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液化石油气球罐裂纹的分析及处理

PETROCHEMICALSAFETYANDENVIRONMENTALPROTECTIONTECHNOLOGY 2015年第31卷第3期 液化石油气球罐裂纹的分析及处理 乔桢遴 (中国石化扬子石油化工股份有限公司,江苏 南京210048) 摘 要:介绍了扬子石化芳烃厂储运车间2台液化石油气球罐的运行状况,在装置停车 大检修检验过程 中发现裂纹,分析 了裂纹产生的原因,指出裂纹的产生是加工高硫原油后液 化气中Hs含量高,在湿H,s环境下的应力腐蚀引起。重点介绍了球罐消氢热处理方案,裂 纹的修复过程,阐述 了防止液化气球罐产生裂纹的对策及防范措施。并提出对原料进行脱硫 处理,对关键设备和管道等进行材质升级改造,以保证在役液化气球罐的安全使用。 关键词:液化石油 气球罐 裂纹 应力腐蚀 防范措施 1 运行状况 中国石化扬子石油化工股份有限公司 (以下 简称扬子)芳烃厂储运车间液化石油气球罐 (V一 3002A/B),容积 1000In,介质为液化石油气, 本体材质 16MnR,壁厚 44~46mm,接收由于 950号单元不正常生产而产生的液化气和炼油厂 生产的液化气,再经管廓 “C”点返回950号单 元重新脱硫处理或者作为2100号单元 的燃料。 图1 液化气球罐结构 1988年投入运行,同批 2台,属三类压力容器。 2008年4月芳烃厂委托南京市锅检院对其进行内 测发现 1条浅表面裂纹,长 10mm、深 1mm,经 外部检验,发现2个球罐出现裂纹。球罐的主要 市锅检院检测人员打磨、复检后确认消除。4月6 技术参数见表 1,结构形式见图1。 日V.3002A/B球罐内部开始打磨检测,检测过程 中发现罐体内表面存在浅表裂纹,随后市锅检院 表 1 液化气球罐主要特性参数 扩大了检测范围,对部分母材也进行了检测,共 设计压力/MPa 1.8 工作压力/MPa i.3 发现 57条表面裂纹,V.3002A罐 l6处,V一3002B 设计温度/℃ 一10-50 工作温度℃… -一:110~50 罐6处,裂纹最长达 30mm。 介质 液化气 i。容 m3 :l00o 其中,检验V.3002A球罐发现: 腐蚀裕度/m 2.3 公称直¨-径/镌Ⅱn _121510Dj 1)下极板拼缝区域存在4处裂纹,长 10~ 材质 l6MnR 壁厚/ 薯44。-46 25mm ; 2)下温带环焊缝区域及附近母材存在 l4处 2 球罐裂纹的基本情况 2.1 无损检测结果 收稿 日期:2014—12—24。 芳烃厂储运车间在 2008年 4月 1日将 V- 作者简介:乔桢遴,毕业于中国石油大学(华东)安全 3002A/B球罐工艺处理合格后,交给南京市锅检 工程专业,主要从事应急体系及安全技术管理工作,已 院检测 。对 V一3002A/B球罐外表面进行打磨并做 发表论文多篇,国家注册安全工程师,工程师。E—mail: MT磁粉检测 。4月 3日V.3002B外表面下温带检 qiaozhl01.yzsh@ sinopec.com 2015年第3l卷第3期

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