- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
用why-tree法分析塔中823井下钻作业断钻具事故选编
*; 事故调查是企业安全文化的重要组成部分,其根本目的是通过确定造成事故的关键因素,制订有效的预防事故再次发生的措施,从而达到事故分享。许多根本原因来自于我们的运作系统,而且不易被发现。
;why-tree 法简介
why-tree 事故分析法是确定事故关键因素的重要分析方法之一,其程序如下:首先通过事故发生的表象观察,然后查找引起事故的直接原因,查找的范围包括:物理因素、人的因素和运作系统的因素,通过连续重复问为什么?列出相关因素,并最终找到根本原因。
; 2006年初塔里木油田发生了一起许多偶然因素集中出现、概率非常低(塔里木油田十几年未发生过)的恶性事故。即:塔中823井下钻关井时,闸板总成将同尺寸的钻具挤变形;同时操作人员违章操作上提钻具,导致钻具断落井内,造成该井报废,给国家造成巨大的损失。今天,用why-tree 法分析塔中823井这一事故发生的关键因素,与各位共同分享,避免类似事故再次发生。;论文内容; 塔中823井2005年12月30日井喷抢险压井成功后,进行下步作业,起出井下试油管柱,下桥塞封井,并成立了由钻井、试油井控和泥浆等五人组成的现场工作小组。
;图1 井口装备示意图; 由于调查人员处于事故现场,其事实很快得到确认:2006年1月10日20:00下机桥作业至井深1442.97米。当时甲乙方领导均在监督房开生产会,为防止封井器结冰难以开关,甲方要求活动半封闸板。会后,井队工程师上钻台通知正在操作刹把的副司钻停止下机桥作业,然后该井队工程师到远控房关闭半封闸板。关闭半封后,该井队工程师与勘探公司技术科主管井控的副科长、平台副经理在钻台下观察半封闸板的关闭情况。为进一步确认闸板是否关到位,公司技术科副科长派井队工程师拿手电筒到井口观察。正当他拿了手电筒上到钻台上时,只听到一声响,钻具离开吊卡,向上弹起30多公分,证实钻具已经被提断了。经确认,是司钻在防喷器未打开的情况下未经工程师同意就擅自指挥副司钻上提钻具致使钻具被提断,落鱼长:1439.91m 。
;3、确认现场事故引起的关键因素
1)why tree法事故关键因素分析图
;2)事故关键因素分析
操作方面的原因(上图右边分支)
; 根据断口形貌证据判断
断钻具后,通过对上半部断口形貌的分析,认为关闭半封闸板时,3 1/2″钻杆先被挤扁,然后上提被拉断。;*;现场挤扁模拟证据
通过将可疑3 1/2″闸板总成换下后,将被夹扁的钻杆与之相拟合,证实压痕与导向块 的形状相吻合。;井控欠平衡中心试验架试验证据
2月13日,井控欠平衡中心车间按照现场的工况重新进行了试验,把3 1/2〞钻杆人为推到紧贴防喷器内壁,防喷器控制油压由1.5Mpa逐渐上升到10Mpa,在闸板导向块的作用下,钻具向中心靠拢,但是,钻具在没有完全居中的情况下,半封闸板就实行了关闭,导致钻具被夹扁。
;; 事故的关键因素小结
通过上述断口位置、形貌到现场和车间模拟试验和理论分析的六个证据断定,闸板导向块设计方面的缺陷是挤扁钻具的最根本原因;
井队违章操作,不按关井程序操作、乱岗操作,又缺少信息沟通,是提断钻具的直接原因;
未安装防提断装置是提断钻具的另一个直接原因;
由于井口与转盘偏差太大,是钻具处于导向块突起外侧而失去了导向作用,是钻具被夹扁的次要原因。
防喷器通径过大是钻具被夹扁的次要原因。
;
无论是操作方面的原因,还是设备方面的原因,从why tree法事故关键因素分析图上可以看到,造成这次断钻具事故的原因,最终都可以归结为两个方面:没有相关规定和有规定未执行——都属于运作管理系统和人员两方面的问题。
;
技术、管理与操作人员应加强沟通的方式、方法,避免误操作。
井控装备管理和服务单位对于新型号的装备要进行全面试验,消除可能存在的隐患之后方可送井。
对生产厂家实行责任追究制度,以督促其生产无缺陷产品。; 事故的关键因素查明之后,立即将事故原因分析报告提交油田公司技术办公室,油田公司钻井技术办公室立即下发通知,要求井控欠平衡中心马上停用该型号的闸板总成;
在当月的井控例会上通报了这起事故发生的原因,让全塔里木油田公司所属的作业队伍对该类事故存在的问题进行“消项”;
井控欠平衡中心对有缺陷的闸板总成进行了改进,将闸板总成导向块加长,将闸板总成导向块内侧尖棱凸出去掉。经过改进后的闸板总成经车间反复试验,满足了不同尺寸管柱在各种通径防喷器使用中的关井作业程序,消除了存在的隐患。
; 井队严格按照标准要求及时校正井口;
按井控装备的配备标准安装防提断装置。
在防喷器通径较大而钻具较
文档评论(0)