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利用450稀硝酸装置直接生产68 硝酸的技术改造
62 第40卷 ,第4期 安 徽 化 工 Vo1.40.No.4
2014年 8月 ANHUICHEMICAL INDUSTRY AUE.2O14
利用450稀硝酸装置直接生产 68%硝酸的技术改造
李风云
(安徽淮化股份有限公司设计院,安徽淮南232038)
摘要:介绍了公司450稀硝酸装置的工艺流程。对450稀硝酸装置进行了技术改造,直接生产68%硝酸,技改后得到合格的68%硝酸产品。
关键词:60%稀硝酸;98%浓硝酸;68%硝酸;技改
doi:10.3969~.issn.1008—553X.2014.04.022
中图分类号:O611.63 文献标识码:B 文章编号:1008—553X(2014)40—0062—02
淮化公司 目前采用的68%硝酸生产方法与国内其 热器 、气氨过热器 ,使气氨温度达到70 ,加热后的气
他硝酸厂一样,即按照一定比例,先加入60%的稀硝酸, 氨进入氨过滤器过滤去除油污和机械杂质后进入氨空
再加入98%硝酸,利用泵循环使酸混合均匀,浓度分析 混合器;取 自大气的空气经空气过滤器滤去灰尘及杂质
合格后停止循环,采用鼓风机通入空气进行漂 白,达到 后,进入空压机压缩到0.52MPa,经尾气预热器后温度
无色的要求,合格后去酸库装车。混合过程是放热过程, 为 195℃分成两路 ,一路进入空气冷却器作为二次空气
放热后 HNO会分解成NO:、0和水,NO与水形成酸雾 从底部进入漂白塔,另一路空气送人氨空混合器。气氨
难以回收,又污染环境 ,少量 NO溶解到酸中会形成黄 与空气在氨空混合器混合后进入氨氧化炉,在 890℃进
酸,又形成酸雾,形成二次污染;配制及漂 白过程中产生 行氨的氧化,氨氧化后的NO经废热锅炉、尾气加热器、
的尾气通过喷射器抽人塔尾水循环槽吸收,吸收后酸溶 冷却冷凝器换热,NO温度降为50℃。随着温度降低 ,
液回收利用 ,未被吸收的尾气通过管道外排 ,这种尾气 NO开始氧化,在氧化氮分离器中与漂白塔出来的二次
处理方法吸收效果不好,还是会有较多的NO随尾气排 空气混合,冷凝分离出的稀硝酸进入吸收塔下部第6、
放到大气中。这种配酸方法将二种酸混合均匀所需时间 7、8层塔板,分离冷凝酸后的NO气体与来 自漂白塔的
较长,无法连续性生产,每天只能配制68%硝酸60吨左 二次空气一起进入氧化氮压缩机 ,压缩后的1.18MPa、
右,并且受生产平衡问题约束,一个月只能达到 1000吨 185℃的气体经过冷却冷凝器冷却到45 ,进入吸收塔
左右的产量。而根据销售部门的市场调研,公司可能占 下部,工艺水从吸收塔上部喷淋,气液在塔板中逆流接
有的市场最多时约能达到4000吨 /月。通过以上分析, 触,使溶解于硝酸中的氮氧化物解吸,在吸收塔底生成
目前的配制法生产68%硝酸消耗高,产量低,污染大,无 60%硝酸。从吸收塔出来的60%硝酸从上部进入漂 白塔
法满足市场和环保的要求。针对这种情况,对现有硝酸 与空气逆流接触,吹除溶解的NO后 ,亚硝酸降至
装置进行技术改造,开发直接生产 68%硝酸产品的方 50mg/m 以下,漂 白后的成品酸从塔底排出,送入成品酸
法,以提高68%硝酸的产能和质量,减少环境污染和消 槽。从吸收塔顶出来的尾气,经尾气预热器与空气换热
耗,降低成本,提高硝酸产品的综合竞争力。 后,进入尾气加热器,再经高温气 一气换热器加热至
公司现有稀硝酸装置三套 ,分别是450稀硝酸装 380℃进入尾气膨胀机 回收能量 ,从膨胀机出来 的
置、400稀硝酸装置和新建27万吨 /年稀硝酸装置,产 122℃、0.11MPa的尾气经尾气消音器进入排气筒排放 ,
品为60%稀硝酸。公司对450稀硝酸装置进行了技术改 尾气中NO含量小于200mg/m。漂 白塔顶部排出的含
造 ,直接生产 68%硝酸。 NO的漂白空气回氧化氮压缩机加压后去吸收塔。
1450稀硝酸装置工艺流程简
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