2007年3—4月天然气井固井质量分析及技术措施1.docVIP

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2007年3—4月天然气井固井质量分析及技术措施1

2007年3~4月天然气井 固井质量分析及技术措施 一、固井质量统计 截止4月16日,共固气井24口,固井质量不合格1口(苏36-16-16井),1口井留水泥塞75米(双24)。优质18口。 二、存在的问题 (一)苏36-16-16井固完井替空 1、苏36-16-16井固井数据: 40636钻井队承钻的苏36-16-16井3月27日开钻,4月7日完钻,4月10日固井,完钻井深3497m。 井身结构: ¢311mm×505m+¢244.5mm×504.90m+¢222mm×2460m+ ¢216mm×3497mm+¢139.7mm×3483.23mm 最大井斜2.4°/1625m 气层顶界:3348~3352m 气层底界:3443~3446m 阻位:3476.83m 短位:3263.56~3269.39m 全井为¢139.7mm ×N80×9.19mm套管,扶正器30只。 理论替量:41.0m3 水泥量:尾浆20t,领浆20t。 下套管前泥浆性能: 比重1.08,粘度56,失水5,泥饼0.5,切力3/7,含砂0.2,PH11 固井时泥浆性能: 比重1.08,粘度47,失水7,泥饼0.3,切力3/5,含砂0.1,PH9 2、施工情况: 14:00-12:00 下套管 12:15-14:35 循环泥浆 14:59-15:10 注隔离液10 m3 15:10-15:39 注水泥28 m3尾浆造浆12m3,领浆造浆16m3。 15:40-16:25 压胶塞、顶替、碰压,0-16-21MPa。单车压胶塞,双车替量。08472水泥车替32m3,新车替12m3时压力15MPa因未碰压停止替量。卸水泥头顶盖检查胶塞是否压下去,观察后确认胶塞已被压下去。考虑到其中一水泥车因上水不好可能造成替量不够,08472车继续替量至36m3碰压16-21MPa,碰压明显。当时40636队队长陶海军和技术员同时观察碰压全过程。碰压后不稳压,又用水泥车憋压两次,共替入清水800升,最后开井候凝,正注水泥浆平均密度1.94g/cm3。18:30-18:55反挤水泥浆20 m3(最高压力3.8MPa,停泵压力2MPa) 3、测声幅情况 24小时测声幅显示3475.39~3239.39为空段,长236米。实测人工井底3475.39米。 4、原因分析: (1)胶塞先期破坏(破坏原因是胶塞行程长直径磨小或档销挂卡、套管毛刺不平坦处造成),在下行过程中和碰压前有5方清水进入到胶塞以下,虽然碰压但还是造成了替空。 (2)下套管过程中换掉22根套管节箍,有可能管内有毛刺将胶塞刮坏,导致替入清水进入井内。 (3)固井技术人员未严格执行固井应急预案,是造成多替替空的主观原因。 5、挤水泥方案: 射孔段: 1.上部:3262~3262.5米??0.5米6孔 2.下部:3470~3470.5米,0.5米6孔 甲方要求人工井底3467米。 6、下一步主要采取的措施: (1)苏里格用水泥车顶替,确保计量准确。 (2)严格执行2007年固井应急预案,在替量够时最多可替总量的3%,严禁多替造成事故的发生。 (3)固井胶塞试验扬州特制的耐磨产品,防止因胶塞质量造成替空事故。 (4)在固井前装胶塞时,在胶塞上涂抹黄油,使胶塞能够在下行时顺利。 (5)加强胶塞的管理,每批胶塞到库后要检验质量,胶塞不能挤压,碰撞,有个别胶塞装入困难时,换掉不用。 (二)双24井固井留水泥塞74米 1、该井固井数据如下: 40586钻井队承钻的苏双24井3月11日开钻,4月12日完钻,4月14日固井。 井身结构:¢346mm*507m+¢273mm*506.5m+¢241mm*2355m +¢177.8mm*2351.62mm, 最大井斜1.66/775.0m 气顶:1660-1665.0m 气底:2311-2314.0m 阻位:2341.99m 短位:1625.10-1630.34,1975.66-1981.79,2229.87-2235.99 扶正器75只。 理论替量:47.2.0m3 水泥量:尾浆44.0t,领浆27.0t。中浆:36.0t 下套管前泥浆性能: 比重1.08,粘度60,失水5,泥饼0.5,切力6/10,含砂0.1,PH10 固井时泥浆性能:比重1.08,粘度48,失水6,泥饼0.3,切力4/8,含砂0.1,PH10 2、施工情况 3:00-15:00下套管 15:30-17:55 循环泥浆 18:00-18:04注隔离液8 m3 18:04-19:05注水泥尾浆造浆26 m3,中浆36.0 m3领浆造浆33.0 m3。 19:05-20:29压胶塞、顶替至44.2

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