带式压滤机运行经验小结.docVIP

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带式压滤机运行经验小结

带式压滤机运行经验总结 王学波、张东来、常增亮、杨立群 简介: 根据带式压滤机在研磨污泥脱水应用中所出现的问题,结合带式压滤机的工作原理,总结了带式压滤机在应用中的一些经验。 关键字:带式压滤机 螺杆泵 滤带 冲洗 1概述 安彩高科股份有限公司主要生产彩色电视机玻壳,在生产过程中,后加工车间产生了大量的研磨废水。其主要成分是SiO2,还有少量的Al2O3,FeO,Fe2O3,MnO,CaO,MgO,CeO2以及油分等。为了节约用水以及符合环保要求,废水处理后进行循环利用。研磨废水处理系统工艺采取化学物理法,即:混凝、反应、沉淀、过滤的净化流程,沉淀后的污泥经浓缩槽浓缩和脱水后外运,废水处理过程中需要加入PAC(碱式氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),工艺流程如图所示: 安彩高科研磨废水处理工艺流程图 2带式压滤机工作原理 本公司使用的带式压滤机是深圳市新环机械工程设备有限公司生产的型号为BSD1500S7A强力型带式压滤机。主要技术参数见下表: 强力型带式污泥脱水机技术参数带式压滤机(如左图所示)由滚压轴及滤布组成,其主要特点是把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水,脱水时污泥先经过浓缩段(主要靠重力过滤)浓缩,使污泥失去流动性,以免在压榨段被挤出泥饼,浓缩段的停留时间10-20秒(S);然后进入压榨段,压榨时间1-5分钟(min),经过这2个阶段的处理后,一般情况下可把工业废水污泥的含水率降至25-50%。本公司研磨废水污泥泥饼含水率一般可达到40%左右。 3安彩高科带式压滤机污泥脱水系统成套设备及工艺流程(见附图) 4安彩高科带式压滤机污泥脱水系统运行经验总结 4.1污泥输送泵、药液输送泵应该采用螺杆泵而不应采用离心泵 本公司带式压滤机污泥脱水系统污泥输送泵原来采用渣浆泵(属于离心泵),运行过程中经常发生泵堵不上泥或者泵漏泥的问题,造成运行时水泵经常需要冲洗,维修水泵工作量也大。经过技术研究及实际运行试验发现用螺杆泵输送该类污泥,具有流量、压力稳定,不堵不漏的优点,后来我们又对螺杆泵进行了变频控制,大大提高了污泥流量及压力的数字化精确控制,为带式压滤机的稳定运行创造了良好的前提条件,目前运行良好。 同时我们认为药液输送泵也应该采用带变频调速装置的螺杆泵,如果选用柱塞泵或隔膜泵,由于PAM的粘度较大,会附着在泵的进出口球形单向阀上,造成阀门失灵,清洗维护的工作量较大,目前本公司尚未进行改造,仍旧采用柱塞泵,在运行过程中常出现阀门失灵、泵堵塞不上药的情况。 4.2滤带调偏装置应该加装防泥装置 在带式压滤机开始运行的初级阶段经常出现滤带跑偏的现象,往往造成滤带因卷入挤压辊中而损伤,大大降低了滤带的使用寿命。后来我们经过分析发现,滤带跑偏的主要原因是因为滤带调偏装置进泥失灵导致,在加装了防泥装置后,滤带跑偏的问题得到了解决。 4.3滤带应选用接口方式为胶粘连接方式的滤带,不应选用金属扣穿钢丝连接方式的滤带 金属扣穿钢丝连接接口的滤带在实际运行过程中受刮泥板的不断磨损,很容易从接口处开始断裂,导致网带破损,最后必须进行更换,运行周期仅为3个月左右,出现滤带跑偏时,甚至1个月滤带就也断裂。在更换为接口方式为胶粘连接方式的滤带后,该问题得到了解决,滤带运行周期提高到6个月至1年,原因主要是因为该类型滤带接口的柔韧性很强,不易受到损伤。 4.4下滤带张力应小于上滤布的张力 上下滤带的张力差对污泥的脱水效果有比较显著的影响。压力大的一方会将泥饼压向压力小的一方,调节滤带张力使下滤带张力小于上滤带的张力,可以增加下滤带自由剥离的出泥量,提高出泥成饼率。在实际运行过程中,我们将上滤带的张力调整为40-50psi,下滤带的张力调整为30-40psi,取得了良好的污泥脱水效果。 4.5应增加滤带冲洗水压力,必要位置加装冲洗管道以保证滤带冲洗效果 在本公司网带式压滤机污泥脱水运行过程中,经常出现泥饼含水率偏高的情况,造成泥饼在外运过程中出现严重掉泥现象,影响环境,不符合环保要求。技术人员发现主要原因之一就是由于滤带冲洗不彻底,有堵塞现象,造成滤水受阻,导致泥饼含水率偏高。在把滤带冲洗水压力由原来的0.6Mpa提高到0.8Mpa,并且在滤带进入重力脱水区前加装了一根冲洗水管道后,污泥脱水效果得到了改善,泥饼含水率也得到了降低。 4.6应及时调节滤带带速,保证污泥脱水效果 滤带带速对污泥脱水效果也有较大程度的影响,当进泥含水率较高或者污泥与药液混合效果不好时应降低带速,延长重力脱水区的滤水时间,防止污泥在压榨阶段从滤带两边挤出。正常情况下本公司采用的带速为4-6m/min,脱水效果较好。 4.7制水PAM投加药量及浓度偏小影响脱泥效果 根据本公司实际运行经验得知,当污泥脱水效果不

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