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炼油循环水系统的不停车清洗、预膜的论文.doc
炼油循环水系统的不停车清洗、预膜的论文
摘要:广州石化炼油循环水系统国系统腐蚀、结垢等影响,需进行清洗、预膜.并针对该系统的情况确定了化学清洗、预膜方案,运行结果表明清洗、预膜效果良好。
关键词:循环冷却水 清洗 预膜
广石化炼油循环水系统共有2套装置,即:一循、二循装置。其中二循装置担负向蒸馏(二)、重催、重整、气体分馏、烷基化等十几套新区炼油装置提供循环冷却水的任务,系统内有水冷器过百台,换热器材质多为碳钢,极少数为不锈钢。系统设计循环水量 14000 m3/h,系统容量7800 m3。
正常生产时,二循系统所采用的水稳药剂用的是“有机磷+锌盐”配方,ph值范围为7.0~8.5。杀菌方案是日常投加液氯;并交替冲击式投加氧化性和非氧化性杀生剂。
1 循环水系统存在问题
由于炼油装置换热器运行时间由原来的2a—修改为3a—修,以及掺炼含硫高、密度大腐蚀性中东原油的比例增大,自2001年1月以来,新区炼油装置换热器因腐蚀泄漏的频次增多,二循系统受炼油装置的换热器泄漏等诸多因素的影响,致使水质时好时坏,整个管网系统粘泥量较高,腐蚀速率增大,异养菌难以控制。为改善水质,对二循系统不得不增大排污量,进而造成水稳药剂的流失,导致系统中的缓蚀阻垢剂和杀佳剂的浓度经常达不到要求。.从1月份开始,二循系统运行和监测过程中发现系统状况较差,水质开始恶化。主要表现在:
①全年浊度多数超标(指标为≤20 mg/l),最高达112.3 mg/l。
②循环水中总铁的质量浓度较高,最高达3.38 mg/l。
③二循系统异养菌经常超标(指标为≤1.o×105个/ml),最高达 6.2 × 106个/ml。
④监测挂片有较明显的腐蚀倾向,挂片腐蚀速率最高达0.29 mm/a(指标为≤0.01mm/a)。
⑤系统中存在大量的生物粘泥,8月份平均值高达 84.3 ml/m3
二循管网系统换热器污垢组分分析见表l。
表 1 二循管网系统换热器污垢组分分析
分析项目
go)
g/l,80 mg/l,运行48 h,浊度平均升高200%,边换水边补水使浊度降至 10 mg/l以下,再进行粘泥剥离,先投加双烷基季胺,然后投加消泡剂cq-110,投加量分别为 100 mg/l,50 mg/l,运行48 h,浊度平均升高 124%,换水降低浊度至 10 mg/l以下。
2.2 酸洗
酸洗过程投加六偏磷酸钠,hedp,jh970(磺化共聚物)药剂,投加量分别为 100 mg/l,50mg/l,30 mg/l,并投加适量浓硫酸(98%)以调节酸洗过程的ph值。
2·2.l ph值变化
酸洗过程历时50 h,ph值控制为 3-4,以利于化学清洗剂充分发挥作用。硫酸的投加视ph值情况调节。酸洗ph值控制效果见表2。酸洗后,对系统进行置换,浊度降至 10 mg/l以下,ph值升至7.0以上。
表2 酸洗过程ph值变化
清洗历时/h
ph值
清洗历时/h
ph值
0
5.8
28
4.3
4
3.2
32
4.8
8
3.3
36
5.0
12
3.6
47.75
5.9
23.75
4.2
49
5.9
25
4.2
2.2.2 浊度变化
酸洗过程浊度变化见表3。
表 3 酸洗过程浊度变化
清洗历时/h
ρ(浊度)/(mg·l-1)
清洗历时/h
ρ(浊度)/(mg·l-1)
0
7.5
25
22.5
1
8.5
28
23.3
4
7.2
32
36.2
8
10.4
36
43.2
10
15.6
48
69.3
22.75
24.9
由表3可见,8h后,酸洗明显开始发挥作用,池水浊度从第8小时的 10.4 mg/l上升到第48小时的69.3 mg/l。说明系统较“脏”,粘附在系统中的大量粘泥、腐蚀产物被剥离、清洗效果明显。
2.2.3 总铁变化
酸洗过程总铁变化见表4。
表4 酸洗过程总铁变化
清洗历时/h
总铁ρ(fe)/(mg·l-1)
清洗历时/h
总铁ρ(fe)/(mg·l-1)
0
0.48
27
7.89
6.5
3.27
48
8.61
10.5
5.92
50
7.6
24
6.35
60
7.05
由表4可见,酸洗过程中,总铁从酸洗前的0.48 mg/l上升到第48小时的 8.61 mg/l。说明系统有较多的腐蚀产物,清洗剂中的除锈螫合剂充分发挥了除锈作用。
3 预膜
本次化学清洗结束后的预膜是在热负荷下进行。预膜过程所投加的药剂及浓度见表5。
表5 预膜过程药剂浓度 mg·l-1
药剂
六偏磷酸钠
g·l-1)
预膜历时/h
ρ(浊度)/(mg·l-1)
24
10.4
33
18.6
29
13.8
37
18.6
预膜过程中,因蒸馏二装置检修要求
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