、压力表 一、705试验台构造 705型试验台上设有五块双针压力表和一块单针压力表(低压表)。 二、104分配阀性能试验 1.确认705试验台性能良好! 1.试验前准备: 2.确认总风源的压强在650kPa以上,关闭所有控制阀和风门,操纵阀手把置Ⅶ位或Ⅷ位,开风源开关F。 3.给风阀调整到600kPa,限压阀调整到50kPa; 主阀试验 初充气和充气位泄漏试验 紧急制动位泄漏试验 制动和缓解灵敏度试验 局减阀试验 稳定试验 二、104分配阀性能试验 主阀试验 104阀紧急增压部分试验 103阀紧急二段阀跃升试验 全缓解试验 减速缓解试验 均衡部灵敏度试验 二、104分配阀性能试验 紧急阀试验 紧急室充气和紧急放风阀泄漏试验 紧急制动灵敏度及紧急室排风试验 安定试验 二、104分配阀性能试验 3.打开控制阀K1,将主阀卡紧在主阀安装座上; 开放1、4、5、6、7、8号风门,关闭其他风门; 103阀要调整到重车位。 二、104分配阀性能试验 试验项目: 初充气和充气位漏泄试验: 操纵阀置一位,测定工作风缸空气压强由零升至580kPa的充气时间; 泄漏用肥皂水和漏泄测定器检查。 紧急制动位漏泄试验: 用开14号风门的方法使分配阀发生紧急制动。 常用制动灵敏度、制动保压作用和缓解灵敏度试验: 局减阀试验: 试验局减阀的工作性能。 缓解稳定性试验: 用的是14A风动阀门,相当于列车管缓慢排气。 104阀紧急不增压试验(增压阀已改弹簧为垫圈者): 列车制动管减压250~320kPa时制动缸不得有增压作用。 l03阀紧急二段跃升试验: 观察容积(室)风缸的压强上升情况。 缓解试验: l03阀减速缓解和空车压强试验: 均衡部灵敏度试验: 紧急阀试验: 准备工作: 打开控制阀K2,将紧急阀抓紧在紧急阀安装座上; 开放1、2号风门,关闭其他风门; 确认总风源压强在650kPa以上,调压阀调到600kPa。 试验项目: 紧急室充气及紧急放风阀漏泄试验: 紧急制动灵敏度及紧急室排风时间试验: 常用制动安定性试验: 三、120阀在705型试验台上的性能试验: 主阀试验: 准备工作: 将主阀与半自动缓解阀组装在一起,主阀安装面与试验台安装座对正,开控制阀K1.将主阀抓紧在主阀安装座上; 确认总风源压强在650kPa以上,调压阀调到600kPa。 开风门l、4、5、6、8号,关闭其他风门。 试验项目: 初充气和充气位漏泄试验: 紧急制动位漏泄试验: 常用制动灵敏度、制动保压作用和缓解灵敏度试验: 局减阀试验: 缓解稳定性试验: 紧急二段跃升试验: 缓解试验: 加速缓解试验: 逆流孔作用试验: 半自动缓解阀试验: 试验项目包括通量试验、制动缸缓解试验、副风缸和加速缓解风缸排气及解锁试验、主阀(再制动)缓解试验。 紧急阀试验: 从准备工作到试验项目、操作和要求都与104/l03阀大致相同,其不同之处如下: 在“常用制动安定性试验”中,120阀是用操纵阀置六位来实现减压制动。 紧急制动灵敏度及紧急室排风时间试验: 120阀多一个常用转紧急的制动试验: 操纵阀置一位,待紧急室充至定压再置六位,减压170kPa后立即转置八位,要求发生紧急局减作用。 关闭另一端折角塞门,卸下软管堵,3位保压1分钟,制动管漏泄量不大于5kpa 二、制动管泄漏实验 三、全车泄漏实验 将截断塞门置于开放位,单车试验器置1位充风,待副风缸充至定压后,用防锈检漏剂检查制动主支管及副风缸管系接头不得漏泄,保压1分钟,漏泄量不大于5kpa。 第二节 列车制动性能试验 曹楚君 机车车辆教研室 目 录 列车试验器 1 列车试验方法 2 现场教学 3 一、列车试验器 1.列车试验器组成 一、列车试验器 2.均衡风缸 在操纵自动制动阀使制动管减压时,用以控制制动管的减压量,使之不受制动管长度的影响而能达到正确的减压量。 自动制动阀 均衡活塞上下压力平衡控制制动管减压 一、列车试验器 3.H-6型自动制动阀 一、列车试验器 3.H-6型自动制动机 第Ⅰ位:缓解位 总风缸的压缩空气直接送入制动管,能在短时间内迅速向列车制动管补给压缩空气。 实现高压充气 一、列车试验器 3.H-6型自动制动机 第Ⅱ位:运转位 总风缸的压缩空气经给风阀调整为定压后,送入制动管,实现定压充气 一、列车试验器 3.H-6型自动制动机 第Ⅲ位:保持位 实现慢充气 制动保持或缓解保持 一、列车试验器 3.H-6型自动制动机 第Ⅳ位:保压位 第Ⅴ位:常用制动位 第Ⅴ位:紧急制动位 一、列车试验器 KLZD-1型微控列车制

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