渣油加氢装置高压进料泵流量降低原因分析.pdf

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渣油加氢装置高压进料泵流量降低原因分析

专 论 C石 油 化 工 腐 蚀 与 防 护 orrosion&ProtectioninPetrochemicalIndustry 20 12 ,2 9 ( 5 ) ·2 5 · 渣油加氢装置高压进料泵流量降低原因分析 刘志民,薛忠华,胡 洋 (中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,山东 淄博 255434) 摘要:某炼油厂渣油加氢装置两台高压进料泵 电机出现超 电流和流量降低的现象,泵的流量最 低至60t/h。分析了原料密度、黏度对泵性能的影响,认为原料酸值高(折算原料中环烷酸的酸值高 达O.66mgKOH/g)是造成高压进料泵 内件腐蚀的主要原因。从泵出口的部分介质通过腐蚀间隙增 大的叶轮 口环等部件回流到泵的入 口,导致泵 内循环量增加,泵出口总流量下降进而导致 电机超 电 流。通过控制原料的总酸值不超过0.3mgKOH/g和原料储存按照一定比例掺兑加工等措施,有效地 缓解了此类现象的发生。 关键词:渣油加氢装置 高压进料泵 环烷酸腐蚀 中图分类号:TE974 .1 文献标识码:A 文章编号:1007一O15X(2012)05—0025—03 某公司炼油厂 1.5Mt/a渣油加氢装置 由两 是泵本身有问题 ,决定开启泵 1310B运行 ,如果 列组成,每列 的正常进料量为 95t/h。2011年 泵 1310B能够达到原有的最大流量,就可 以说 10月22日装置停工检修,11月 20日进料开工 明泵 l310和 1310A本身存在 问题。泵 1310B 正常,装置运行至 12月 12日,发现两列的两台 属于A和B两列原料泵公用的备用泵,最大流 高压进料泵电机都出现超 电流现象 ,泵 的流量 量只能到90t/h。将泵 1310切换到泵 1310B运 逐渐下滑 ,最低至60t/h,装置被迫降量维持生 行 ,泵 13lOB运行后,能够达到90t/h的流量 , 产。装置共有 3台高压进料泵 ,泵 1310和 说明泵 1310/13IOA经过近一个月的运行 ,泵 内 13IOA分别为 A列和 B列进料泵,泵 1310B为 件已经出现了问题,因此导致泵流量不足。 两列的公用进料泵,作为备用泵,其最大流量为 90t/h 1 泵流量不足原因分析 g 1.1 原料密度的影响 ● 当原料密度增大时,泵的消耗功率增大。对 越 装置停工前2011年 1O月 15日至装置开工后的 髑 12月31日原料的密度进行了对 比分析,见图1。 从图1中可以看出原料的密度比装置停工前不仅 没有增加,反而有所降低。因此,原料密度对泵超 电流的影响可 以排除。 1.2 原料黏度对泵的影响 图1 原料密度的变化情况 对装置停工前 2011年 10月 15至装置开工 Fig.1 Changeoffeedstockdensity 后的l2月 31日之间原料的黏度分析数据进行了 对 比,见图2和图3。从 图2和图3黏度数据看, 装置检修开工后原料的8O 和 100℃黏度数据 都比装置停工前要低。因此,原料黏度对泵运行 收稿 日期 :2012—05—10;修改稿收到 日期:2012—07—31。 的影响也可以排除。

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