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火电厂一体化节能技术集成应用及新技术.ppt

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火电厂一体化节能技术集成应用及新技术

火电厂一体化节能技术集成应用及新技术;;一、中国电力发展现状;;;3、利用小时和供电煤耗;;; 为全面贯彻落实国家能源发展战略行动计划(2014—2020年),加快推动能源生产和消费革命 ,进一步提升煤电高效清洁发展水平, 2014年国家能源局出台了煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)。 指导思想: 全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针,推行更严格能效环保标准,加快燃煤发电升级与改造,努力实现供电煤耗、污染排放、煤炭占能源消费比重“三降低”和安全运行质量、技术装备水平、电煤占煤炭消费比重“三提高”,打造高效清洁可持续发展的煤电产业“升级版”,为国家能源发展和战略安全夯实基础。 行动目标: 全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克/千瓦时 到2020年,现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时,其中现役60万千瓦及以上机组(除空冷机组外)改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。 ; 2015年西安热工院承担了国家能源局国际对标课题,对中国、美国、德国、日本、澳大利亚5个国家能效指标和环保排放开展对标研究,现给出燃煤机组能效国际对标主要结果: 中国燃煤机组供电煤耗与日本燃煤机组相当,优于德国、美国、澳大利亚燃煤机组,处于世界领先水平。 2015年中国火电机组供电煤耗315g/kWh,2012年日本火电机组供电煤耗306g/kWh。中国火电机组与日本相比,主要存在以下差别: 日本燃油、燃气及联合循环机组占比大,中国燃气及联合循环机组占比小,约影响供电煤耗8~9g/kWh。 日本燃煤机组均带基本负荷,抽水蓄能机组、燃油、燃气及联合循环机组用于电网调峰,而中国全部燃煤机组均参与电网调峰。 日本燃煤机组均是400MW以上机组,中国300MW以下燃煤机组仍有很大占比。; 发电量增长缓慢,新增装机增长过快,负荷系数不断下降,利用小时持续降低; 电价下降,竞价上网电量不断增大,煤价不断升高,环保投入大,企业盈利能力大幅度下滑,亏损面不断扩大; 风电、太阳能发电装机容量快速增长,燃煤机组要求深度调峰,并要求进行灵活性改造; 国家对燃煤机组节能要求高,而机组节能潜力有限且投入高。;二、上都2号机组一体化节能技术集成应用;1、目前存在的主要问题;;;2、改造方案、投资和节能效果汇总; 原设计 上侧采用倾斜顶板 采用倾斜入流方式;水平低过面积 减少709m2;SCR后布置省煤器面积2581m2 空预器入口烟温基本不变,锅炉效率不变。;在锅炉两侧墙各取掉90根长28米墙式再热器管子,共计180根。并在两侧墙上下联箱增加12根Φ168X10旁路管道。另外,原设计被墙再遮挡部分的水冷壁光管更换为内螺纹管。再热器减温水量减少约20t/h,机组发电煤耗降低约0.5 g/(kW?h) 。;(4)低压省煤器与暖风器联合系统; 调节级级段优化,其中包括:进汽段压损优化、调节级型线优化、优化(减少)调节级焓降,提高调节级效率5%~7%; 优化动、静叶型线,级效率提高1%~2%; 高压缸采用菌型叶根、泄压孔; 高压缸、中压缸、低压缸进、排汽室优化; 优化汽封圈结构,采用东汽DAS汽封圈; 优化高压内缸结构,取消独立喷嘴室,与内缸铸为一体; 优化高压进汽密封结构,减小漏汽; 取消BDV阀,提高密封性能,减小漏汽; 采用新型低压内缸,消除5、6抽温度偏高现象。 采用以上设计优化技术,设计汽轮机热耗率降低320kJ/kWh。;;低压缸优化;参数名称;目前,2号机组给水泵组耗电率为3.11%,主要是液力偶合器运行效率较低,液力偶合器勺管开度相对偏小。; 原空冷岛采用SPX单排管结构,64个单元,传热面积153.3万m2,设计排汽压力13.7kPa,设计环境温度为33℃、机组额定出力时空冷系统设计背压30kPa。 实际环境温度28℃时,机组背压已达34kPa左右,严重影响机组夏季带负荷能力!;(7)空冷岛增容改造;名称;(9)外置式蒸汽冷却器; 2号机组送风机、一次风机、引风机三大风机总耗电率约为2.5%,明显高于同容量机组的先进水平。 送风机、引风机、增压风机电耗偏高,运行效率低。 改造前引风机耗电率:1.26% 改造前送风机耗电率:0.287% 引风机与增压风机合并,引风机采用双级动叶可调风机,增设引风机密封风机,风机耗电率降低0.3个百分点。 ;;(12)汽轮机多变量协同控制技术;(12)汽轮机多变量协同控制技术;(13)罗茨真空泵系统; 送风机降速改造,由6级改为8级,送风机耗电率降低0.026个百分点。 电除

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