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急冷塔上段循环泵轴头断裂失效分析与对策
憬 安釜 石油化工设计
Petrochemical Design
急冷塔上段循环泵轴头断裂失效分析与对策
齐学辉 ,王 晶,茹 言
(中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司,黑龙江 大庆 163714)
摘要:通过失效分析判断P一107B轴头断裂为疲劳断裂。通过宏观观察、金相组织、化学成分分析方
法,推断出新轴系材料组织夹杂物较 多、测绘加工不不当,致使退刀槽处产生应力集中,形成疲劳裂纹源,
最终导致泵轴在退刀槽部位发生疲劳断裂。
关键词:疲劳断裂 失效分析 金相显微镜 扫描电子显微镜 轴头 退刀槽 最小轴径
1 故障说明 号:ZE400—6560大连苏尔寿制造的单级悬臂离
2010年 10月 22 日和 2011年 1月 10 日,丙 心泵 。佳木斯 电机型号:YB450S1—6/250kW。性
烯腈装置急冷塔上段循环泵 P一107S、P~107B先 能参数:额定流量 1360Ill/h、额定转速980RPM、
后出现泵轴头断裂故障。原泵轴的材质为 1Crl3 额定扬程42M、泵体、叶轮、泵体 口环、叶轮 口环、
考虑到泵介质主要成分是pH值较低 的硫酸铵溶 背帽 (叶轮螺母)316L;防松螺钉 (钢丝螺套)
液。维修重新加工材质为316的新轴。新泵轴投 1Crl8Ni9Ti
入运行5个月,2011年6月2日再次出现轴头断
裂故障。断裂部位发生在叶轮轴颈 口和叶轮背帽 2 轴头断裂失效原因分析
螺纹退刀槽处(见图1)。 2.1 断裂为疲劳断裂
断裂部位在轴头退刀槽处。断口平齐,断口
所在平面与轴向基本垂直,断口无明显塑性变形。
断 口表面被一层黑色产物覆盖。通过倒置式金相
显微镜和扫描电子显微镜检测…。用 20%NaOH
溶液清洗轴头,清洗后发现断口表面存在宏观疲
劳条纹,见图2(a)。
图 1 新轴轴头断裂示意
将轴头放在扫电子显微镜下高倍观察,断裂
1.1 泵的工艺流程及介质成分
源区可见明显疲劳辉纹,见图2(b)。二次裂纹呈
急冷塔上段循环泵 P一107A/B/S共 3台,本
现疲劳特征,见图2(0)。腐蚀后观察的组织为:
次断裂的是 P一107B。回收部分工艺流程是,从
奥氏体。见图2(d)。硬度 :HB157、160、161,硬度
反应器 出来的气体 (约 200℃)进入急冷塔下段。
符合标准。该轴断裂属于在旋转力作用下发生的
气体 向上流动,通过喷淋急冷水在急冷塔下段将
疲劳断裂 J。
反应气体冷却到约80 。气体继续上升,在急冷
2.2 新轴结构不合理
塔上段,由加入上段循环液中的硫酸与反应气体
(1)从新轴的断裂部位分析,裂 口位于轴头螺
中未反应的氨中和
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