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氧分析仪故障原因分析与改进
学兔兔
第2期(总第171期) 机 械 工程 与 自动 化 NO.2
2012年4月 MECHANICAL ENGINEERING 8L AUTOMATION Apr.
文章编号:1672-6413(2012)02—0156.02
氧分析仪故障原因分析与改进
梁昭湖
(山西太钢不锈钢股份有限公司.山西 太原 030003)
摘要:针对高炉制粉系统氧分析仪故障现象,提出了采用QC(品质控制)的分析方法.找出导致故障的主
要原因,并在要因确认的基础上制定了改进措施,实施后取得了明显效果。
关键词:氧分析仪;QC分析方法;故障处理
中圉分类号:THI65 .3:TF3 文献标识码:B
0 引言 系统由两路取样装置、取样切换装置、反吹装置、氧分
在新型高炉制粉过程中,烟煤比例很大,已达到 析仪和PLC信号处理组成。本系统用于检测出口煤
40 。为发展循环经济,实现节能减排,应充分利用热 粉中的氧含量,保证其质量分数不高于8 ,否则可能
风炉燃烧产生的热废气,使煤粉在高温状态下与热风 引起煤粉爆炸,引发事故。这几套设备运行三年多时
炉热废气混合。如果混合后0:含量偏高,有可能发生 间,故障频发,给维护工作带来沉重的负担。
燃烧甚至爆炸事故[】],所以必须在煤、气混合后的磨机 2.1 现状调查分析
人口进行氧气分析,才能保证系统的安全运行。但是 氧分析仪故障通常以氧含量超标为其表现形式。
氧分析仪故障率极高,严重影响高炉正常生产。 因此,氧分析仪故障次数也就是氧含量超标次数,喷煤
1 OC基本方法 氧分析仪2010年7月~12月故障次数统计见表1。
QC是英文Quality Control的简称,即品质控制 从表1可知,目前氧分析仪故障平均为15次/月。
或质量检验。其概念是把生产或工作岗位从事各种活 表l 喷煤氧分析仪2010年7月~12月故障次数统计
动的员工围绕问题并以改进质量、降低消耗、提高经济
效益或提升素质为目的组织起来,运用质量管理理论 l垫堕 塾I ! i l l ! I ! I !! l
和方法开展活动的小组。QC的方法之一——PDCA 2.2 设定目标及可行性分析 阳
循环法最早由美国质量管理专家戴明提出,包括以下 本次活动的目标设定为:喷煤氧分析仪故障次数
4个阶段:P(Plan,计划)、D(Do,执行)、C(Check,检 降低到6次/月。目标设定依据:①2010年同行业的
查)、A(Action,处理)。PDCA循环法是在现代企业 平均故障次数为6次/月;②2010年太钢4350 In 高
管理中经实践证明了的非常有效的质量管理手段之 炉氧分析仪有2个月故障次数为5次/月,表明目标具
一 ,其科学性、程序性及有效性均受到人们的普遍关 有可行性;③太钢4350 m 高炉氧分析仪2010年比
注[2]。为了解决氧分析仪采样探头频繁堵塞、氧含量 2009年的平均故障次数减少了7次/月,而2011年的
经常无法正常显示的问题,太钢公司成立了QC小组, 目标是降低到9次/月,表明目标具有挑战性。
通过分析现状、确定目标、制定对策、对策实施、效果检 综上所述,以2010年喷煤氧分析仪平均故障次
查、巩固措施
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