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污水车间2012年工作总结2013年计划选编
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污水车间2012年工作总结及2013年工作计划
2012年工作总结
2012年是集团公司加快发展、全力冲刺世界企业500强的关键之年,也是榆炼建设千万吨级现代化大型石油炼化企业的重要一年。污水车间在厂党政的正确领导下,在各职能科室的大力支持下以及全体职工的共同努力下,紧紧围绕 “污水持续稳定达标排放”为中心,车间上下团结一心,拼搏奋进,积极克服原水来量不均、水质不稳(高含油、高氨氮、高COD、高硫化物)困难,加强装置运行管理,优化操作,圆满完成了全年各项目标任务,实现了处理后污水连续稳定达标排放。具体工作总结如下:
一、全年目标责任指标完成情况
截止10月底,累计处理污水911739吨;处理后污水排放量710808吨;处理后污水回用4592吨;处理油泥3934吨;外运油泥6012.82吨。污水装置运行平稳率100%;处理后污水合格率为100%;处理后污???全部达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准(1998年1月1日后标准)排放标准,圆满的完成了厂部下达的各项生产任务。
二、污水处理装置工艺运行情况
1、截止10月底,装置运行共计305天(7320小时),污水处理装置实际运行7320小时,连续达标排放1930天。今年原水水质、水量不稳定,原水硫化物、氨氮、COD不间断地超标,1月份氨氮超标最高1月2日达980 mg/L;2月份于 2月28日氨氮最高达860mg/L;3月份于 3月1日氨氮最高达240mg/L;4月份于4月12日硫化物最高达172.32 mg/L,氨氮最高达740 mg/L;5月份于5月4日原水氨氮最高达940 mg/L,5月23日原水硫化物最高达228.43 mg/L;6月份,硫化物最高点于6月10日达320.6mg/L,氨氮最高点6月10日达860 mg/L;7月份原硫化物最高点于7月28日达246.06mg/L,氨氮最高点7月1日达1040 mg/L;8月份于8月13日硫化物最高达324.61mg/L,氨氮最高达1640 mg/L;9月份于9月28日硫化物最高达258.48mg/L,氨氮最高达460 mg/L;10月份于 10月11日氨氮最高达980 mg/L,10月16日COD最高达4416 mg/L。车间根据水质、水量情况,及时将浓盐水改进装置进行稀释处理,采取各项原水超标应急措施,完成水质处理,确保总排水质达标。
2、为了顺利完成各项生产任务,保证处理后污水稳定达标,车间从管理上严格控制各项工艺指标,加强工艺技术分析,积极采取相应措施,优化各个处理单元运行操作,使装置平稳高质运行,确保了污水达标排放。加强工艺技术日检、周检、月评比工作,大力开展横班劳动竞赛,打造精品班组建设,最大限度的挖掘装置潜力和全体职工的智慧,最大限度的保证处理后污水持续稳定达标排放。
3、为确保装置高效、长周期平稳运行,完成了新、旧污水场的工艺管线技改工作,如:技改调节罐TK-101A、B内部收油管线,技改了旧污水场办公楼和污油罐区冷凝回水线,新增了新污水场破乳剂加药搅拌机,更换了旧污水场两台监测泵及进出口管线等。
4、为确保车间所有管线走向明了,简单易懂,避免误操作,美化管路,靓丽视觉,提高工作效率,大大降低工艺安全事故的发生率,对车间的所有管线、阀门和罐体池类做了统一管线标识。
三、设备管理指标计划完成情况
设备管理以服务工艺为根本,圆满完成了机动科下达的各项任务,全年没有发生一起设备事故,设备整体完好,运行平稳,故障率较去年有所下降,密封、润滑管理良好。
1、各项设备管理指标达标情况
为了保持设备完好,车间设备组修订了设备管理规定并补充了部分规定,从设备运行管理、润滑管理、定期切换、六源查找、设备维护和日检周检等方面加强管理,车间全部设备完好率100%,主要设备完好率100%,主要装置开工率100%.设备事故为零。
车间通过现场6S维护和六源定期检查处理,及时发现问题,及时组织处理等促进密封管理,使装置设备静密封点泄漏率控制在0.2‰内,动密封点泄漏率控制在1.1‰内,各项管理目标都达到指标要求。
2、年度大修工作完成情况
按照大修计划安排,完成调节罐TK101A\B收油管线的技改;旧污水场监测泵的更换;新增破乳剂加药搅拌机;技改旧污水场办公楼冷凝回水管线;对污水提升泵进口、转油泵进口、BAF提升泵进口增设过滤网,出口管线上增设排气阀等等技改内容,检修按进度完成,车间组织技术力量进行了检查验收,质量符合要求,平稳正常运行。
3、加强设备运行管理
(1)设备周检
车间制定设备日常检修管理规定,将周一定为车间设备周检日,并了相关设备周检标准。将检查内容细分,并将检查标准提高,有效的调动了操作工的工作积极性,从而使得设备维护水平有了较明显的提高。
(2)设备检修工作
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