宏讯8D.docxVIP

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宏讯8D

D0报告基本信息Basic Information客户名称:STS 深圳工厂8D文件编号:HX8018D第一版日期:2014年3月22日最新修订版日期:2014年4月10日受到影响的产品:559CAP投诉问题简述:产品A面缩水不良,不良比例0.38%(不良数量77pcs,涉及批次3C28M1N1M2/4104M1N1M2)D1组建团队 Form the Team (建议直接责任人作为跨部门团队组长)姓 名部门和职位联系方式组 长:黄波品质部经理hxqa@honsun.biz成 员:张闯生产部主管chuang.zhang@honsun.biz谭江/谯小虎品质工程师xiaohu.qiao@honsun.biz徐立朋生产技术员/陈胜娟QC组长hxqc@honsun.biz刘金林项目工程师jinlin.liu@honsun.bizD2清楚描述问题Describe theProblem (5W2H)What?发生了什么问题?问题类型,受影响的批次,料号和过程, 相关证据,图片等1.客户STS 3/18~3/19反馈559CAP产品A面缩水不良,不良比例0.38%(不良数量77pcs)。2.涉及不良批次:3C28M1N1M2/4104M1N1M23.影响数量:20222pcsHow Many多少数量? 数量,成本,比率等Why为什么是问题?参照的标准依照HX559成品检验标准及客户端入料检验标准,A面为产品正面,不可有缩水不良,判定异常成立Where在哪里发现的?检测到的地点,发生的地点客户STS QA终检,目视发现不良Who谁?谁发现的?问题对谁?有影响?报告给谁了?客户QA终检发现,判定为A面缩水不良。由客户QA通知SQA,客户SQA通知宏讯When什么时候?第一次发现的时间,持续多久?3/18~3/19,连续三次反馈,涉及2个批次。截止此次异常投诉日期向前排查,客户端未反馈过同类异常,判定为随机性异常How Often发生的频率?以前发生过吗?随机、持续?D3执行和确认临时围堵措施Implement and Verify interim Containment Actions风险分析:(针对内外部客户)A面缩水为正面外观不良,属不可接受之不良,有造成客户投诉及退货之风险#临时围堵措施执行人计划日期完成日期有效性确认1客户端发现的不良品客户已选出隔离客户端2014.03.192014.03.19OK2经排查宏讯厂内库存共432K,共9箱,涉及6个批次,其中:4321M1D1M16,共3箱;全检OK4326M1N1M16,共2箱;全检OK4109M1D1M2,共1箱,全检48K,不良率1.46%(700/48000);4321M1N1M16,共1箱;全检OK4326M1D1M16,共1箱;全检OK4327M1D1M16,共1箱;全检OKVI全检人员:杨南民/韦良鹏;OQC:甘爱莲谭江2014.03.222014.03.22OK3立即制作不良看板,悬挂于生产现场宣导谭江2014.03.202014.03.20OKD4确定和验证根本原因Define and Verify Root Causes因果(鱼骨)图分析:(按照4M1E等五个方面来展开分析潜在的可能原因,需要展开分析筛选 )方面可能的发生原因和逃逸原因分析或验证结论Man人检验方法不当,导致不良流出经查3C28M1N1M2 、4104M1N1M2两个批次在生产过程中均有发现A面缩水不良,其中:3C28M1N1M2,产出3.5K,不良率1.4%;4104M1N1M2,产出5.2K, 不良率2.9%;经查看不良羊排,依照现有检验角度(放大状态下正视90°角)进行检验,易loss此类不良检验角度单一,目视正视检验状态下易loss此类不良Machine机流道堵塞,导致进胶量减少,注塑冷却后产生缩水排查M2模具履历,3/20由工模人员进行了进胶口毛刺修模(2014/01/09生产结单后,未进行修模作业。至3/16重新生产时,于3/20进行了进胶口毛刺修模)进胶口镶件毛刺,导致进胶量减少,注塑冷却后产生缩水Material料///Method法水口料添加比例不合理,影响进胶量,易造成注塑缩水不良验证添加不同比例的水口料,对注塑成型的影响,预计4/18完成(敝司于2014/01/10修改559型号水口料添加比例,已暂cover此缩水不良,不同比例验证进行中)/Environment环/ //补充分析:附件为2014年1月10日为改善缩水不良,已修改水口料添加比例4.1 确定的发生原因的Why-why分析:(Technical system Occurrence root causes)备注:以下“xxx”应该按步骤填写具体的问题描述为什么会在注塑冷却后产生缩水?模具型腔内进

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