超临界锅炉事故汇编 定版2017.02.23.doc

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超临界锅炉事故汇编 定版2017.02.23

莒南力源热电有限公司 JUNAN LIYUAN THERMAL POWER CO.LTD 型号 巡回检查记录 典型事故案例分析学习 锅炉专业 二 零 一 七 年 二 月二 十 四 日 目 录 案例1 9.19 #2 机B 一次风机跳闸事故处理经过1 案例2 关于07 年06 月25 日#1 炉MFT 动作事故处理经过1 案例3 #1 机组因主汽温度高跳闸处理经过2 案例4 #2 炉给煤机跳闸5 案例5 #1 炉分离器水位高锅炉熄火分析报告5 案例6 #2 炉A 引风机轴承振动大跳闸异常分析6 案例7 关于9 月4 日#1 炉“螺旋管水冷壁温度高” MFT 分析报告6 案例8 2008 年10 月20 日#1 炉爆管经过7 案例9 关于9 月1 日#2 炉“给水流量低”MFT 动作原因的分析报告8  PAGE \* MERGEFORMAT 8 案例1 9.19 #2 机B 一次风机跳闸事故处理经过 发电部一值零班,事故发生前,机组CCS 模式,负荷300MW;A、B、D 磨运行,总煤量128t/h;A、B 一次风机运行,一次风与炉膛差压控制为自动方式,差压设定10kpa;A、B 一次风机出口风压分别为11.23/11.26kpa,A、B 一次风机动叶开度分别为38.5/40.7%,电流分别为92.5/92.5A。 2:36 B 一次风机发喘振报警,同时B 一次风机电流突降至79.2A。一次风与炉膛差压剧降至8.38kpa,A、B 一次风机出口风压分别8.79/8.31kpa,A、B一次风机动叶自动开至54.9/57.8%。2:37 将A、B 一次风机解手动,将A 一次风机动叶关小到49%,将B 一次风机动叶开大至80%,后又将A、B 一次风机动叶关小至43.8/79%,A、B 一次风机电流基本调平,分别为92.9/95.4A,A、B 一次风机出口风压也由最低6.91/6.32kpa 开始回升,但B 一次风机喘振信号一直未复归,2:38 B 一次风机喘振跳闸,跳闸前A、B 一次风机出口风压已升至7.1/6.7kpa。B 一次风机跳闸后,将炉主控切手动,煤量减至100 t/h,将A 一次风机动叶开大至85%左右,维持一次风与炉膛差压为10kpa 左右。3:23 对B一次风机检查无异常后,启B 一次风机,将其并入。3:45 机组重新投入CCS 模式,负荷维持300MW。 事后经过分析,我们认为B 一次风机喘振后,处理方式不够恰当,当时应该继续开大A 一次风机动叶,将B 一次风机动叶关小至25%以下,待B 一次风机喘振信号复归后,再择机将其并入,这种处理方式是否可行,有待验证。总之通过这次事故我们吸取了教训,为今后类似事故的处理积累了经验。 案例2 关于07 年06 月25 日#1 炉MFT 动作事故处理经过 一、事件前运行方式 1. 6 月25 日运行二值当班。04 时12 分,#1 号机组有功300MW,无功 -30Mvar,机组控制方式为CCS, B、C、D、E 四台磨煤机运行,总煤量150T/H(B 磨45 T/H、C 磨37 T/H、D 磨41 T/H、E 磨40 T/H),A、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B 一次风机自动投入,B 汽泵自动运行且其出口流量顶表(A 汽泵和电泵均检修中),给水流量850 T/H ,A、B 循环水泵运行。 2. 1A 高厂变,1B 高厂变带本机6KV 1A、1B、1C 段母线运行,#01 启备 变运行,6101B、6131B、6161B 热备用状态,厂用电快切正常投入。 二、事件处理经过 1. 01:00 接班后本班为节省部分优质煤,逐步增加C、D 磨煤机本省劣 质煤,减小B、E 磨煤优质煤。 2. 01:57 开始发现D 磨一次风流量逐步下降,磨煤机差压较高,立即 将D 磨煤机给煤量降低同时调整D 磨冷热风门挡板着手吹通D 磨,同时对所以磨煤机进行一次排渣,发现无异常,02:53 发现C 磨煤机一次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即将C 磨煤机给煤量降低也着手吹通C 磨,同时再次对C、D 磨煤机进行一次排渣未发现异常,03:57 将C 磨停运,将B 层等离子投入,03:59 启动A 磨煤机运行,维持负荷在300MW。 3. 04:01 发现#1 炉分离器温度从389 度开始快速上涨,立即将给水切 至手动增加给水量,最高至1100 T/H,已达到汽泵的出力极限,为防止损坏汽泵,维持给水流量1100 T/H,同时将给煤量快速减小,减少送风量,降一次风压,由于分离器温度上涨过快,本班于04:05 停运E 磨、04:06 停运B 磨,04:0

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